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【摘要】本文首先分析了东区南热采区由于泥质含量高、注汽压力高、多轮次吞吐后井间形成了热连通等因素的影响,导致了该井区增油效果变差,在此基础上对油藏进行再认识并实施了综合治理措施,提高了该井区的开发水平。
【关键词】稠油油藏 泥质含量 注汽压力 热连通 开发效果
1 东区南热采区地质概况
东区南热采区位于南部Ⅱ号断层附近,包括16-1井区和24-3井区,含油面积3.36km2,地质储量304.3*104t,主力油层Ng33层,东部边水,油藏类型为受构造、岩性双重因素控制的构造-岩性稠油油藏。东区南井区位于沾化凹陷内“凹中之隆”的孤岛披覆构造东端,其整体构造面貌为一个由西南向东北倾斜的单斜构造,地层北东倾,倾角为1.5-2.5度,油藏埋深1250~1300m左右。
储层物性好,具有高孔、高渗的特点,平均孔隙度30-33%,空气渗透率1460-1782×10-3μm2。岩石成分以石英、长石为主,结构和成分成熟度偏低,磨园中等到差,分选较差,以泥质胶结为主,胶结疏松。根据D6J24井Ng3层段取芯资料,岩石粒径较小,一般在0.13-0.25mm,最大粒径0.58mm,粘土含量较高,达12%,注汽后小粒径微粒容易发生微移,加上粘土膨胀注汽压力偏高,一般在14.0MPa以上。
2 开发简历及开发现状
1999年开始进行常规开发,采用反九点法井网;2000年东16-1井区开始进行热采开发;东24-3井区2004年投产时即建成200×282m反九點法井网,2006年进行井网一次加密,形成了局部141×200m五点法井网。
东区南热采区有油井50口,开井42口,单元日液水平1260t,单元日油水平238.6t,平均单井日液水平30.1t,平均单井日油水平5.6t,综合含水81.1%,动液面683m,累积产油90.6×104t,累积产水241.9×104t,采出程度29.8%。
3 东区南热采区主要存在问题
3.1 东区南井区泥质含量高,导致注汽压力高、转周效果差
东Ng3砂层组以河道亚相为主,沉积成现在两边厚中间薄的“W”型结构,在东16-1井区和东24-3井区过渡带上存在着一条带状泥质在12%以上、渗透性较差的区域,油井转周后由于泥质在井底附近形成堵塞物,注汽压力高降低了单井产能。统计单井周期注汽情况,平均单井注汽量由1828t上升到2538t,油汽比由1.3下降到0.5,增油效果不理想。
3.2 东16-1井区地层能量低、液量低
东16-1井区无外来能量补充,开发的难点是液量低,日液低于10t的井有6口,占开井数的27.3%,平均日液5.78t,泵效11.5%;日液大于20t的井也只有3口,仅占开井数的13.6%,平均日液23.7t。造成产液量低主要是泥质含量较高的影响。东区南的D14X1井区、东19排、20排井以及D24-2井区泥质含量在14%以上,渗透性较差单井产能低。
3.3 多轮次吞吐后井间形成热连通
随吞吐轮次增加,地层能量下降也比较快,地层亏空也变得越来越大,受加热半径为30-40m的限制影响,加大单井注入量来扩大加热半径,达到补充地层能量和增油目的,但由于层间存在渗透率差异,导致各层的吸汽能力不同,使注采井间形成汽窜通道,降低了增油效果。如:D23-3井氮气调剖时,邻井D24X5、D22-2井口温度明显下降,井口取样出气不出油,同井组的D24X5井转周时,邻井GDD22-2井出气严重无法正常生产关井。由于大孔道的形成蒸汽大量地损失,D24X5井在转周开井后日油仅4.0t,与前一周期日油15.2 t差11.2t。
4 深化再认识,综合治理,提高东区南热采区的开发效果
4.1 酸化解堵结合适度防砂工艺,有效解决低液井
一是运用酸化解堵来解决由于泥质含量高造成的低液问题。对于液量和动液面下降快的井采取硝酸、缓速酸解堵剂或JNC-006复合解堵剂进行近井地带堵塞物的清洗,提高油井产液量。如D14X1井泥质含量14.96%,在注入GD-01深部处理剂后单井日产油量14t,比措施前增加了7.3t,有效天数达34天。
二是适度防砂,减少过度防砂造成的低液井。从防砂方式上将绕丝换成宽割缝,放大生产压差,提高单井产能。D17-01井在转周进干后平均日液仅6t,通过分析后将绕丝换成宽割缝开井后平均日液35t,日产油最高达19.4t,增油效果明显。
4.2 东16-1井区泥质含量高,实施注汽前地层预处理,降低注汽压力。
东区南井区平均泥质含量在12%以上、渗透性较差,注汽压力高、产液量低、周期效果差。为了提高该区域的开发效果,注汽前实施地层预处理,采用酸化、大剂量地填等工艺技术,降低注汽压力,提高注汽效果。自2012年以来实施注汽前地层预处理12口,平均注汽压力由18.2Mpa下降到13.6Mpa,平均注汽干度由65.5%上升到73.5%,单井峰值产油由8.5t/d上升到12.1t/ d。
4.3 合理利用热连通,探索蒸汽驱技术;
D22-1井组由于热连通的存在,单井注汽已达不到理想效果,但D22-1井组剩余油较富集,厚度在10米以上,连通性好,而且井距在150米内,没有边水影响适合蒸汽驱的实施。
2010年5月D22-1井组开始实施蒸汽驱开发,井组有注汽井1口,D22-1井。一线受效井有井5口,二线受效井5口。注汽前:对周围一线井D20-1、D21-1、D21-02、D21-2采取降低采液强度,保证汽驱均匀受效。注汽中:一是保持合理的注汽速度。数值模拟计算相同采注比、注采井网下,注采速度6.0t/ h时蒸汽驱阶段采出程度最高。因此东22-1井组的注汽速度设计为6.0t/h。二是增大采注比,提高汽驱效果。对D20-1、D21-1和D21-02提高参数提液,采注比由1.09提高到1.3。三是及时调整吸汽剖面,油井均衡受效。由于各油层吸汽能力差异较大,蒸汽沿渗流阻力较小的高渗层突进从而造成汽窜,我们及时对D22-1井实施氮气调剖,调整吸汽剖面,促使油井均衡受效。该井组已累计增油3.6×104t,累积采注比1.37,油气比0.72,预计提高采收率24.5%,蒸汽驱试验取得好的效果。
5 结论与认识
(1)造成油井液量低的原因有很多,因此要对油藏再认识,采取相应措施。对泥质含量高的井要对地层进行预处理,减少堵塞物,降低注汽压力;对于由于防砂过度造成的低液井要放大生产压差,采用合理的防砂工艺。
(2)多轮次蒸汽吞吐后期,实施蒸汽驱能够显著改善开发效果,提高采收率。
参考文献
[1] 金海英.油气井生产动态分析[M].石油工业出版社,2010
[2] 沈平平.热力采油提高采油率技术[M].石油工业出版社,2006
【关键词】稠油油藏 泥质含量 注汽压力 热连通 开发效果
1 东区南热采区地质概况
东区南热采区位于南部Ⅱ号断层附近,包括16-1井区和24-3井区,含油面积3.36km2,地质储量304.3*104t,主力油层Ng33层,东部边水,油藏类型为受构造、岩性双重因素控制的构造-岩性稠油油藏。东区南井区位于沾化凹陷内“凹中之隆”的孤岛披覆构造东端,其整体构造面貌为一个由西南向东北倾斜的单斜构造,地层北东倾,倾角为1.5-2.5度,油藏埋深1250~1300m左右。
储层物性好,具有高孔、高渗的特点,平均孔隙度30-33%,空气渗透率1460-1782×10-3μm2。岩石成分以石英、长石为主,结构和成分成熟度偏低,磨园中等到差,分选较差,以泥质胶结为主,胶结疏松。根据D6J24井Ng3层段取芯资料,岩石粒径较小,一般在0.13-0.25mm,最大粒径0.58mm,粘土含量较高,达12%,注汽后小粒径微粒容易发生微移,加上粘土膨胀注汽压力偏高,一般在14.0MPa以上。
2 开发简历及开发现状
1999年开始进行常规开发,采用反九点法井网;2000年东16-1井区开始进行热采开发;东24-3井区2004年投产时即建成200×282m反九點法井网,2006年进行井网一次加密,形成了局部141×200m五点法井网。
东区南热采区有油井50口,开井42口,单元日液水平1260t,单元日油水平238.6t,平均单井日液水平30.1t,平均单井日油水平5.6t,综合含水81.1%,动液面683m,累积产油90.6×104t,累积产水241.9×104t,采出程度29.8%。
3 东区南热采区主要存在问题
3.1 东区南井区泥质含量高,导致注汽压力高、转周效果差
东Ng3砂层组以河道亚相为主,沉积成现在两边厚中间薄的“W”型结构,在东16-1井区和东24-3井区过渡带上存在着一条带状泥质在12%以上、渗透性较差的区域,油井转周后由于泥质在井底附近形成堵塞物,注汽压力高降低了单井产能。统计单井周期注汽情况,平均单井注汽量由1828t上升到2538t,油汽比由1.3下降到0.5,增油效果不理想。
3.2 东16-1井区地层能量低、液量低
东16-1井区无外来能量补充,开发的难点是液量低,日液低于10t的井有6口,占开井数的27.3%,平均日液5.78t,泵效11.5%;日液大于20t的井也只有3口,仅占开井数的13.6%,平均日液23.7t。造成产液量低主要是泥质含量较高的影响。东区南的D14X1井区、东19排、20排井以及D24-2井区泥质含量在14%以上,渗透性较差单井产能低。
3.3 多轮次吞吐后井间形成热连通
随吞吐轮次增加,地层能量下降也比较快,地层亏空也变得越来越大,受加热半径为30-40m的限制影响,加大单井注入量来扩大加热半径,达到补充地层能量和增油目的,但由于层间存在渗透率差异,导致各层的吸汽能力不同,使注采井间形成汽窜通道,降低了增油效果。如:D23-3井氮气调剖时,邻井D24X5、D22-2井口温度明显下降,井口取样出气不出油,同井组的D24X5井转周时,邻井GDD22-2井出气严重无法正常生产关井。由于大孔道的形成蒸汽大量地损失,D24X5井在转周开井后日油仅4.0t,与前一周期日油15.2 t差11.2t。
4 深化再认识,综合治理,提高东区南热采区的开发效果
4.1 酸化解堵结合适度防砂工艺,有效解决低液井
一是运用酸化解堵来解决由于泥质含量高造成的低液问题。对于液量和动液面下降快的井采取硝酸、缓速酸解堵剂或JNC-006复合解堵剂进行近井地带堵塞物的清洗,提高油井产液量。如D14X1井泥质含量14.96%,在注入GD-01深部处理剂后单井日产油量14t,比措施前增加了7.3t,有效天数达34天。
二是适度防砂,减少过度防砂造成的低液井。从防砂方式上将绕丝换成宽割缝,放大生产压差,提高单井产能。D17-01井在转周进干后平均日液仅6t,通过分析后将绕丝换成宽割缝开井后平均日液35t,日产油最高达19.4t,增油效果明显。
4.2 东16-1井区泥质含量高,实施注汽前地层预处理,降低注汽压力。
东区南井区平均泥质含量在12%以上、渗透性较差,注汽压力高、产液量低、周期效果差。为了提高该区域的开发效果,注汽前实施地层预处理,采用酸化、大剂量地填等工艺技术,降低注汽压力,提高注汽效果。自2012年以来实施注汽前地层预处理12口,平均注汽压力由18.2Mpa下降到13.6Mpa,平均注汽干度由65.5%上升到73.5%,单井峰值产油由8.5t/d上升到12.1t/ d。
4.3 合理利用热连通,探索蒸汽驱技术;
D22-1井组由于热连通的存在,单井注汽已达不到理想效果,但D22-1井组剩余油较富集,厚度在10米以上,连通性好,而且井距在150米内,没有边水影响适合蒸汽驱的实施。
2010年5月D22-1井组开始实施蒸汽驱开发,井组有注汽井1口,D22-1井。一线受效井有井5口,二线受效井5口。注汽前:对周围一线井D20-1、D21-1、D21-02、D21-2采取降低采液强度,保证汽驱均匀受效。注汽中:一是保持合理的注汽速度。数值模拟计算相同采注比、注采井网下,注采速度6.0t/ h时蒸汽驱阶段采出程度最高。因此东22-1井组的注汽速度设计为6.0t/h。二是增大采注比,提高汽驱效果。对D20-1、D21-1和D21-02提高参数提液,采注比由1.09提高到1.3。三是及时调整吸汽剖面,油井均衡受效。由于各油层吸汽能力差异较大,蒸汽沿渗流阻力较小的高渗层突进从而造成汽窜,我们及时对D22-1井实施氮气调剖,调整吸汽剖面,促使油井均衡受效。该井组已累计增油3.6×104t,累积采注比1.37,油气比0.72,预计提高采收率24.5%,蒸汽驱试验取得好的效果。
5 结论与认识
(1)造成油井液量低的原因有很多,因此要对油藏再认识,采取相应措施。对泥质含量高的井要对地层进行预处理,减少堵塞物,降低注汽压力;对于由于防砂过度造成的低液井要放大生产压差,采用合理的防砂工艺。
(2)多轮次蒸汽吞吐后期,实施蒸汽驱能够显著改善开发效果,提高采收率。
参考文献
[1] 金海英.油气井生产动态分析[M].石油工业出版社,2010
[2] 沈平平.热力采油提高采油率技术[M].石油工业出版社,2006