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制革废水中含有大量蛋白质、染料、油脂、硫化物、铬盐以及毛渣等有害物质,因不同企业原料皮、加工工艺和成品皮革等不同,本文针对大连某制革废水进行工艺设计,本着精简实用的设计思路,对大连某制革废水提出了两个设计方案:共凝聚混凝气浮+SBR和共凝聚混凝气浮+生物接触氧化。共凝聚混凝气浮反应工艺参数:气液混合泵较佳的运行压力为0.55MPa,微气泡直径在35~45μm之间,最佳回流比225%。并利用烧杯正交实验确定了最佳投药量:FeSO4的投加量为2.66g/L;投加碱性NaAlO2废液调节废水的pH值为8;PAM的投药量为1mg/L,当进水COD为7.70×103mg/L,油脂含量0.972×103 mg/L,SS1.90×103 mg/L时(制革废水混合水),应用到共凝聚气浮反应器时COD的去除率在85%左右,SS去除率在90%左右,油脂去除率在99.5%左右,并进行了抗冲击实验。序批式活性污泥法(SBR)反应工艺参数:运行方式采用底进水顶出水,控制进水流速在8L/h,最佳排水比为3/5。曝气时间为6h,曝气量为0.06m3/h,而污泥浓度控制在4~6g/L左右时,处理效率最高。在确定的工艺参数下,进水(排水)1.73h,曝气6h,沉淀1.5h,闲置1 h,进水为共凝聚混凝气浮出水,水质COD在1000 mg/L,氨氮在70mg/L左右波动时,系统运行稳定性好,COD去除率在90%以上,氨氮去除率在85%以上。生物接触氧化反应工艺参数:生物接触氧化工艺处理制革废水,处理效果稳定,进水为共凝聚混凝气浮出水,水质COD在1000mg/L,氨氮浓度在70mg/L,水利停留时间在6.5h,进水pH值在8左右,COD和氨氮的去除率都在85%以上;当进水COD浓度增大为2400mg/L左右,氨氮(NH3-N)增大为160mg/L左右时系统有较强的抗冲击负荷。