影响硫铵收率的因素及对策

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  摘 要:针对硫铵生产过程中存在的问题,从蒸氨脱酸系统、提料搅拌用的工业风压力、硫铵生产设备以及岗位操作等方面进行原因分析,并采取相应的措施进行改进,解决影响硫铵收率的问题,切实提高硫铵收率。
  关键词:硫铵;饱和器;蒸氨脱酸;离心机;搅拌风;提料管
  1 前言
  从1989年开始,我厂引进了间接饱和器法生产硫铵生产线,把从全负压煤气洗涤工艺中脱出的转入液相的NH3,从蒸氨脱酸系统中蒸出,送入饱和器中,与加入的硫酸进行反应,生成硫酸铵晶体,通过离心机、干燥机等设备,生产出硫酸铵产品。生产过程中,因酸气量不足、设备故障等原因,造成收率低,质量差。针对影响硫铵收率的因素,采取相应的对策,收到了较好的效果。
  2 工艺简介
  我厂采用全负压煤气吸收洗涤工艺,把从煤气中吸收洗涤下的富液经蒸氨脱酸塔后,蒸出含有MH3、H2S、HCN、CO2等气体的酸气。酸气经黄血盐生产工段的吸收塔后,HCN被吸收,含有MH3、H2S、CO2的酸气进入硫铵生产工段的饱和器,在饱和器中,氨气与加入的硫酸在搅拌风的作用下进行反应,生成硫酸铵晶体,当硫铵晶体达到一定比例后,用工业风通过提料管将硫铵晶体提到稠化器,再经过离心机、传送带、干燥机等设备,生产出硫铵产品,含有H2S、CO2气体的酸气从饱和器经除酸器,送往硫酸生产系统,用于生产硫酸。
  3 影响硫铵收率的因素
  在硫铵生产过程中,影响硫铵收率的主要因素有:蒸氨系统效率低,蒸出的酸气量小或酸气中夹带焦油雾;富液中剩余氨水量太大,富液含氨量低;黄血盐吸收塔阻力高,影响酸气的正常通过;搅拌风压力低,酸气与母液中的硫酸反应不充分;加酸不均匀,补水温度太低;出料太尽,母液中晶粒含量太少;设备故障,如除酸器堵、提料管漏、离心机不推料、转鼓松动或干燥机不过料等。
  4 对策
  (1)针对蒸氨系统酸气量小的问题,对蒸氨脱酸塔盘进行改造。焦炭产能增加后,洗涤富液量由120吨/h,提高到每小时195吨,蒸氨脱酸能力明显不足,导致酸气量小,影响硫铵收率。针对这一问题,我厂引进New-vst不锈钢垂直筛板,替代原蒸氨脱酸塔泡罩塔盘。由于原塔盘上有85mm高的升气管,故对传统新型垂直筛板帽罩也进行相应的改造,将原帽罩的的支腿去掉,改成长脚支腿,使帽罩的罩体相应的提高,原有升气孔,将根据汽液负荷相应的堵孔、塔盘开孔率明显提高、蒸氨塔、脱酸塔阻力显著降低,蒸氨脱酸效率明显提高,处理富液能力达到280m3/h。
  (2)降液管的改造:蒸氨塔的内件为双溢流,降液管分为中间溢流和侧溢流,按照原降液管的的内侧尺寸制作新的降液管,预留2毫米的余量。使改造后的降液管可以插入原降液管中,同时,在降液管中加数个胀接螺杆用以降液管固定,并保证堰高,防止降液管下滑。
  (3)填料段的改造:蒸氨塔上端有一段直径2200mm、高3000mm的陶瓷填料段。本次改造,在原填料支撑上加两层钢板网,并将陶瓷填料改为50号鲍尔环填料,在填料上方加填料压圈固定。
  (4)脱酸塔的改造:利用原来的支撑结构,即保证原降液管、支撑梁、塔盘圈等保持不变,只更换浮阀塔盘部件,将原来的浮阀塔盘更换成新型垂直筛板。
  (5)在饱和器中,硫酸与酸气中的氨气反应,生产硫铵。当硫铵晶体达到一定比例后,即用工业风或蒸汽从提料管中将硫铵晶体提到稠化器中,经离心机、干燥机等设备生产出硫铵产品。提料结束后,饱和器母液中,必须留有一定的晶粒,才有利于反应的快速进行,有利于长料,否则,出料太尽,补充液面太多,打破反应的平衡,降低反应速度,减少产量。造成出料太尽问题的主要原因是饱和器液面太低,开车出料早,开车时间长,开车后酸气量不足或其他原因,涨料慢。出完料时,饱和器母液中晶体含量不足10%。如此往复,恶性循环。针对这种情况,主要采取的措施:一是出完料后,从储槽中补热水到液面35%左右,保证饱和器中母液温度在规定的范围内;二是制定制度,保证出完料后,母液中有硫铵晶体10%~20%之间,长料到40%~60%时开车出料;三是保证母液搅拌风压力在0.45MPa以上,风压低时及时从风包排液、空压机故障等方面查找原因解决;四是在蒸氨系统正常的情况下,加硫酸要均匀,保证母液酸度在2%~4%之间。
  (6)在生产过程中主要发生的设备故障有:干燥机过料慢或不过料。现用的干燥机为振动式流化床干燥机,由筛板、电振机、箱体部分等组成,生产中因供风不合适、筛孔堵塞、筛板破裂、电振故障等原因,造成过料慢或不过料,针对这一问题,主要采取的措施是:加强供风机的维护与管理,调节好供给干燥机的风量、风压、风温,保证其正常;干燥机两边的电振调节合适,使其均匀稳定振动,保证过料均匀、顺利;加强点检与巡查,保证下料湿度符合要求,严防出现稀料进入饱和器,而堵塞筛孔,造成过料慢的现象。
  (7)对于出现的除酸器堵塞问题,车间技术人员对除酸器进行改造,氨水从从除酸器上部进入冲洗,除酸器内的硫酸铵结晶颗粒被热氨水溶解,通过排液管流至硫酸工段的冷凝液槽。改造后运行稳定,由改造前每周堵塞2次,变为彻底消除堵塞现象,确保了硫铵及后续工段的稳定运行。
  5 效果
  6 结束语
  针对硫铵生产中存在的问题,通过采取相应的措施,使问题得到了较好的解决,促进了生产的正常进行,设备的运转率明显提高,同时,提高了硫铵产品的收率和质量。
  参考文献
  [1]赵小刚,李秀.影响硫铵收率的几个因素[J].城市建设理论研究:电子版,2014,(13):117.
  [2]袁之清.硫铵产品收率偏低的因素分析及对策[J].安庆科技,2007,(3):40-44.
  (作者单位:河钢宣钢焦化厂)
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