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油藏开始驱替时,生产压差越大,有利于油井增产。然而当油藏开采到一定程度,即地层压力小于饱和压力后,驱替方式就会变成溶解气驱,同时井底流压也会急剧降低,生产压差不断增大,井底附近就会严重脱气,油井产量、泵效开始降低,而脱出来的很多气量则会经过套管环形空间排出,造成环境污染与浪费。本文选择以长庆油田采油3厂各区块油气井为研究对象,分析套管憋压来回收套管气(伴生气)的可行性。并从理论上分析得出:套管憋压时,选择合理的套压值不仅可以在不影响泵效、产量的前提进行伴生气回收,而且还可能会改善井底流动压力,使得油井增产。憋压生产时把整个生产系统以井底为节点分成2个部分(地层中流动及管鞋到分离器的流动),通过渗流机理及井筒多相流建立井底流压-地层压力、井底流压-套压数学模型,确定出合理套压值范围,并通过软件编程实现计算;另外用曲线拟合泵效-沉没度的关系,确定出研究区块合理沉没度。选出11口试验井对理论模型进行验证,实验数据显示:对油井进行憋压时,当套压过低或者过高,油井产量都会降低,只有当套压值在模型预算的合理范围内变化时,不会对油井产量及泵效产生负面影响,并且适当调节泵挂深度可以使油井平均日产油量提高15%左右。