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摘 要:目前,大部分抽排巷为非永久性巷道,使用年限在一年左右,待采面回采完毕后,此类抽排巷基本上都被封闭、报废,然而,抽排巷的设计长度均较长(随采面长度变化),一般设计长度为1000m—3000m不等,针对这类巷道的特点,本人总结了抽排巷在施工过程中的几点优化,以达到快速掘进的效果。
关键词:抽排巷 非永久性 使用年限 优化
本文针对抽排巷类巷道的特点,总结了近几年该类巷道在施工过程中采取的一系列优化方案,可为今后该类巷道的施工提供参考。
1、问题的提出
淮南矿区煤炭资源储藏丰富,但构造复杂,煤层瓦斯量高、煤层透气性低,瓦斯压力很大;随着开采深度、强度的不断增加,瓦斯及防突治理难度越来越大。在矿区多年来取得的瓦斯治理技术及经验中,“多打岩巷多打钻”,“先抽后采”已成为最重要、最成熟的瓦斯治理措施,一个工作面至少要施工一条高抽巷和一条底抽巷,这类瓦斯抽排巷都具有断面小、服务年限短、长度较长等特点,这样一来高、底抽巷单进的提高已成为矿区发展的“瓶颈”,如何有效提高高、底抽巷单进已成为一个新的课题。
2、巷道排水系统优化
根据设计要求,抽排巷设计中均有水沟,既水沟排水为抽排巷的主要排水方式,且水沟的支护方式均为砼浇筑的永久水沟。结合施工现场实际及水沟排水方式的使用情况,水沟排水方式显露出很多的局限性,且排水效果不是很理想,下面将对抽排巷类水沟排水方式的经济性、局限性进行阐述,并进行优化。
2.1经济性
抽排巷一般均为非永久性巷道,服务年限较短,加之其支护方式为砼浇筑的永久水沟,需人工挖刷、立模、浇筑、养护,均耗费大量的人力、物力、财力,从经济效益方面考虑是一种浪费。
2.2施工的局限性
①抽排巷的底板往往出现小坡度的起伏,特别是跟煤层施工的抽排巷,巷道底板起伏更是频繁,水沟排水方式不能满足其排水要求。
②就目前的施工队伍素质来说,不能满足施工完毕的水沟达到自然排水坡度(3‰),造成水沟内积水排不掉、外流,极大地影响巷道环境。
③对于较长的抽排巷,水沟很容易被淤实,影响排水,需定期进行清淤工作(需人工、时间)。
④受巷道围岩及底板应力影响,水沟会受力挤压、鼓底、变形,严重影响排水效果,甚至此类水沟无法使用。
⑤施工水沟期间,巷道周围文明环境较差,对整体的质量标准化工作有冲击。
2.3操作优化
抽排巷的积水多为生产用水(工器具用水、喷雾降尘用水及人工散水等),特殊地质情况下伴有岩层裂隙淋水,但往往水量不是很大,总体上抽排巷的积水水量偏小,故将原有的水沟排水方式改为管路多级排水方式。
具体操作:
①在抽排巷内布置主排水管路,管径视巷道水量而定。
②对于较长线路的抽排巷,根据巷道坡度,通过调节主排水管路的铺设高度,来实现更加有力的排水坡度,从而保证排水效果。
③视巷道局部的积水水量,设置积水水泱、净化水泱,通过风泵、水泵将积水集中排入主排水管路进行排水。
④在主排水管路上安设阀门,实现多级排水,更加保证了排水效果。
2.4优点
①排水管路可以回收再次使用,从而增加经济效益。
②现场实用性、排水机动性较强,排水效果好。
③方便操作、省时省工,真正解决生产中排水问题。
④有效控制因排水造成的施工文明环境较差的问题,促进质量标准化工作上台阶。
3、巷道支护优化
3.1经济性
抽排巷设计多为全断面锚网喷支护,由于抽排巷长度较长,打运系统较为复杂,打运喷浆所用料耗费大量的人力、物力,从经济效益方面考虑是一种浪费。
3.2常见支护优化
①高抽巷:锚网支护;
②底抽巷:以巷道中线为界,非布置钻孔侧采用锚网支护、布置钻孔侧采用锚网喷支护(仅喷每个钻场前后5m范围),由于煤层位于底抽巷的上部,故喷浆仅喷拱部即可。喷射混凝土应能覆盖锚网且厚度不小于50mm。钻场使用全断面锚网喷支护,以保证打钻抽采瓦斯的效果较好。
③双层支护:高、底抽巷采用钢筋网与菱形网(10#或12#铁丝编制)联合支护的形式。
3.3优点
①减少了主巷的喷浆量,节省了材料,降低了掘进成本。
②降低生产过程中的人工打运量,减少了一定的安全隐患。
③喷浆工序多为滞后迎头一定距离后集中打料喷浆的形式,故采取钢筋网与菱形网联合支护的办法,杜绝了放炮崩网现象的发生,在一定程度上提高了巷道的成型质量。
4、巷道施工层位优化
举例来说:2013年5月份,张集矿开拓一区115队施工西二1222(1)运顺底抽巷,设计工程量1966米,1222(1)运顺底抽巷(外段)在大倾角下山掘进过程中,实际揭露:11-1煤层底板砂岩下方存在一层煤线及砂质泥岩(距11-2煤层底板约25m)。我队通过优化巷道层位,施工进度得到了大幅度提高,月进尺最高达130m。
4.1层位优化
沿着11-1煤层底板砂岩下方的煤线掘进。掘进过程中若煤线或砂质泥岩岩层距11-2煤层法距小于20米或大于40米,则停止施工,待相关部门研究后再确定巷道具体层位。过程中与运输顺槽平距保持在20米。
4.2优点
①合理缩短底板岩巷与顺槽两者之间的平距与垂距,将底板岩巷布置在被卸压巷道正下方(岩性较好的布置垂距为8米—10米处),岩性较差的布置垂距为10米—12米处,这样布置巷道距煤層近,底板巷在施工中本身就已对煤层卸压,在符合相关规定及保证抽放效果的前提下,可以大大减少钻孔施工量及钻孔施工时间,提高了打钻的精度,从而增加了被卸压巷道瓦斯预抽时间。 ②节约了瓦斯抽放成本,提高了顺槽掘进进尺量,从而缓解了工作面接替紧张的局面。
4.3高抽巷理论层位
高抽巷的位置应选择在裂隙带中下部,即底板以上7-11倍采高范围。走向高抽巷距回风巷水平投影距离应大于h/tanγ,以保证高抽巷处于充分卸压后的裂隙带范围内,同时还应考虑矿井通风动力影响。可按下式计算:
h=h冒+△h冒 (1)
S=L+△L/ (2)
△L=0.5(0.5x- L/) (3)
L/=h/tanγ (4)
L= h/tanθ (5)
式中 h—走向高抽巷距开采层底板垂高,m;
h冒—破坏冒落带高度,约7倍采高;
△h冒—防止高抽巷破坏安全保险高度,为1~4.5倍采高;
L/—保障高抽巷不被破坏的距回风巷水平投影长度,m;
L—距回风巷不卸压水平投影长度,m;
△L—走向高抽巷距充分卸压边界水平距离,m;
x—工作面倾斜长,m;
γ—工作面岩石冒落角;
θ—顶板岩行卸压角,69~75°,平均72°;
S—走向高抽巷距回风巷水平投影距离,m;
5、巷道打运系统优化
抽排巷一般都设计在岩层中,运输系统较为复杂,由于多为跟煤层施工,故巷道坡度变换较为频繁,由原始的绞车打运优化为无极绳绞车打运,打运系统内设计无极绳绞车硐室,避免了绞车较多,安全隐患较大,人工浪费等现象。
5.1优点
①改变了一部斜巷一部绞车的设备占用率,无极绳绞车无需考虑巷道坡度的频繁变化。
②采取无极绳绞车挪移耙矸机更为省时、方便、安全。
6、总结
本文通过介绍抽排类巷道的几点优化,最终以达到快速、安全、高效掘进的目的,而现实施工过程中,必须考虑到多种因素去合理选择适当的优化,而不能照搬套用。以上几点优化仅作参考。
参考文献
[1] 石建新;底板巷道合理位置确定方法的探讨[J];矿业安全与环保;1994年03期。
[2] 劉庆利;提高瓦斯抽排巷快速掘进的方法[J];煤矿开采;2005年06期。
[3] 邵广印;谢桥矿综采面高抽巷布置层位探讨[J];煤炭技术;2008年第1期。
[4] 李青柏,李文洲;高抽巷布置优化设计及分析[J];煤矿开采;2010年第5期。
[5] 赵社会;底板岩巷穿层抽采技术试验研究[J];中州煤炭;2010年第9期。
关键词:抽排巷 非永久性 使用年限 优化
本文针对抽排巷类巷道的特点,总结了近几年该类巷道在施工过程中采取的一系列优化方案,可为今后该类巷道的施工提供参考。
1、问题的提出
淮南矿区煤炭资源储藏丰富,但构造复杂,煤层瓦斯量高、煤层透气性低,瓦斯压力很大;随着开采深度、强度的不断增加,瓦斯及防突治理难度越来越大。在矿区多年来取得的瓦斯治理技术及经验中,“多打岩巷多打钻”,“先抽后采”已成为最重要、最成熟的瓦斯治理措施,一个工作面至少要施工一条高抽巷和一条底抽巷,这类瓦斯抽排巷都具有断面小、服务年限短、长度较长等特点,这样一来高、底抽巷单进的提高已成为矿区发展的“瓶颈”,如何有效提高高、底抽巷单进已成为一个新的课题。
2、巷道排水系统优化
根据设计要求,抽排巷设计中均有水沟,既水沟排水为抽排巷的主要排水方式,且水沟的支护方式均为砼浇筑的永久水沟。结合施工现场实际及水沟排水方式的使用情况,水沟排水方式显露出很多的局限性,且排水效果不是很理想,下面将对抽排巷类水沟排水方式的经济性、局限性进行阐述,并进行优化。
2.1经济性
抽排巷一般均为非永久性巷道,服务年限较短,加之其支护方式为砼浇筑的永久水沟,需人工挖刷、立模、浇筑、养护,均耗费大量的人力、物力、财力,从经济效益方面考虑是一种浪费。
2.2施工的局限性
①抽排巷的底板往往出现小坡度的起伏,特别是跟煤层施工的抽排巷,巷道底板起伏更是频繁,水沟排水方式不能满足其排水要求。
②就目前的施工队伍素质来说,不能满足施工完毕的水沟达到自然排水坡度(3‰),造成水沟内积水排不掉、外流,极大地影响巷道环境。
③对于较长的抽排巷,水沟很容易被淤实,影响排水,需定期进行清淤工作(需人工、时间)。
④受巷道围岩及底板应力影响,水沟会受力挤压、鼓底、变形,严重影响排水效果,甚至此类水沟无法使用。
⑤施工水沟期间,巷道周围文明环境较差,对整体的质量标准化工作有冲击。
2.3操作优化
抽排巷的积水多为生产用水(工器具用水、喷雾降尘用水及人工散水等),特殊地质情况下伴有岩层裂隙淋水,但往往水量不是很大,总体上抽排巷的积水水量偏小,故将原有的水沟排水方式改为管路多级排水方式。
具体操作:
①在抽排巷内布置主排水管路,管径视巷道水量而定。
②对于较长线路的抽排巷,根据巷道坡度,通过调节主排水管路的铺设高度,来实现更加有力的排水坡度,从而保证排水效果。
③视巷道局部的积水水量,设置积水水泱、净化水泱,通过风泵、水泵将积水集中排入主排水管路进行排水。
④在主排水管路上安设阀门,实现多级排水,更加保证了排水效果。
2.4优点
①排水管路可以回收再次使用,从而增加经济效益。
②现场实用性、排水机动性较强,排水效果好。
③方便操作、省时省工,真正解决生产中排水问题。
④有效控制因排水造成的施工文明环境较差的问题,促进质量标准化工作上台阶。
3、巷道支护优化
3.1经济性
抽排巷设计多为全断面锚网喷支护,由于抽排巷长度较长,打运系统较为复杂,打运喷浆所用料耗费大量的人力、物力,从经济效益方面考虑是一种浪费。
3.2常见支护优化
①高抽巷:锚网支护;
②底抽巷:以巷道中线为界,非布置钻孔侧采用锚网支护、布置钻孔侧采用锚网喷支护(仅喷每个钻场前后5m范围),由于煤层位于底抽巷的上部,故喷浆仅喷拱部即可。喷射混凝土应能覆盖锚网且厚度不小于50mm。钻场使用全断面锚网喷支护,以保证打钻抽采瓦斯的效果较好。
③双层支护:高、底抽巷采用钢筋网与菱形网(10#或12#铁丝编制)联合支护的形式。
3.3优点
①减少了主巷的喷浆量,节省了材料,降低了掘进成本。
②降低生产过程中的人工打运量,减少了一定的安全隐患。
③喷浆工序多为滞后迎头一定距离后集中打料喷浆的形式,故采取钢筋网与菱形网联合支护的办法,杜绝了放炮崩网现象的发生,在一定程度上提高了巷道的成型质量。
4、巷道施工层位优化
举例来说:2013年5月份,张集矿开拓一区115队施工西二1222(1)运顺底抽巷,设计工程量1966米,1222(1)运顺底抽巷(外段)在大倾角下山掘进过程中,实际揭露:11-1煤层底板砂岩下方存在一层煤线及砂质泥岩(距11-2煤层底板约25m)。我队通过优化巷道层位,施工进度得到了大幅度提高,月进尺最高达130m。
4.1层位优化
沿着11-1煤层底板砂岩下方的煤线掘进。掘进过程中若煤线或砂质泥岩岩层距11-2煤层法距小于20米或大于40米,则停止施工,待相关部门研究后再确定巷道具体层位。过程中与运输顺槽平距保持在20米。
4.2优点
①合理缩短底板岩巷与顺槽两者之间的平距与垂距,将底板岩巷布置在被卸压巷道正下方(岩性较好的布置垂距为8米—10米处),岩性较差的布置垂距为10米—12米处,这样布置巷道距煤層近,底板巷在施工中本身就已对煤层卸压,在符合相关规定及保证抽放效果的前提下,可以大大减少钻孔施工量及钻孔施工时间,提高了打钻的精度,从而增加了被卸压巷道瓦斯预抽时间。 ②节约了瓦斯抽放成本,提高了顺槽掘进进尺量,从而缓解了工作面接替紧张的局面。
4.3高抽巷理论层位
高抽巷的位置应选择在裂隙带中下部,即底板以上7-11倍采高范围。走向高抽巷距回风巷水平投影距离应大于h/tanγ,以保证高抽巷处于充分卸压后的裂隙带范围内,同时还应考虑矿井通风动力影响。可按下式计算:
h=h冒+△h冒 (1)
S=L+△L/ (2)
△L=0.5(0.5x- L/) (3)
L/=h/tanγ (4)
L= h/tanθ (5)
式中 h—走向高抽巷距开采层底板垂高,m;
h冒—破坏冒落带高度,约7倍采高;
△h冒—防止高抽巷破坏安全保险高度,为1~4.5倍采高;
L/—保障高抽巷不被破坏的距回风巷水平投影长度,m;
L—距回风巷不卸压水平投影长度,m;
△L—走向高抽巷距充分卸压边界水平距离,m;
x—工作面倾斜长,m;
γ—工作面岩石冒落角;
θ—顶板岩行卸压角,69~75°,平均72°;
S—走向高抽巷距回风巷水平投影距离,m;
5、巷道打运系统优化
抽排巷一般都设计在岩层中,运输系统较为复杂,由于多为跟煤层施工,故巷道坡度变换较为频繁,由原始的绞车打运优化为无极绳绞车打运,打运系统内设计无极绳绞车硐室,避免了绞车较多,安全隐患较大,人工浪费等现象。
5.1优点
①改变了一部斜巷一部绞车的设备占用率,无极绳绞车无需考虑巷道坡度的频繁变化。
②采取无极绳绞车挪移耙矸机更为省时、方便、安全。
6、总结
本文通过介绍抽排类巷道的几点优化,最终以达到快速、安全、高效掘进的目的,而现实施工过程中,必须考虑到多种因素去合理选择适当的优化,而不能照搬套用。以上几点优化仅作参考。
参考文献
[1] 石建新;底板巷道合理位置确定方法的探讨[J];矿业安全与环保;1994年03期。
[2] 劉庆利;提高瓦斯抽排巷快速掘进的方法[J];煤矿开采;2005年06期。
[3] 邵广印;谢桥矿综采面高抽巷布置层位探讨[J];煤炭技术;2008年第1期。
[4] 李青柏,李文洲;高抽巷布置优化设计及分析[J];煤矿开采;2010年第5期。
[5] 赵社会;底板岩巷穿层抽采技术试验研究[J];中州煤炭;2010年第9期。