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井漏是一个存在于石油和天然气行业的普遍的问题。在油气井开发过程中,井口渗漏、井下泄漏、海底管线泄漏等已成为危及油气井安全的重大问题。保持井的完整性在石油和天然气行业是一个持续的过程。泄漏时常发生,如果不加以控制不仅会给钻井工程带来损失,也为油气资源的勘探开发带来极大困难,还可能损害人的生命和财产,损害海洋和沿海环境。采用传统修井方式,耗费人力、物力,且对生产影响较大。仿“人体创伤流血自身修复”是最理想解决上述问题的方案,有一种物质像血液一样,只有在创伤(出现压差)处凝固,而在其他任何情况下保持正常的流动状态。本文介绍的压差激活密封技术就是一种这样的方法,该技术既可修复井筒泄漏的现场控制系统,又不需要使用昂贵的有风险的操作。泄漏部位的压力差通过激活一个聚合过程,从而固化液体密封剂,进而修复泄漏点。压差激活密封剂对于油气井的泄漏是一种安全的、经济的、可靠的远程修复方法。该文章通过对胶乳、激活剂、终止剂、稳定剂的筛选,复配出一种模拟人体创伤流血自身修复的压差激活密封剂。胶乳从丁腈胶乳、三元乙丙胶乳、天然胶乳、丁苯胶乳、硅橡胶胶乳、丙烯酸酯胶乳中选择。以丁腈胶乳为例,筛选出的配方为,丁腈胶乳10g,激活剂为20%MgSO4溶液4g,终止剂为20%Gemin溶液8g,稳定剂为10%钠基膨润土溶液6g。在此基础上,对配方进行了优化,找到了控制压差激活密封剂主要指标粒径的方法,即通过停留时间来控制压差激活密封剂粒径的大小。探究了温度及外来液体对压差激活密封剂的影响。通过多次模拟实验验证了压差激活密封剂在修复油管、套管丝扣泄漏的应用价值,气密封检测实验证实了经压差激活密封剂修复后的套管可以耐35MPa的气压。在两次现场应用中,压差激活密封剂均成功密封了泄漏。苏49-2储气库井修复前的压降速度为1MPa/min,修复后清水试压,排除气温的影响,24h压力一直保持在20MPa而无任何泄漏,气密实验表明修复后压力可以保持在甲方规定的15MPa,1h内没有任何压降。威远H3-1评价井通过密封施工,压降速度由修复前的0.10MPa/min降至30min的压降为0.30MPa,符合前期项目甲方制定的标准,认为压差激活密封剂有效地密封了泄漏。两次现场应用,再次实际验证了压差激活密封剂在油田管道泄漏密封方面的优势,积累了在压差激活密封剂工程方面的宝贵经验。