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【摘 要】采用变频技术对发电厂的节能降耗具有重要意义,本文结合经验,从变频技术原理出发,具体阐述了变频器在发电厂凝结水泵及一次风机上的应用,并提出采用变频技术应注意的几大问题,有一定参考价值。
【关键词】变频技术;凝结水泵;一次风机
当前,节能已成为全社会共同关注的话题,对发电厂而言,如何减少自用电,实现节能增效,意义重大。变频技术自上世纪80年代引入我国以来,成为节能应用与速度控制领域中越来越重要的自动化设备,得到广泛应用。通过在发电厂中引入变频技术,对其重要设备进行节能改造,能在很大程度上降低能源的消耗,达到节能减排的目的,现结合实践经验,就此问题进行粗浅探讨。
1.变频技术节能原理
变频技术,是指通过概念设备的电源频率来实现符合实际运行需要,从而减少资料浪费的一种高新便利技术。按照电机学的基本原理,电机转速满足如下关系式:n=(1-S)×60×f/P= no×(1-S) (1)
式中:P为电机极对数;f为电机运行频率,s为滑差。由式(1)可见,电机的同步转速与电机的运行频率(no=60×f/P)成正比,因一般情况下滑差S较小(常在0~0.05之间),电机的实际转速n约等于电机的同步转速no,因此,调节了电机供电频率则电机的实际转速就能改变。
2.变频技术在电厂节能减排中的实效分析
风机与泵类是发电厂通用性设备,有资料显示,這两大设备的耗电量约占发电厂用电85%,因此要实现节能减排,应最大限度地降低风机及泵类设备的耗电量。根据风机及泵类的实际运行状况,最适合采用高压变频器调速的为凝结水泵及一次风机,现以举例方式进行节能验证。
2.1凝结水泵采用变频技术的节能效果分析
以2×300MW机组为例,每台机组配两台台100%容量凝结水泵,电动机功率1000kW,额定电压6kV,两台凝结水泵配一台变频器,运行方案为一拖二。变频改造前后典型工况下耗电情况如表2所示。
结合改造前后的实际运行情况可知,改造前功率因数为0.85,改造后功率因数达到0.95,设机组年运行时间5000h,其中50%的时间带满负荷运动,30%的时间带负荷90%,20%的时间带负荷60%。电折标煤系数为10000kW·h电=3.56t标煤。由表2可知,机组负荷率越低变频节能效果越显著。设改造前耗电量为Wl,改造后的耗电量为W2,则两者等式关系如下。
由如上关系式可知,两台机组节能量为143×3.56×2=1018.16t标煤。假设发电成本为0.4元/kW·h,则l台凝结水泵每年节省电费57.2万元,两台机组合计省电费114.4万元。
2.2一次风机采用变频技术的节能效果分析
仍以2×300MW机组为例,每台机组配两台一次风机,电动机功率1000kW,额定电压6kV,两台一次风机配两台变频器,运行方案为一拖一。变频改造前后典型工况下耗电情况如表3所示。
两台机组节能量为107.5×3.56×2×2=1530.8t标煤,发电成本仍以0.4元w·h计,则每台一次风机全年省电费43万元,两台年省电费86万元,两台机组合计省电费172万元。
3.采用变频技术应注意问题
如上所述可见,在发电厂的风机及泵类设备中应用变频技术,节能效果显著,发电厂可结合机组的负荷情况、电动机设计余量、场地位置、资金投入等各种具体情况,进行改造应用,同时注意如下问题:(1)必须确保所采用的变频调速装置安全可靠,以免因装置故障而导致发电厂辅机跳闸甚至锅炉灭火,给发电厂造成巨大损失。(2)在负荷变化较小的电动机上使用变频调速装置不但节电效果不明显,还会增加中间环节及损耗,不推荐使用,以用于负荷变化较大的电动机为宜。(3)当转速低于额定转速的40%-50%时,风机及泵类本身效率会下降,采用变频调速不经济,因此转速调节范围应低于额定转速50%,其范围以70%-100%之间为宜。(4)在应用变频技术时应充分考虑变频泵与工频泵并列运行的工况,变频器内也要通过相应控制来适应该工况,同时还需考虑继电保护装置在如上两种工况互切换时受到的影响。
总之,我国对节能减排要求越来越高,在发电厂重要设备配置相应的变频装置,能有效节约厂用电,降低厂用电率,节能降耗效果显著,对构建节约型社会意义深远,值得推广。
【参考文献】
[1]佟明珠.浅析如何应用变频节能技术增强小型电厂经济效益[J].跨世纪,2009.(4):193.
[2]张彦明.高压变频调速技术在电厂的应用及节能对比[J].广东电力,2009.(11):78-79.
【关键词】变频技术;凝结水泵;一次风机
当前,节能已成为全社会共同关注的话题,对发电厂而言,如何减少自用电,实现节能增效,意义重大。变频技术自上世纪80年代引入我国以来,成为节能应用与速度控制领域中越来越重要的自动化设备,得到广泛应用。通过在发电厂中引入变频技术,对其重要设备进行节能改造,能在很大程度上降低能源的消耗,达到节能减排的目的,现结合实践经验,就此问题进行粗浅探讨。
1.变频技术节能原理
变频技术,是指通过概念设备的电源频率来实现符合实际运行需要,从而减少资料浪费的一种高新便利技术。按照电机学的基本原理,电机转速满足如下关系式:n=(1-S)×60×f/P= no×(1-S) (1)
式中:P为电机极对数;f为电机运行频率,s为滑差。由式(1)可见,电机的同步转速与电机的运行频率(no=60×f/P)成正比,因一般情况下滑差S较小(常在0~0.05之间),电机的实际转速n约等于电机的同步转速no,因此,调节了电机供电频率则电机的实际转速就能改变。
2.变频技术在电厂节能减排中的实效分析
风机与泵类是发电厂通用性设备,有资料显示,這两大设备的耗电量约占发电厂用电85%,因此要实现节能减排,应最大限度地降低风机及泵类设备的耗电量。根据风机及泵类的实际运行状况,最适合采用高压变频器调速的为凝结水泵及一次风机,现以举例方式进行节能验证。
2.1凝结水泵采用变频技术的节能效果分析
以2×300MW机组为例,每台机组配两台台100%容量凝结水泵,电动机功率1000kW,额定电压6kV,两台凝结水泵配一台变频器,运行方案为一拖二。变频改造前后典型工况下耗电情况如表2所示。
结合改造前后的实际运行情况可知,改造前功率因数为0.85,改造后功率因数达到0.95,设机组年运行时间5000h,其中50%的时间带满负荷运动,30%的时间带负荷90%,20%的时间带负荷60%。电折标煤系数为10000kW·h电=3.56t标煤。由表2可知,机组负荷率越低变频节能效果越显著。设改造前耗电量为Wl,改造后的耗电量为W2,则两者等式关系如下。
由如上关系式可知,两台机组节能量为143×3.56×2=1018.16t标煤。假设发电成本为0.4元/kW·h,则l台凝结水泵每年节省电费57.2万元,两台机组合计省电费114.4万元。
2.2一次风机采用变频技术的节能效果分析
仍以2×300MW机组为例,每台机组配两台一次风机,电动机功率1000kW,额定电压6kV,两台一次风机配两台变频器,运行方案为一拖一。变频改造前后典型工况下耗电情况如表3所示。
两台机组节能量为107.5×3.56×2×2=1530.8t标煤,发电成本仍以0.4元w·h计,则每台一次风机全年省电费43万元,两台年省电费86万元,两台机组合计省电费172万元。
3.采用变频技术应注意问题
如上所述可见,在发电厂的风机及泵类设备中应用变频技术,节能效果显著,发电厂可结合机组的负荷情况、电动机设计余量、场地位置、资金投入等各种具体情况,进行改造应用,同时注意如下问题:(1)必须确保所采用的变频调速装置安全可靠,以免因装置故障而导致发电厂辅机跳闸甚至锅炉灭火,给发电厂造成巨大损失。(2)在负荷变化较小的电动机上使用变频调速装置不但节电效果不明显,还会增加中间环节及损耗,不推荐使用,以用于负荷变化较大的电动机为宜。(3)当转速低于额定转速的40%-50%时,风机及泵类本身效率会下降,采用变频调速不经济,因此转速调节范围应低于额定转速50%,其范围以70%-100%之间为宜。(4)在应用变频技术时应充分考虑变频泵与工频泵并列运行的工况,变频器内也要通过相应控制来适应该工况,同时还需考虑继电保护装置在如上两种工况互切换时受到的影响。
总之,我国对节能减排要求越来越高,在发电厂重要设备配置相应的变频装置,能有效节约厂用电,降低厂用电率,节能降耗效果显著,对构建节约型社会意义深远,值得推广。
【参考文献】
[1]佟明珠.浅析如何应用变频节能技术增强小型电厂经济效益[J].跨世纪,2009.(4):193.
[2]张彦明.高压变频调速技术在电厂的应用及节能对比[J].广东电力,2009.(11):78-79.