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国内钛白粉生产主要采用硫酸法生产工艺。查文献可知,目前的生产工艺存在低技术、低质量、高成本、高污染等问题,从而制约了钛白粉的发展。本文以某钛白粉厂为研究对象,经过深入研究分析,发现该厂现有装置存在很多问题。针对问题,利用工艺优化和改造设备的手段,充分挖掘潜能,最大程度地降低钛白粉生产成本。优化酸解工艺,将水洗废酸回用到酸解,降低了硫酸的消耗和工业水的消耗;优化水洗工艺,用隔膜压滤机取代叶滤机应用于水洗,通过实验确定水洗最佳工艺条件,不仅水洗质量提高了,还降低了运行成本;优化煅烧尾气处理工艺,将二次洗水用作尾气喷淋水,喷淋水回用到水洗工序作一次洗水,充分利用了尾气余热,降低了蒸汽的消耗;改造雷蒙磨粉碎技术,雷蒙磨粉碎系统由正压操作改为负压操作,对磨主机的结构也进行了改造,不仅降低了雷蒙磨的检修费用和检修频率,而且大大改善了操作环境,减轻了钛白粉粉尘的污染,减少了钛白粉的浪费;改造转窑系统,提高了燃烧效率,从而使煤气的消耗大大降低,同时利用了转窑的余热。经过上述五项工艺优化和设备改造,不仅钛白粉质量提高了,而且钛白粉生产成本大大降低了,累计可降低钛白粉生产成本1345.8元/吨。不仅具有显著的经济效益,而且在节能降耗、装置挖潜、环保达标等方面推进了钛白粉生产技术的进步。