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本文以C汽车灯具公司为对象,在公司内推行精益生产,从而降低公司的生产成本、杜绝生产中产生的浪费,提高生产效率。这不但有利于自身的发展,也确保了主机厂的交货,更快速地为主机厂提供了高品质、低成本的产品。因此,研究精益生产在C汽车灯具公司的应用,具有重要的实际意义。C汽车灯具公司目前存在的问题有:(1)增值比低,生产周期长。(2)为传统的推式生产方式,存在大量的等待和存储时间。(3)注塑车间换模时间长达2小时,造成设备长时间等待。由于造成生产周期长的可能原因较多,精益生产体系也比较庞大,本文仅针对目前比较突出的问题,运用精益生产的一些技术进行研究,论文主要内容有:(1)现状描述与存在问题分析。采用PQ分析法在公司产品种选择一个系列的产品作为研究对象;采用价值流图分析工具对选定产品的现状价值流图进行绘制,分析当前存在的问题;根据存在的问题拟定论文的研究方案。(2)工厂与生产线布局优化研究。C公司的工厂布局十分不合理,带来极大的物料搬运浪费,增加了各车间之间的等待时间,造成生产周期延长。因此根据精益生产思想对C公司的工厂总体布局进行了改进,使各车间之间呈一笔画布置,物流路线顺畅,减少和消除交叉、迂回现象及运输距离;设计注塑车间的详细布局方案,消除多余的运输、降低在制品库存、提高产品质量;C公司总装生产线采用直线形布局,在生产节拍和人员安排方面缺乏弹性、不便于控制生产线节奏、人员走动距离长、不便于人员协作从而提高生产线效率。因此进行了总装生产线的选型和布局研究,提高生产线的柔性和生产效率。(3)总装生产线平衡研究。C公司由乡镇企业发展而来,过去乡镇企业中作坊式的加工方式、管理思维在C公司仍有影响。其生产线瓶颈现象比较突出,各工位的作业负荷不均衡,平衡率仅有64.7%,难以实现平衡流动,影响生产线效率、延长了生产周期。因此采用工装改进、ECRS、秒表测试、瓶颈工位转移、工位合并、人员减少等方法进行总装生产线平衡与工位改善研究,通过工艺优化、作业分解重组,从而降低装配线节拍时间,提升产量、劳动生产率和生产线平衡率。(4)注塑车间快速换模研究。针对C公司注塑车间换模时间长的问题,采用精益生产体系中的快速换模技术来缩短换模时间。将内部作业时间转化为外部作业时间,设计快速调试、快速首检方案,来压缩内部作业时间,使换模时间大大减少。使得加工批量缩减、工序间的在制品数量和料箱减少、节省仓库面积和库存费用、降低资金占用率,较大幅度地缩短生产周期时间。本文针对C灯具公司的精益生产应用研究取得了一定成果。目前中国汽车灯具行业中存在众多的民营企业,存在着一定的相似性,因此在C公司实现的精益化改善在其他灯具公司也存在着极大的推广作用。