油气分离装置在孤东气田的应用

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  油气集输总厂孤岛分厂孤东采气队
  摘要:在天然气的开采过程中,由于部分气井出油、出水,当油气混合物同时输时,会增大输气阻力,减少输气量,大大降低输送能力,甚至会造成气嘴或管线堵塞,影响气井的正常生产,大大缩短气井的寿命,降低最终采收率。为了延长气井的寿命,提高最终采收率,本文主要结合孤东气田的特点,采用在井口安装高压分离器、自动排污装置、电伴热等工艺设施进行分析和论证,从解决了制约气井出油这一生产难题。
  关键词:出油气嘴 管线堵塞 缩短气井寿命 降低采收率
  一、孤东油气田开发现状
  孤东采气队负责管理着孤东油气田九个开发区块上的108口气井,已累计生产天然气7.9×108m3。随着采出程度的提高,出现了地层压力下降,停产井增多,气井出砂出水严重,低产能井增多、气井出油等问题。到目前为止,孤东采气队有生产井36口,其中因气井出油而停产的油井有4口。主要是因为气井出油后,在采气管网内容易结蜡,导致管线堵塞,无法正常生产,给孤东采气队的天然气生产带来了较大的困难。
  为此,我们根据出油气井的实际情况,提出了“出油气井油气分离开发方案”,对出油气井进行流程改进,在井口安装油气分离装置,使净化后的天然气进入管网,以更好的利用好气井资源,提高气井的产能。
  二、油气分离装置在孤东气田的应用
  孤东油气田的采气流程是单井采气流程,即天然气由井口采气树采出,沿高压管线进入水套加热炉进行加热,经过气嘴节流后,进入集气支线,再输送到各个集气站,当气井出油时,油液混合物容易在气嘴或管线等地方淤积,造成气嘴、管线堵塞,即使油液混合物没有在气嘴或管线形成堵塞,但油液混合液体同时输送时,会增大集气支线输气阻力,减少输气量,大大降低输送能力,影响气井的正常生产。特别是在冬天生产,更容易造成水套炉燃气控制阀门、火嘴、气嘴、管线堵塞,导致气井无法正常生产,最终造成气井过早停产,大大缩短气井的寿命,造成了极大的经济损失。因此为了避免油气混合液体同时输送,必须在井口将油气分离后再进行输送。气井基本流程如下图(图1)所示:
  图1 气井基本流程图
  一是在井口水套炉之后安装一个高压分离器。在水套炉之后安装一台Φ600mm的重力式分离器,当油气混合物通过水套炉加热后,输送到高压分离器中,根据重力式分离器的分离原理,当油气混合天然气进入分离器筒体内,由于分离器筒体横截面积远远大于分离器进口管线的横截面积,体积膨胀,流速降低,由于天然气和油液混合物的密度的不同,造成油液混合物的沉降速度远远大于天然气的上升速度,油液混合物沉降到分离器的底部,天然气会从分离器的顶部的出气管线进入集气支线,净化后的天然气再送到集气站。在分离过程中,产出的油液混合物会在分离器底部进行沉积,当达到一定的数量后,可以打开排污阀将其排出,这样就能够将油气分离,防止集气管线因油液混合物淤积堵塞而导致的气井关井停产。
  图2 井口分离装置图
  二是在井口高压分离器上安装自动排污装置。油气分离后,分离器内的油液混合物需要及时排放,人工排污时需要现场时刻有人,而且排放的时机很难把握。根据孤东采气队的点多、线长、面广、气井分散、人员少的实际情况,我们无法进行实时监控。为此,我们在分离器底部安装一个自动排污调节装置,通过内部的悬浮式调节装置,当液位达到一定程度时,排污阀门自动打开,将分离器内的油液混合物排放出去,不仅达到了安全高效的排污目的,也减少了职工的劳动强度。
  图3 自动排污装置图
  三是在高压分离器的排污阀后加一个储液罐。从安全环保角度考虑,分离器排出的油污不能随意排放,为此,我们在排污阀后安装了一个储液罐,专门储存油液混合等沉淀物,将泥质的那些密度较大的物质沉积在底层,原油等密度较小的物质进行回收,当储油罐中的油液混合物到达一定的界限后,通过一条回压管线打压至罐车内运走,这样既防止油液混合物外排而造成环境污染,还能将油进行回收再利用,从而创造了更大的经济效益。
  图4 储油罐装置图
  四是在分离器及储液罐上安装电伴热。为了使分离器和储液罐内的液体在冬季不结蜡凝固冻堵,保证正常的生产运行,可在主要设备、设施底部安装电伴热装置,通过加热处理,确保分离器和储液罐内的液体始终保持流体状态,从而确保冬季安全生产。
  在实际生产中,首先要检查确认站内各流程运行良好,然后再去井口进行开井操作,油液混合天然气将通过采气树、水套炉加热、气嘴节流进入高压分离器,经过分离器的分离后,经过净化的天然气通过单井管线进入集气站,油液混合物达到一定液位后自动进入储液罐聚集,当储液罐内的液位达到一定高度时,可安排车辆对罐内液体进行外运处理。整个过程安全环保、简单快捷,便于职工的日常管理,很好的对出油气井进行了气液分离,并实现了天然气的正常开采,达到了预期目标,在胜利油田具有很好的推广的价值。
  气井生产主要流程图如下图(图3-1)所示:
  图5 设计流程图
  三、效果分析
  该井在措施实施以前,由于出液严重,无法正常生产。改造之后,通过实际运行,日产气达到5500立方米/天,并且产量稳定,实现了该井的正常生产。
  在经济效益方面,天然气按照市场价格1.5元/m3计算;
  主要费用为:高压分离器成本8万元;储液罐成本5万元;电伴热器成本3万元;人工费:2万元;
  一年按照开井300天计算,
  0.55×300×1.5-(5+3+2+8)=247.5-18=229.5(万元)
  经济效果十分可观。
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