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三旋是催化裂化烟气中催化剂分离的重要设备,是满足烟机避免催化剂颗粒磨损的最后一道屏障。大港石化催化裂化三旋2010年3月之前采用PST型多管立式旋分,使用中发现存在管口结垢,管壁磨损、磨透等弊端,严重影响了分离效率;而且检修更换单管,作业面狭小,施工工作量大,检修周期长;分离效率低,造成烟机叶片有不同程度的磨损,影响了装置的长周期安全运行。2010年3月检修后,三旋改用BSX型8组大直径小型旋分型式。2011年、2012年检修检查,设备运行良好,没有出现磨损、结垢等问题,焊口着色分析合格。改造前后四次工艺标定,发现在生产稳定时,在三旋入口颗粒浓度均400mg/m3情况下,出口颗粒浓度,PST型在200mg/m3左右,BSX型降至100mg/m3以下;当生产出现异常波动跑剂时,BSX型出口颗粒浓度也能保持在150mg/m3以下,说明BSX型三旋不但分离效率高,而且操作弹性大。通过对出口烟气催化剂粒度分析,发现PST型三旋大直径催化剂(20-40um)比例较高,小直径催化剂(0-10um)比例低;反观BSX型三旋正好相反,说明BSX型三旋对大直径催化剂分离效率高,降低了催化剂跑损,催化剂单耗下降0.12Kg/t原料油,提高了环保水平。更重要的是减少了烟机结垢和磨损,烟机运行稳定,振动、位移等状态参数没有变化,取得了较为理想的效果。但也存在三旋壳壁振动大的问题,需进一步进行研究解决。