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【摘要】随着行业内节能降耗的不断深入,对制丝各个环节潜能不断挖掘。本文就是从烘梗丝机着手,着力解决其在生产过程中出的的干头干尾量,找出影响干头干尾量的几个因素,并加以改进,达到预定的目标,从而实现降低原材料的消耗,对烟草行业其他的卷烟企业有借鉴意义。
【关键词】烘梗丝机;干头干尾;降耗
一、现状调查
烘梗丝机是是卷烟制丝设备中的重要设备,它是将切丝后的梗丝加工成符合标准的膨胀梗丝,膨胀梗丝是烟丝的重要组成部分,影响着制丝的外观质量及内在质量。在生产时,需要在烘梗丝机出口将不合格的梗丝甩出,甩出的梗丝将不能在烟丝使用,消耗比较严重。随着行业内节能降耗及厂部指标最优化活动的推行,降低烘梗丝机出口的干头干尾成了我们研究的重点。
二、原因分析
(1)料头控制风门开度大。物料进入烘梗丝机之前,烘梗丝机一直处于预热状态,烘丝机头料各风门开度为:一区新风30%,二区新风30%,二区排潮35%。经过对各风门调整,干头干尾量如下表:
(2)进烘丝机前的料头料尾水分偏低。加料前头料水分(前后两分钟内水份)比正常水分偏低约1%~2%。首先,烘丝机出口水份与进料水份及烘丝机内部温度正向相关,其次,料头水份低导致烘丝机内部温度增长慢,料尾水份低导致烘丝机内部温度下降快,梗丝按设定温度在较低温度环境下运行时间长,干头干尾量增多。(3)工艺标准变更,原有控制程序协调性差。2008年6月河北中烟工业公司对梗丝制造工艺标准进行了调整,加料后水份由(39±1)%变更为(36±1)%,烘丝机一区温度由(151±3)℃变更为(130±10)℃标准变更后,烘梗丝机头料水份波动大,干头量比变更前增多约3KG。
三、制定对策实施改进
(1)实施一:一是梗丝加料机对梗丝头料进行加水。针对入烘梗丝机头料偏低,采用梗丝加料机对头料加水的方法来提高梗丝头料的水份。因梗丝加料机对采用的是反馈控制,当梗丝头料进入加料机滚筒,未达到加料后水份仪之前,加料机在自动控制控制状态下,因无反馈信号作用,加料机不进行加水,所以,对头料加水采用手动控制的方法进行加水。实施:2008年6月10日~2008年6月27日,进行头料加水实验,根据不同加水量及不同的加水时间所产生的干头重量进行分析总结。实施后效果:设定加水量为40kg/h,加水时间120s时,干头量较少,烘丝机出口水分稳定性最好。二是增加尾料水份。针对尾料水份低,采取增大尾料时加料机蒸汽压力来实现,加水蒸汽正常压力为0.2MPa,通过调整尾料时加蒸汽时间与施加蒸汽压力来实现。在实施后的效果:加料电子称无料延时20s、蒸汽压力在0.4Mpa时,烘丝机尾料水分稳定,干尾量最少。(2)实施二:降低头料时控制风门开度。对烘丝机的控制参数进行优化,主要降低烘丝机头料时新风及排潮风门的开度。原来烘丝机头料各风门开度为:一区新风30%,二区新风30%,二区排潮35%。目标:一区新风10%,二区新风10%,二区排潮10%(考虑负载及风门受力情况,不再降低风门开度)。实施时间:2008.7.21~2008.8.7。实施后效果:一区新风10%,二区新风10%,二区排潮开度为15%时,干头干尾数量最少,且烘丝机出口水份稳定。(3)实施三:更改烘丝机头料控制程序。2008年8月对原程序进行了改造。原程序设计为:当加香前水分仪探测梗丝水份<7%时,烘丝机各控制风门保持初始开度不变,一区二区新风风门开度可以手动调节,二区排潮风门开度为35%,开度不能进行调节,直到加香前水分仪探测水分达7%时,二区新风风门自动打开至55%,水份达8%时,二区排潮风门自动打开至65%,烘丝机进入自动控制状态。改为:在待料状态下,烘丝机一区风门开度10%,二区风门开度10%,二区排潮风门开度15%保持不变,待烘后水分仪(物料从烘后水份仪运行至加香水份仪需要时间约60s,头料控制反馈信息前移)探测物料水份达12%时,一区新风风门打开至45%,二区新风风门打开至45%,二区排潮风门打开至40%,全过程各控制风门开度均能手动调节。
四、效果检查
所有对策实施后,按照活动计划与10月份一个月的干头干尾重量进行了跟踪统计,干头干尾平均值减少到了(Kg)7.8,有明显的改善。
参考文献
[1]SH6型顺流式烘丝机编写组编.SH6型顺流式烘丝机[J].北京:中国科学技术出版社,2001(9)
[2]丁钺宗.VAD烘梗排潮和烘梗丝产质量的关系初探[J].2005(5)
【关键词】烘梗丝机;干头干尾;降耗
一、现状调查
烘梗丝机是是卷烟制丝设备中的重要设备,它是将切丝后的梗丝加工成符合标准的膨胀梗丝,膨胀梗丝是烟丝的重要组成部分,影响着制丝的外观质量及内在质量。在生产时,需要在烘梗丝机出口将不合格的梗丝甩出,甩出的梗丝将不能在烟丝使用,消耗比较严重。随着行业内节能降耗及厂部指标最优化活动的推行,降低烘梗丝机出口的干头干尾成了我们研究的重点。
二、原因分析
(1)料头控制风门开度大。物料进入烘梗丝机之前,烘梗丝机一直处于预热状态,烘丝机头料各风门开度为:一区新风30%,二区新风30%,二区排潮35%。经过对各风门调整,干头干尾量如下表:
(2)进烘丝机前的料头料尾水分偏低。加料前头料水分(前后两分钟内水份)比正常水分偏低约1%~2%。首先,烘丝机出口水份与进料水份及烘丝机内部温度正向相关,其次,料头水份低导致烘丝机内部温度增长慢,料尾水份低导致烘丝机内部温度下降快,梗丝按设定温度在较低温度环境下运行时间长,干头干尾量增多。(3)工艺标准变更,原有控制程序协调性差。2008年6月河北中烟工业公司对梗丝制造工艺标准进行了调整,加料后水份由(39±1)%变更为(36±1)%,烘丝机一区温度由(151±3)℃变更为(130±10)℃标准变更后,烘梗丝机头料水份波动大,干头量比变更前增多约3KG。
三、制定对策实施改进
(1)实施一:一是梗丝加料机对梗丝头料进行加水。针对入烘梗丝机头料偏低,采用梗丝加料机对头料加水的方法来提高梗丝头料的水份。因梗丝加料机对采用的是反馈控制,当梗丝头料进入加料机滚筒,未达到加料后水份仪之前,加料机在自动控制控制状态下,因无反馈信号作用,加料机不进行加水,所以,对头料加水采用手动控制的方法进行加水。实施:2008年6月10日~2008年6月27日,进行头料加水实验,根据不同加水量及不同的加水时间所产生的干头重量进行分析总结。实施后效果:设定加水量为40kg/h,加水时间120s时,干头量较少,烘丝机出口水分稳定性最好。二是增加尾料水份。针对尾料水份低,采取增大尾料时加料机蒸汽压力来实现,加水蒸汽正常压力为0.2MPa,通过调整尾料时加蒸汽时间与施加蒸汽压力来实现。在实施后的效果:加料电子称无料延时20s、蒸汽压力在0.4Mpa时,烘丝机尾料水分稳定,干尾量最少。(2)实施二:降低头料时控制风门开度。对烘丝机的控制参数进行优化,主要降低烘丝机头料时新风及排潮风门的开度。原来烘丝机头料各风门开度为:一区新风30%,二区新风30%,二区排潮35%。目标:一区新风10%,二区新风10%,二区排潮10%(考虑负载及风门受力情况,不再降低风门开度)。实施时间:2008.7.21~2008.8.7。实施后效果:一区新风10%,二区新风10%,二区排潮开度为15%时,干头干尾数量最少,且烘丝机出口水份稳定。(3)实施三:更改烘丝机头料控制程序。2008年8月对原程序进行了改造。原程序设计为:当加香前水分仪探测梗丝水份<7%时,烘丝机各控制风门保持初始开度不变,一区二区新风风门开度可以手动调节,二区排潮风门开度为35%,开度不能进行调节,直到加香前水分仪探测水分达7%时,二区新风风门自动打开至55%,水份达8%时,二区排潮风门自动打开至65%,烘丝机进入自动控制状态。改为:在待料状态下,烘丝机一区风门开度10%,二区风门开度10%,二区排潮风门开度15%保持不变,待烘后水分仪(物料从烘后水份仪运行至加香水份仪需要时间约60s,头料控制反馈信息前移)探测物料水份达12%时,一区新风风门打开至45%,二区新风风门打开至45%,二区排潮风门打开至40%,全过程各控制风门开度均能手动调节。
四、效果检查
所有对策实施后,按照活动计划与10月份一个月的干头干尾重量进行了跟踪统计,干头干尾平均值减少到了(Kg)7.8,有明显的改善。
参考文献
[1]SH6型顺流式烘丝机编写组编.SH6型顺流式烘丝机[J].北京:中国科学技术出版社,2001(9)
[2]丁钺宗.VAD烘梗排潮和烘梗丝产质量的关系初探[J].2005(5)