内串石墨化工艺的研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peng1589955
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内串石墨化炉是一种新型节能炉型,主要用于石墨电极高温热处理。与爱奇逊石墨化炉比较,串接石墨化炉具有通电时间短,电耗低(每吨石墨化品电耗下降1000kW·h左右),不用电阻料,炉芯温差小等特点。经石墨化的电极电阻率均质性好,如焙烧品质量较好,串接及送电处理得当,基本不产生废品。由于内串石墨化炉的优点,内串石墨化炉被国内外生产厂家关注和使用,研究内串石墨化生产工艺成为新的课题。   本论文主要针对中钢吉炭所用内串石墨化炉进行研究。由于第一、二代内串石墨化炉炉体及砌筑材料、压力以及电流密度控制及接触方式、送电曲线的不同,导致送电过程出现“窜火”现象,迫使中途停电、停产。而中钢吉炭所用内串石墨化炉为第三代石墨化炉,是采用钢板结构,这种结构的优点是送电时间短,送电结束后钢板温度不超过400℃,便于散热,出炉快,提高生产率。送电过程为计算机自动控制,同时液压系统加压方式为两端加压(第一、二代为一端加压),每台炉配有两端加压装置,由控制台控制,在装入产品及产品收缩时能两端加压,保证电极串问压力不变。本文对内串石墨化控制参数进行测试,包括确定初始各设备控制参数、压力、接触材质,冷却水流量温度控制范围等。通过对各项参数的控制及进行测温实验,确定石墨化送电曲线,达到内串石墨化炉送电时间短、产品质量均一、节能的目的。
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