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【摘 要】针对包头第一热电厂两台300MW机组投产以来出现的影响节能减排方面的问题,从设备改造、运行优化方面加以分析,予以改进,通过对重点设备的改进,大大提高了机组的运行经济性,降低了污染物排放量,为同类型机组的改造提供借鉴的依据。
【关键词】300MW机组;节能减排;改进
在节能减排日趋重要的今天,高耗能企业尤其要把节能减排作为工作中的重中之重。在火电厂机组运行过程中,节能环保压力越来越大,也是发电企业面临的重要课题。包头第一热电厂#1、#2机组分别于2007年12月26日、2008年10月18日投产,为两台300MW供热机组,供热能力为780万m2,主要担负着向市区集中供热的重任,缓解了老厂淘汰小机组后市区供热能力下降的短缺局面,并满足了市区供热负荷增长的需求。投产以来,设备在节能减排方面存在着不同程度需要改进的地方,电厂以华能集团创建“节约环保”型企业和优秀“节约环保”型企业为契机,在设备改造方面下了很大功夫,以达到节约能源、降低排放的目的。
1.机组概况
包头第一热电厂新厂#1、#2机为两台装机容量为300MW的机组。汽轮机型号为CZK300/250-16.7/0.4/538/538,由东方汽轮机厂生产,型式为国产亚临界、中间再热、双缸双排汽、直接空冷、供热凝汽式机组,配置的锅炉为东方锅炉厂生产的DG1065/18.2-Ⅱ6型锅炉,为亚临界自然循环汽包炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,配置了高效静电除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫装置和低氮燃烧器。
2.设备改进方案
2.1 #2机组汽轮机的高、中压缸进行布莱登汽封改造,降低机组热耗
高压缸轴封漏汽不仅会造成工质损失,还会伴随有热量损失,恶化运行环境,降低机组的热经济性,并且加热轴颈或冲进轴承室会使润滑油质恶化。#2机高、原有汽封为刷式汽封,高、中压缸汽封有不同程度的泄露,机组热耗高达8700KJ/kg。2013年利用机组大修机会将#2机组汽轮机的高、中压缸隔板汽封及轴端汽封进行了布莱登汽封改造,并对高、中压缸叶顶汽封进行了改造。通过汽轮机揭缸大修,调整通流间隙和汽封改造,改造后发电煤耗约降低2g/kwh。
高、中压缸汽封改造内容见表1:
表1:高、中压缸汽封改造内容
项目 数量 间隙mm
高中压缸进汽平衡盘 8 0.4
高压隔板汽封 11 0.4
中压隔板汽封 7 0.4
高压缸后轴封 9 0.4
中压缸后轴封 8 0.4
高中压缸叶顶阻汽片 16 0.8
2.2脱硫GGH改造,降低GGH差压
投产以来,#1、2炉脱硫GGH易堵塞,常出现影响机组出力的情况,电厂不断采取措施进行改造,首先将受热面型式改为大通道,换热元件高度只有400mm,延长了运行周期。加装了高压水冲洗装置及蒸汽吹扫装置,采用了效果更好的蒸汽吹扫方式。提高了下部吹灰器的位置,使喷口接近换热元件,提高吹灰效果。利用机组检修机会对#1、2炉脱硫GGH采取了离线化学清洗的方式除垢,彻底清除附着的硬垢,降低GGH压差,提高脱硫效率和机组带负荷能力。
2.3电除尘器改造
#1、#2炉电除尘高频电源改造,一电场改为高频电源,其他电场改为间歇电源供电。提高了除尘效率,降低了粉尘浓度,除尘除灰耗电率下降约0.15%。
#1炉电除尘四电场改旋转电极。运行初期#1炉除尘效率低于设计值99.5%,约为95%-96%,除尘器出口排放浓度超50mg/m3,不符合日益严格的排放标准。烟气中含尘量大,影响后面脱硫设备正常运行,造成脱硫设备通流部件磨损严重:如浆液泵叶轮、护套、浆液输送管道阀门磨损,缩短设备使用寿命周期,频繁更换,维护费用增加30%;烟气中含尘量大,造成石膏浆液品质差,脱硫效率低于90%,同时造成GGH堵塞严重,同时脱石膏困难,石膏带水严重。改造内容:改造为前三电场固定电极电场加末级旋转电极电场方式,除尘器1、2电场不做改造,将3电场RS阴极线改为芒刺阴极线,4电场改为旋转电极电场,改造后提高了除尘效率,达到降低排放目的。
2.4微油点火
电厂锅炉设计的是等离子点火装置,油枪出力1.2t/h,后来将油枪片换成出力1t/h,由于煤质较差,灰份较大的原因,不适应等离子要求,锅炉点火用油的数量较大,每次冷态启动点火需要30~40吨油。由于原油价格日渐升高,节能降耗势在必行。故利用#1锅炉小修机会,将等离子点火改为了微油点火。根据现场实际情况,将4套微油点火及稳燃燃烧器替换原锅炉下层A磨对应的四只喷燃器,取代原有的等离子燃烧器,作为锅炉点火燃烧器和主燃烧器使用,满足了锅炉启、停或低负荷稳燃的要求。微油点火系统由微油气化油枪和辅助油枪、高能点火装置、油火检装置、燃油系统、压缩空气系统、高压助燃风系统等组成,油枪出力为40kg/h。微油点火改造后冷态启动点火用油降至8吨/次,大大降低了锅炉用油。改造后微油点火气化燃烧火焰如图1所示,煤粉燃烧火焰如图2所示:
图1 微油气化燃烧火焰 图2 煤粉燃烧火焰
2.5疏水系统进行优化改造。
根据西安热工院对我厂#2机组进行节能诊断分析后的建议,结合现场实际对#2机组疏水系统进行了优化改造。
1)高压旁路前疏水
将高压旁路前疏水与主汽门前疏水合并,扩容器侧加装堵头。
改造前
改造后
2)高排逆止门后疏水
将高旁后疏水、冷再管道疏水与高排逆止门后疏水合并,扩容器侧加装堵头。
3)低压旁路后疏水
将低压旁路后疏水沿着低压旁路管道,接至低旁进凝汽器前管道,扩容器侧加装堵头。
4)轴封供汽系统
将低压轴封供汽管道疏水直接接至轴封溢流门前,扩容器侧加装堵头。
5)取消1、2、3段抽汽逆止门与电动门之间的疏水。
3.做好电厂优化运行工作
3.1优化运行方式,降低机组能耗。
一是实现机组间的优化运行方式,根据机组经济性进行合理化接带负荷;二是严格按照优化运行曲线进行滑压运行,同时根据机组负荷、季节变化等因素积极优化辅机运行方式,最大限度降低厂用电率。三是积极开展小指标竞赛和压红线运行,新厂将同步绩效管理系统正式上线运行,大大调动了运行人员优化调整的积极性。
3.2聘请电科院为我厂空冷进行冬季优化试验,按优化方式进行调整。
#1、2机组在冬季供热运行期间,由于排汽量小,空冷系统防冻压力较大,为了防止发生空冷翅片管冻损事故,冬季供热运行期间一般手动调整并维持较高背压15kPa左右运行,运行经济性较差。针对运行现状,2012年1月请内蒙古电科院进行了空冷冬季优化试验,同时加装了自动回暖程序控制系统,冬季退1列和6列运行,根据试验结果进行调整可使冬季单机排汽背压下降3kPa左右。
4.结语
包头一电厂300MW机组投产以来,通过不断总结现场出现影响节能减排方面的问题,认真分析其原因,有针对性的采取了相应的改进及调整措施,收到了很好的成效。经过实践证明这些技术改进是可行的、成功的,对同类型机组的运行有一定的参考学习价值。
参考文献:
[1]李青等,《火力发电厂生产指标管理手册》
[2]杨寿敏等,《华能火力发电机组节能降耗技术导则》
作者简介:
王宏刚(1974-),男,包头第一热电厂,工程师,从事运行管理工作。
【关键词】300MW机组;节能减排;改进
在节能减排日趋重要的今天,高耗能企业尤其要把节能减排作为工作中的重中之重。在火电厂机组运行过程中,节能环保压力越来越大,也是发电企业面临的重要课题。包头第一热电厂#1、#2机组分别于2007年12月26日、2008年10月18日投产,为两台300MW供热机组,供热能力为780万m2,主要担负着向市区集中供热的重任,缓解了老厂淘汰小机组后市区供热能力下降的短缺局面,并满足了市区供热负荷增长的需求。投产以来,设备在节能减排方面存在着不同程度需要改进的地方,电厂以华能集团创建“节约环保”型企业和优秀“节约环保”型企业为契机,在设备改造方面下了很大功夫,以达到节约能源、降低排放的目的。
1.机组概况
包头第一热电厂新厂#1、#2机为两台装机容量为300MW的机组。汽轮机型号为CZK300/250-16.7/0.4/538/538,由东方汽轮机厂生产,型式为国产亚临界、中间再热、双缸双排汽、直接空冷、供热凝汽式机组,配置的锅炉为东方锅炉厂生产的DG1065/18.2-Ⅱ6型锅炉,为亚临界自然循环汽包炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,配置了高效静电除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫装置和低氮燃烧器。
2.设备改进方案
2.1 #2机组汽轮机的高、中压缸进行布莱登汽封改造,降低机组热耗
高压缸轴封漏汽不仅会造成工质损失,还会伴随有热量损失,恶化运行环境,降低机组的热经济性,并且加热轴颈或冲进轴承室会使润滑油质恶化。#2机高、原有汽封为刷式汽封,高、中压缸汽封有不同程度的泄露,机组热耗高达8700KJ/kg。2013年利用机组大修机会将#2机组汽轮机的高、中压缸隔板汽封及轴端汽封进行了布莱登汽封改造,并对高、中压缸叶顶汽封进行了改造。通过汽轮机揭缸大修,调整通流间隙和汽封改造,改造后发电煤耗约降低2g/kwh。
高、中压缸汽封改造内容见表1:
表1:高、中压缸汽封改造内容
项目 数量 间隙mm
高中压缸进汽平衡盘 8 0.4
高压隔板汽封 11 0.4
中压隔板汽封 7 0.4
高压缸后轴封 9 0.4
中压缸后轴封 8 0.4
高中压缸叶顶阻汽片 16 0.8
2.2脱硫GGH改造,降低GGH差压
投产以来,#1、2炉脱硫GGH易堵塞,常出现影响机组出力的情况,电厂不断采取措施进行改造,首先将受热面型式改为大通道,换热元件高度只有400mm,延长了运行周期。加装了高压水冲洗装置及蒸汽吹扫装置,采用了效果更好的蒸汽吹扫方式。提高了下部吹灰器的位置,使喷口接近换热元件,提高吹灰效果。利用机组检修机会对#1、2炉脱硫GGH采取了离线化学清洗的方式除垢,彻底清除附着的硬垢,降低GGH压差,提高脱硫效率和机组带负荷能力。
2.3电除尘器改造
#1、#2炉电除尘高频电源改造,一电场改为高频电源,其他电场改为间歇电源供电。提高了除尘效率,降低了粉尘浓度,除尘除灰耗电率下降约0.15%。
#1炉电除尘四电场改旋转电极。运行初期#1炉除尘效率低于设计值99.5%,约为95%-96%,除尘器出口排放浓度超50mg/m3,不符合日益严格的排放标准。烟气中含尘量大,影响后面脱硫设备正常运行,造成脱硫设备通流部件磨损严重:如浆液泵叶轮、护套、浆液输送管道阀门磨损,缩短设备使用寿命周期,频繁更换,维护费用增加30%;烟气中含尘量大,造成石膏浆液品质差,脱硫效率低于90%,同时造成GGH堵塞严重,同时脱石膏困难,石膏带水严重。改造内容:改造为前三电场固定电极电场加末级旋转电极电场方式,除尘器1、2电场不做改造,将3电场RS阴极线改为芒刺阴极线,4电场改为旋转电极电场,改造后提高了除尘效率,达到降低排放目的。
2.4微油点火
电厂锅炉设计的是等离子点火装置,油枪出力1.2t/h,后来将油枪片换成出力1t/h,由于煤质较差,灰份较大的原因,不适应等离子要求,锅炉点火用油的数量较大,每次冷态启动点火需要30~40吨油。由于原油价格日渐升高,节能降耗势在必行。故利用#1锅炉小修机会,将等离子点火改为了微油点火。根据现场实际情况,将4套微油点火及稳燃燃烧器替换原锅炉下层A磨对应的四只喷燃器,取代原有的等离子燃烧器,作为锅炉点火燃烧器和主燃烧器使用,满足了锅炉启、停或低负荷稳燃的要求。微油点火系统由微油气化油枪和辅助油枪、高能点火装置、油火检装置、燃油系统、压缩空气系统、高压助燃风系统等组成,油枪出力为40kg/h。微油点火改造后冷态启动点火用油降至8吨/次,大大降低了锅炉用油。改造后微油点火气化燃烧火焰如图1所示,煤粉燃烧火焰如图2所示:
图1 微油气化燃烧火焰 图2 煤粉燃烧火焰
2.5疏水系统进行优化改造。
根据西安热工院对我厂#2机组进行节能诊断分析后的建议,结合现场实际对#2机组疏水系统进行了优化改造。
1)高压旁路前疏水
将高压旁路前疏水与主汽门前疏水合并,扩容器侧加装堵头。
改造前
改造后
2)高排逆止门后疏水
将高旁后疏水、冷再管道疏水与高排逆止门后疏水合并,扩容器侧加装堵头。
3)低压旁路后疏水
将低压旁路后疏水沿着低压旁路管道,接至低旁进凝汽器前管道,扩容器侧加装堵头。
4)轴封供汽系统
将低压轴封供汽管道疏水直接接至轴封溢流门前,扩容器侧加装堵头。
5)取消1、2、3段抽汽逆止门与电动门之间的疏水。
3.做好电厂优化运行工作
3.1优化运行方式,降低机组能耗。
一是实现机组间的优化运行方式,根据机组经济性进行合理化接带负荷;二是严格按照优化运行曲线进行滑压运行,同时根据机组负荷、季节变化等因素积极优化辅机运行方式,最大限度降低厂用电率。三是积极开展小指标竞赛和压红线运行,新厂将同步绩效管理系统正式上线运行,大大调动了运行人员优化调整的积极性。
3.2聘请电科院为我厂空冷进行冬季优化试验,按优化方式进行调整。
#1、2机组在冬季供热运行期间,由于排汽量小,空冷系统防冻压力较大,为了防止发生空冷翅片管冻损事故,冬季供热运行期间一般手动调整并维持较高背压15kPa左右运行,运行经济性较差。针对运行现状,2012年1月请内蒙古电科院进行了空冷冬季优化试验,同时加装了自动回暖程序控制系统,冬季退1列和6列运行,根据试验结果进行调整可使冬季单机排汽背压下降3kPa左右。
4.结语
包头一电厂300MW机组投产以来,通过不断总结现场出现影响节能减排方面的问题,认真分析其原因,有针对性的采取了相应的改进及调整措施,收到了很好的成效。经过实践证明这些技术改进是可行的、成功的,对同类型机组的运行有一定的参考学习价值。
参考文献:
[1]李青等,《火力发电厂生产指标管理手册》
[2]杨寿敏等,《华能火力发电机组节能降耗技术导则》
作者简介:
王宏刚(1974-),男,包头第一热电厂,工程师,从事运行管理工作。