高瓦斯松软煤层瓦斯抽采钻孔清水钻进施工新技术试验

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  【摘 要】随着煤炭开采的深入,越来越多的煤矿进入深部高瓦斯区域,瓦斯治理就成为煤矿安全生产的重中之重。瓦斯抽采是治理瓦斯问题的最主要手段和措施,2010年全国瓦斯抽放量达到100亿立方米。但瓦斯抽放受煤层地质情况影响,特别是在松软煤层高瓦斯区域,清水钻进钻孔不成孔的问题,严重制约瓦斯抽放效率。
  【关键词】高瓦斯;松软煤层;清水钻进;不成孔
  
  
  松软煤层高瓦斯区域的钻孔施工一直是煤矿瓦斯治理的重点和难点,主要是因为松软煤层钻孔成型差,特别是高瓦斯区域,由于瓦斯喷孔影响,钻孔成孔率极低,多数钻孔无法达到设计深度要求,即使钻孔深度达到要求,钻孔还会经常出现塌孔、堵孔等情况,严重影响了钻孔的抽放效率。
  一、项目介绍
  余吾煤业公司(屯留煤矿)位于山西省长治市屯留县,属潞安矿区。井田面积162.2平方公里,地质储量15.45亿吨,可采储量6.81亿吨,设计能力600万吨/年。屯留煤矿N2202工作面,走向长度1360m,工作面长225m,煤层倾角-6°~15°,平均倾角3.6°。工作面开采煤层为6号煤,煤层厚度为6m左右。开采层平均瓦斯含量为7.9m3/t,开采层残存瓦斯量2.5m3/t,回采面瓦斯相对涌出量5.54m3/t,日产10000吨煤对应绝对瓦斯涌出量为38.47m3/min。为高瓦斯工作面,煤质为软煤层。
  二、钻孔施工设计
  N2202回风顺槽向工作面内部布置工作面平行预抽钻孔。钻孔呈三花眼布置,第一排钻孔为垂直孔,钻孔设计深度115m(可覆盖工作面一半宽度),开口位置距底板1.2m;第二排钻孔为斜平行孔,钻孔设计深度120m,开口位置距底板1.5m,斜平行孔与垂直孔夹角为5°,钻孔间距为2.5m,钻孔仰角为2-3°,钻孔直径为φ94mm,所有钻孔均为顺层煤孔,尽量保证钻孔在煤层中成孔。
  平行预抽钻孔施工采用ZDY-1900S型钻机,该钻机适用钻孔深度为100~350m,钻孔直径94~200mm,主轴倾角0~±90°,利用矿井静压水系统进行孔内排渣,静压水压力2-3MPa。
  三、常规光面钻杆施工情况
  在屯留矿N2202工作面,从2011年4月26日至5月10日,共有3台钻机施工62个钻孔,总钻孔进尺3145米,平均钻孔深度50.7米,平均每班施工进尺49.9米,钻孔施工详细情况如表1、表2、表3。
  表1 常规钻杆瓦斯钻孔施工情况统计
  施工地点 N2202回风巷
  时间 钻孔编号 施工深度 成孔深度 情况
  5.3--5.10 155-168 63-84
  小计 969
  有效施工班数 16 每班进尺 60.5625
  施工钻孔数量 17 平均孔深 57
  
  表2 常规钻杆瓦斯钻孔施工情况统计
  施工地点 N2202回风巷
  时间 钻孔编号 施工深度 成孔深度 情况
  4.26.—5.6 B281-257 18-100
  小计 979
  有效施工班数 16 每班进尺 61.1875
  施工钻孔数量 17 平均孔深 57.58823529
  
  表3 常规钻杆瓦斯钻孔施工情况统计
  施工地点 N2202回风巷
  时间 钻孔编号 施工深度 成孔深度 情况
  4.26—5.10 B215-235 14-82 喷孔,顶钻,卡钻
  小计 1197
  有效施工班数 31 每班进尺 38.61290323
  施工钻孔数量 28 平均孔深 42.75
  通过以上数据可知,常规光面钻杆的成孔深度、成孔率和排渣效果如表4所示。
  
  表4 屯留矿常规光面钻杆钻进效果
  工作面 钻机 钻杆类型 设计深度 平均成孔深度 成孔率 排渣量
  屯留矿N2202 ZDY-1900S 光面钻杆 120m 50.7m 22.5% 正常
  
  四、常规光面钻杆施工存在的问题
  1、瓦斯动力现象严重。在钻孔施工过程中,瓦斯动力现象表现特别频繁,瓦斯喷出不均匀,喷出量和喷出持续时间不稳定,携带大量煤块,给安全施工带来极大的隐患,而且严重影响钻孔进尺。为确保施工安全,在孔口安设防喷孔装置。
  2、钻孔塌孔严重。钻孔塌孔体现在两个阶段,第一阶段是钻孔施工过程中,孔内壁由于水侵蚀和钻动影响,在钻孔施工过程中出现塌孔,塌孔量大时,导致钻孔无法顺利排渣,出现堵孔现象,塌孔严重时,将导致夹钻,在N2202回风巷施工过程中,因为钻孔塌孔出现两次掉钻头钻杆现象。第二阶段是钻孔施工完成后容易出现塌孔现象,导致钻孔堵塞,影响瓦斯抽放效率。
  3、钻孔顶钻现象突出。钻孔顶钻的出现主要是由于瓦斯涌出不均匀,加上水力排渣不均匀共同形成的结果,顶钻严重时可将钻机连同钻杆推出,严重影响钻孔施工效率。
  4、钻孔深度无法保证。因钻孔塌孔、堵孔、顶钻等多因素综合,导致钻孔施工过程中不出水、卡钻等情况,无法保证钻孔施工深度,特别是再18—30米的应力集中区域表现突出。
  五、设备及钻杆改造
  1、钻杆改造
  1)改造目的:在不影响钻孔施工效率的前提下,使钻孔在施工过程中能对瓦斯释放进行有序引导,解决瓦斯释放的不均衡问题,同时加速对煤渣的排放效果。
  2)改造方法:在钻杆表层加工一层螺旋状耐磨层,螺旋角度45度左右,螺旋高度3mm,螺旋宽度10mm。如图1所示。
  2、设备改造
  1)钻机回转器
  钻机回转器,是钻杆的动力来源,是夹住钻杆推动、倒退以及旋转的部件。回转器内部夹住钻杆的是四片小卡瓦,通过外围胶筒挤压夹住钻杆,当钻杆直径较大时,四片小卡瓦的闭合完全能提供足够的紧握力,推动钻杆旋转或进退;但当钻杆直径偏小时,四片小卡瓦完全闭合后对钻杆的紧握力不够甚至完全不能夹住钻杆,导致在在推进、倒退以及旋转时不能对钻杆提供足够动力而影响施工效率。
  改造办法:将每片小卡瓦两侧分别切削0.8—1mm(通过计算是小卡瓦侧边分别切削0.98mm),通过改造后,四片卡瓦吻合后,卡瓦围合内径将减少2mm,就能完全紧握直径在60-62mm之间的钻杆,改造内容如图二所示。
  2)钻机夹持器
  钻机夹持器,是在倒退钻杆过程中使用极其频繁的部件,主要用于紧握钻杆进行反转拆卸钻杆。当钻杆直径较大时,夹持器加紧后,回转器反向旋转,使夹持器与回转器直径的钻杆丝扣松动进行拆卸钻杆;当钻杆直径偏小时,夹持器完全闭合后对钻杆的紧握力不够甚至完全不能夹住钻杆,回转器反向旋转时,导致孔内钻杆一起反向旋转,当孔内钻杆某个接头处丝扣紧合力稍弱时,钻杆就会脱落,形成掉钻杆、钻头事故。
  改造办法:将夹持器两大夹合组件结合内侧分别切削1-1.5mm,使夹持器内部卡瓦夹合直径缩小2—3mm,就能完全紧握直径在60-62mm之间的钻杆了,改造内容如图三所示。
  六、改造后低螺旋耐磨钻杆施工情况
  钻杆和设备改造后,在屯留矿N2202工作面,从2011年5月30日至6月21日,1台钻机施工17个钻孔,总钻孔进尺1755米,平均钻孔深度103.2米,平均每班施工进尺45米,钻孔施工情况如表5所示。
  表5 低螺旋耐磨钻杆瓦斯钻孔施工情况统计
  施工地点 N2202回风巷
  时间 钻孔编号 施工深度 成孔深度 情况
  5.30—6.21 B48--152 27-105
  小计 1755
  有效施工班数 39 每班进尺 45
  施工钻孔数量 17 平均孔深 103.2352941
  
  通过以上数据可知,低螺旋耐磨钻杆的成孔深度、成孔率和排渣效果如表6所示。
  表6 屯留、高河矿低螺旋耐磨钻杆钻进效果
  工作面 钻机 钻杆类型 设计深度 平均成孔深度 成孔率 排渣量
  屯留矿N2202 ZDY-1900S 螺旋钻杆 120m 103.2m 94.1% 较多
  
  七、结论
  通过对N2202回风巷钻孔施工情况的分析,可以得出如下结论:
  (1)低螺旋耐磨钻杆钻孔深度得到大幅度提高。N2202回风巷从原来50.7m提高到103.2m,基本上能满足工作面钻孔的覆盖宽度要求,可有效解决工作面内部区域的瓦斯突出问题;
  (2)低螺旋耐磨钻杆钻孔成孔率大幅度提高,成孔率超过90%;
  (3)瓦斯喷孔现象得到明显缓解。钻杆改造后进行施工时,钻杆的螺旋叶片能够有效地引导瓦斯释放,防止瓦斯在孔内聚集喷发;
  (4)钻孔施工的稳定性得到保障。改造后钻孔施工过程比较稳定,单班钻孔进尺比较均衡,钻孔施工的连续性得到了更好的保证;
  (5)钻孔见岩情况得到一定控制。熔覆的耐磨螺旋对钻杆有一定的扶稳作用,能够使钻杆偏向得到一定控制,钻孔不容易见岩;
  (6)钻孔塌孔现象得到明显改善。改造后钻杆螺旋耐磨层对孔内壁进行挤压,将孔内壁特别酥软煤层刮出,扩大了孔内半径(孔经从原来的Φ94mm提高到最大的Φ220mm),增加孔内瓦斯释放面,提高瓦斯抽放效率。同时由于螺旋叶片能够均匀排渣,防止煤渣聚集堵孔,有效保证了钻孔的成型;
  (7)改造后单班施工效率有所下降,主要原因有两个:新工艺的使用还需要一段时间进行熟练;排渣量的提高,成孔直径增大一定程度上影响了钻进效率。
  通过对试验的分析和总结,这套施工技术完全能够在屯留矿3#煤层进行大规模使用,将有助于提高潞安集团瓦斯抽放钻孔施工效率,提高钻孔施工深度,保证成孔率和瓦斯抽采效率。
  
  
  参考文献
  [1]张铁岗.矿井瓦斯综合治理技术.煤炭工业出版社,2007(6).
  [2]石智军,胡少韵,姚宁平等.煤矿井下瓦斯抽采(放)钻孔施工新技术.煤炭工业出版社,2008.
  
  作者简介
  徐计连,学历:本科,毕业学校:辽宁工程技术大学,工程管理专业
  职务:山西潞安工程有限公司矿建分公司书记兼技术负责人
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