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[摘要]:本文详细分析了炼钢、连铸工艺对钢铁料消耗的影响,有针对性的采取措施后,钢铁料消耗明显降低。
[关键词]:优化工艺 降低钢铁料
中图分类号:O224 文献标识码:O 文章编号:1009-914X(2013)01- 0064-01
前言
炼钢厂的生产成本中钢铁料消耗占生产成本的80%左右,同时钢铁料消耗是体现炼钢生产指标、经济指标、操作水平和资源利用及管理水平的一项综合性指标。降低钢铁料消耗,有利于稳产、高产和降低成本,是钢铁企业加强管理,完善管理体系,节能降耗,体现经济效益的一项重要指标。通化钢铁第二炼钢厂优化工艺操作,系统优化转炉、连铸各生产环节,强化钢铁料管理,有效降低了钢铁料消耗。
1影响钢铁料消耗的因素
1.1钢铁料结构
钢铁料消耗是指每生产一吨合格连铸坯所消耗的钢铁料。钢铁料消耗由两部分组成:一是钢铁料消耗的收入项,包括高炉铁水、外购废钢、生铁块等含铁原料;二是钢铁料消耗的支出项,包括合格连铸坯、钢铁料在冶炼过程中的化学损失和物理损失、钢水在浇注过程的损失、连铸坯质量不合格的损失等。
1.2钢铁料消耗的影響因素主要是:
1)钢铁料在冶炼过程的化学损失,主要是钢铁料中有碳、硅、锰、磷、硫、铁的氧化损失,在吹炼的整个过程,吹炼初期Si、Mn迅速被氧化到很低,继续吹炼不再氧化,尤其是Si几乎全部氧化。所以碳、铁的氧化损失对钢铁料消耗影响较大。
2)钢铁料在吹炼过程的物理损失,主要是转炉吹炼中形成乳化渣,渣中混有铁珠;其次转炉吹炼过程中的喷溅损失机及在吹炼过程中,产生大量含有氧化铁、金属铁和其它颗粒细小的铁粉与炉气一起排出炉外。
3)铁水的含渣量,铁水渣量中SiO2、S等含量较高,如果入炉铁水含渣量大,会增加白灰的消耗,造成转炉冶炼过程中渣量增大,会增加渣中的铁损,并且容易造成喷溅,增加钢铁料消耗。
2降低钢铁料消耗的途径
通过以上分析,我们可以看出影响钢铁料消耗的各因素,针对影响钢铁料消耗的因素采取措施,降低钢铁料消耗。
2.1炼钢工艺分析及措施
2.1优化入炉冷料结构
通化钢铁第二炼钢厂转炉的冷料结构为生铁和废钢,如何增加钢水量是降低钢铁料消耗的一个重要环节,为此第二炼钢厂结合实际经验,并根据热平衡的计算,对原有的冷料结构进行优化。
1)增加入炉烧结矿的量,烧结矿中含有TFe在55%左右,导入炉内的铁可以直接炼成钢,增加钢水量,同时烧结矿中含有FeO是一很好的化渣剂和氧化剂。为了尽量增加烧结矿量,提高烧结矿的还原效果,减少对吹炼过程中影响,在吹炼前期、中期,烧结矿全部加完,在保证化渣效果和减少喷溅的前提下,尽量保证烧结矿早加和均匀加入;吹炼中期,采用分批少量加入,避免中期集中加入造成喷溅;吹炼后期严禁加烧结矿,避免烧结矿加入过晚,造成熔化、还原效果差,炉渣的氧化性强,降低脱氧合金化效果,目前烧结矿消耗达到17kg/t以上,对降低钢铁料消耗和石灰消耗有很大的促进作用。
2)少量增加入炉渣钢量,转炉冶炼过程中产生15%左右的钢渣,由于钢渣中含有6%—8%的钢粒和大块钢渣,经磁选等方式可以回收其中的80%以上的废钢,磁选出的废钢可以作为转炉原料,降低钢铁料消耗。
2.2采用高拉补吹工艺
转炉炼钢的终点控制通常有“高拉补吹法”和“增碳法”两种操作方法,通化钢铁第二炼钢厂原转炉终点碳采用拉低碳操作工艺,一次性拉碳至0.04—0.05%,通过增加渣中的TFe含量来提高脱磷的效果,操作比较简单,此种方法钢水的过氧化现象严重,渣中的【FeO】含量相对高,铁耗高。如果终点温度偏低,或者P、S含量高时,需要补吹,将进一步增加渣中的TFe含量,增加金属铁的氧化,降低钢水收得率。通化钢铁第二炼钢厂推行高拉补吹工艺,此工艺的吹炼终点是按照钢种的碳含量进行拉碳,根据取样结果,决定点吹的时间,以达到终点要求。这种操作使终点钢水氧含量和终渣(FeO)低,转炉渣中(FeO)含量每降低1%,钢铁料消耗就会相应的降低0.78kg/t,提高终点碳含量,减少后吹炉次。通化钢铁第二炼钢厂首先在优碳钢(20、35、45钢)上实行高拉补吹工艺,终点碳含量按照钢种碳含量进行拉碳,拉碳情况见图1。
图12010年、2011年优碳钢拉碳率情况
2.3优化造渣工艺,降低石灰消耗
石灰是转炉造渣的主要原料,石灰熔化需要大量的FeO和热量,石灰用量大,钢铁料消耗自然会增加,因此降低石灰消耗是降低钢铁料消耗的一种手段。
1)石灰加入量的控制,为了精确控制石灰加入量,避免不必要的浪费和加入量的不准确,首先提高计量系统的准确性,其次是根据铁水的温度和Si含量及钢种计算石灰的加入量,规范石灰加入制度,有效的避免了石灰的浪费和提高了石灰加入量的准确性,降低了石灰消耗。2011年的石灰消耗见图2。
图22011年白灰消耗情况
2)降低渣量,在渣中的FeO含量不变的情况下,渣量降低,钢铁料消耗会随之降低。通化钢铁第二炼钢厂采用了留碳操作工艺,一方面可以显著地加速下一炉初期渣的成渣过程,提高吹炼前期的去除磷、硫能力,节省石灰用量;另一方面又可以带入大量的物理热,提高转炉的热来源。采用少渣量操作以后,吨钢造渣材料消耗减少9kg,在终点炉渣(%FeO)不变(约为13%)的情况下,吨钢可减少钢铁料消耗1kg左右。
3效果
通化钢铁第二炼钢厂通过优化冷料结构,加入含铁冷却剂,提高终点碳含量,降低石灰消耗,降低出钢温度,提高连浇炉数工艺技术指标的改进,促进了钢铁料消耗的降低。钢铁料消耗如图3
图3钢铁料消耗情况
4结束语
1)冷料中增加烧结矿,不仅能促进化渣,改善化渣效果,而且能把烧结矿中铁还原出来,增加钢水量,降低钢铁料消耗。
2)优化操作工艺,采用高拉碳工艺,降低石灰消耗,降低渣量,降低出钢温度是降低钢铁料消耗的有效途径。
参考文献
[1]陈家祥钢铁冶金学;(炼钢部分)冶金工业出版社
作者简介:
吕宝科1992年9月毕业于通钢职工大学,学历:大专,职务:科员,从事工作:炼钢工艺,职称:炼钢工程师,手机号:13069279975单位座机:0435—3793840,邮编:134003,通信地址:吉林省通化钢铁股份公司技术中心质量监察科。
[关键词]:优化工艺 降低钢铁料
中图分类号:O224 文献标识码:O 文章编号:1009-914X(2013)01- 0064-01
前言
炼钢厂的生产成本中钢铁料消耗占生产成本的80%左右,同时钢铁料消耗是体现炼钢生产指标、经济指标、操作水平和资源利用及管理水平的一项综合性指标。降低钢铁料消耗,有利于稳产、高产和降低成本,是钢铁企业加强管理,完善管理体系,节能降耗,体现经济效益的一项重要指标。通化钢铁第二炼钢厂优化工艺操作,系统优化转炉、连铸各生产环节,强化钢铁料管理,有效降低了钢铁料消耗。
1影响钢铁料消耗的因素
1.1钢铁料结构
钢铁料消耗是指每生产一吨合格连铸坯所消耗的钢铁料。钢铁料消耗由两部分组成:一是钢铁料消耗的收入项,包括高炉铁水、外购废钢、生铁块等含铁原料;二是钢铁料消耗的支出项,包括合格连铸坯、钢铁料在冶炼过程中的化学损失和物理损失、钢水在浇注过程的损失、连铸坯质量不合格的损失等。
1.2钢铁料消耗的影響因素主要是:
1)钢铁料在冶炼过程的化学损失,主要是钢铁料中有碳、硅、锰、磷、硫、铁的氧化损失,在吹炼的整个过程,吹炼初期Si、Mn迅速被氧化到很低,继续吹炼不再氧化,尤其是Si几乎全部氧化。所以碳、铁的氧化损失对钢铁料消耗影响较大。
2)钢铁料在吹炼过程的物理损失,主要是转炉吹炼中形成乳化渣,渣中混有铁珠;其次转炉吹炼过程中的喷溅损失机及在吹炼过程中,产生大量含有氧化铁、金属铁和其它颗粒细小的铁粉与炉气一起排出炉外。
3)铁水的含渣量,铁水渣量中SiO2、S等含量较高,如果入炉铁水含渣量大,会增加白灰的消耗,造成转炉冶炼过程中渣量增大,会增加渣中的铁损,并且容易造成喷溅,增加钢铁料消耗。
2降低钢铁料消耗的途径
通过以上分析,我们可以看出影响钢铁料消耗的各因素,针对影响钢铁料消耗的因素采取措施,降低钢铁料消耗。
2.1炼钢工艺分析及措施
2.1优化入炉冷料结构
通化钢铁第二炼钢厂转炉的冷料结构为生铁和废钢,如何增加钢水量是降低钢铁料消耗的一个重要环节,为此第二炼钢厂结合实际经验,并根据热平衡的计算,对原有的冷料结构进行优化。
1)增加入炉烧结矿的量,烧结矿中含有TFe在55%左右,导入炉内的铁可以直接炼成钢,增加钢水量,同时烧结矿中含有FeO是一很好的化渣剂和氧化剂。为了尽量增加烧结矿量,提高烧结矿的还原效果,减少对吹炼过程中影响,在吹炼前期、中期,烧结矿全部加完,在保证化渣效果和减少喷溅的前提下,尽量保证烧结矿早加和均匀加入;吹炼中期,采用分批少量加入,避免中期集中加入造成喷溅;吹炼后期严禁加烧结矿,避免烧结矿加入过晚,造成熔化、还原效果差,炉渣的氧化性强,降低脱氧合金化效果,目前烧结矿消耗达到17kg/t以上,对降低钢铁料消耗和石灰消耗有很大的促进作用。
2)少量增加入炉渣钢量,转炉冶炼过程中产生15%左右的钢渣,由于钢渣中含有6%—8%的钢粒和大块钢渣,经磁选等方式可以回收其中的80%以上的废钢,磁选出的废钢可以作为转炉原料,降低钢铁料消耗。
2.2采用高拉补吹工艺
转炉炼钢的终点控制通常有“高拉补吹法”和“增碳法”两种操作方法,通化钢铁第二炼钢厂原转炉终点碳采用拉低碳操作工艺,一次性拉碳至0.04—0.05%,通过增加渣中的TFe含量来提高脱磷的效果,操作比较简单,此种方法钢水的过氧化现象严重,渣中的【FeO】含量相对高,铁耗高。如果终点温度偏低,或者P、S含量高时,需要补吹,将进一步增加渣中的TFe含量,增加金属铁的氧化,降低钢水收得率。通化钢铁第二炼钢厂推行高拉补吹工艺,此工艺的吹炼终点是按照钢种的碳含量进行拉碳,根据取样结果,决定点吹的时间,以达到终点要求。这种操作使终点钢水氧含量和终渣(FeO)低,转炉渣中(FeO)含量每降低1%,钢铁料消耗就会相应的降低0.78kg/t,提高终点碳含量,减少后吹炉次。通化钢铁第二炼钢厂首先在优碳钢(20、35、45钢)上实行高拉补吹工艺,终点碳含量按照钢种碳含量进行拉碳,拉碳情况见图1。
图12010年、2011年优碳钢拉碳率情况
2.3优化造渣工艺,降低石灰消耗
石灰是转炉造渣的主要原料,石灰熔化需要大量的FeO和热量,石灰用量大,钢铁料消耗自然会增加,因此降低石灰消耗是降低钢铁料消耗的一种手段。
1)石灰加入量的控制,为了精确控制石灰加入量,避免不必要的浪费和加入量的不准确,首先提高计量系统的准确性,其次是根据铁水的温度和Si含量及钢种计算石灰的加入量,规范石灰加入制度,有效的避免了石灰的浪费和提高了石灰加入量的准确性,降低了石灰消耗。2011年的石灰消耗见图2。
图22011年白灰消耗情况
2)降低渣量,在渣中的FeO含量不变的情况下,渣量降低,钢铁料消耗会随之降低。通化钢铁第二炼钢厂采用了留碳操作工艺,一方面可以显著地加速下一炉初期渣的成渣过程,提高吹炼前期的去除磷、硫能力,节省石灰用量;另一方面又可以带入大量的物理热,提高转炉的热来源。采用少渣量操作以后,吨钢造渣材料消耗减少9kg,在终点炉渣(%FeO)不变(约为13%)的情况下,吨钢可减少钢铁料消耗1kg左右。
3效果
通化钢铁第二炼钢厂通过优化冷料结构,加入含铁冷却剂,提高终点碳含量,降低石灰消耗,降低出钢温度,提高连浇炉数工艺技术指标的改进,促进了钢铁料消耗的降低。钢铁料消耗如图3
图3钢铁料消耗情况
4结束语
1)冷料中增加烧结矿,不仅能促进化渣,改善化渣效果,而且能把烧结矿中铁还原出来,增加钢水量,降低钢铁料消耗。
2)优化操作工艺,采用高拉碳工艺,降低石灰消耗,降低渣量,降低出钢温度是降低钢铁料消耗的有效途径。
参考文献
[1]陈家祥钢铁冶金学;(炼钢部分)冶金工业出版社
作者简介:
吕宝科1992年9月毕业于通钢职工大学,学历:大专,职务:科员,从事工作:炼钢工艺,职称:炼钢工程师,手机号:13069279975单位座机:0435—3793840,邮编:134003,通信地址:吉林省通化钢铁股份公司技术中心质量监察科。