【摘 要】
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某超临界600 MW机组采用双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统,不能准确计量入炉煤量,从而严重影响了机组水煤比控制,在机组变负荷过程中出现分离器入口蒸汽过热度、主蒸汽温度
【机 构】
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西安热工研究院有限公司,华能沁北发电有限公司
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某超临界600 MW机组采用双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统,不能准确计量入炉煤量,从而严重影响了机组水煤比控制,在机组变负荷过程中出现分离器入口蒸汽过热度、主蒸汽温度波动大等问题,使自动发电控制(AGC)无法正常投入.在对不同工况下磨煤机煤量计算等控制逻辑优化后,使得机组在动态工况下,主蒸汽温度偏差<±5℃,再热蒸汽温度偏差<±10℃,汽水分离器中间点温度偏差<±6℃,主蒸汽压力偏差<±0.6 MPa,负荷偏差<±3MW;机组在稳态工况下,主蒸汽压力偏差
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