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高含盐脱硫废水零排放已成为目前电厂亟待解决的瓶颈问题,利用机组低温余热对高盐废水进行闪蒸-浓缩-结晶-固化是实现脱硫废水零排放的关键技术之一。针对当前风、光等可再生能源并网后,机组变负荷运行引起脱硫废水的水质条件、处理量、热源不稳定造成脱硫废水低温余热闪蒸浓缩效率低、易结垢等问题,研究了电厂60%-100%变负荷过程中,低温负压蒸汽流量、废水处理量、浓液比、废水回收率等因素对三效蒸发器处理脱硫废水的影响规律。通过数据分析,得出应在三效蒸发系统前设置缓冲罐,避免流量过大导致系统损坏,且在系统进水量不大于200吨/天时,废水回收率可达80%-90%;低温负压蒸汽流量在700 kg/h-1000 kg/h的范围内波动,故应在首段冷凝水箱处安装流量计,根据系统进水量调节低温负压蒸汽产量,避免低温负压蒸汽产量过大导致热源的浪费;严格按照三效蒸发系统在出料口处的密度计指示,在浓缩液的密度达到1.35 g/mL时,即时排出浓缩液;通过对三效蒸发系统稳定运行时产生的冷凝水进行分析,氯离子含量达到1.56 mg/L,完全可以作为电厂的循环补给水,且该系统每天的电力消耗为4000 kWh,在不考虑人员成本、折旧费、维修费等费用,三效蒸发系统每处理1m3废水的费用在5-10元之间。