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杏南地区自1970年投入开发,相继进行了一次加密调整、二次加密调整和三次加密调整试验。二次加密调整井、过渡带扩边井以及三次加密调整井调整挖潜的主要对象为表内薄差油层和表外储层。通过加密调整油层整体动用状况得到一定改善,动用比例提高了22.1个百分点,但薄差油层和表外储层的动用厚度仍然比较低,有50%左右的油层动用较差和未动用。
薄差油层和表外储层由于油层发育条件差,油层动用状况差,导致油井注水受效差,含水上升快,产量递减大,在20%左右。注水井顶破裂压力注水井数较多,占70%左右,为防止套管损坏,需要实施降压注水。实施降压注水后对水井吸水能力影响较大,2004年~2006年实施527口井,前后对比,压力下降0.23MPa,单井日注水量下降6.1m3左右,油层动用状况受到影响,砂岩吸水厚度比例下降7.02个百分点,有效吸水厚度比例下降4.44个百分点。
从历年的增注措施工作量及效果看,措施工作量逐年增加,但措施增注量逐年下降,2005年水井措施206口,平均单井日增水15.9m3,与1995年水井措施61口,平均单井日增水33.0m3对比,措施井数增加了2.4倍,措施效果下降了一半多,尤其是部分开采薄差油层和表外储层的调整井和扩边井经过多次压裂、酸化等增注措施,效果越来越差或者根本见不到措施效果,严重影响了薄差油层和表外储层的有效开发。
为此,研究新的降压增注技术,进一步改善薄差油层和表外储层的动用状况,降低启动压力,提高吸水能力,减小降压注水对开发效果的影响。首先在室内开展了一系列相关实验,优选出现场试验所采用的活性水体系,同时选取部分井进行了现场试验,确定了杏南地区表面活性剂体系经济有效的注入浓度为O.1%,注入量为0.02PV。对比52口注水井,注活性水前后对比,注水压力下降0.49MPa,日注水量增加11.3m3,油层动用状况得到提高,砂岩吸水厚度比例提高了6.18个百分点,有效吸水厚度比例提高了8.82个百分点,周围连通油井递减减缓7.88个百分点。