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目前我国铝电解电容器的生产还是以半自动化为主,需要大量的人工操作,存在生产效率低、质量差、劳动强度高等问题;加上人力成本不断增加带来铝电解电容器生产成本逐渐提升,使得企业发展缓慢。企业为了寻求长远持速发展,急需改变这种现状。 本文根据铝电解电容器的生产工艺,对无锡万裕公司原有铝电解电容器生产设备进行改造,设计了含浸机等设备,并连接成一条自动化生产线。该条生产线分为四个部分,论文对每个部分的机器特征进行了介绍,对原有设备进行改造使之满足自动化生产工艺,同时对含浸机、清洗机等新设计设备的结构特点和工艺要求进行了介绍,并设计传送带连接各单机生产设备。论文提出一种以PLC和外部信号处理电路为控制核心,配合传感器等技术,进行生产线控制的方法,完成了各部分PLC之间相互通信,组成局域控制网络,以保证生产线中各机器协调运转。 为了提高电容器生产的质量,本文利用DSP图像处理技术,对生产过程中的电容器进行图像的灰化、滤波、边缘提取等处理,判断电容器产品是否合格,将不合格的产品进行剔除处理,并记录不合格信息。 论文最后对电容器自动生产线调试过程中出现的问题,提出了解决方法,对图像检测及控制系统进行优化,并取得了阶段性成果。