【摘 要】
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针对大庆油田M区块储层低孔、低渗、高温以及高矿化度的特点,采用常规表面活性剂往往不能取得较好的驱油效果.因此,以顺丁烯二酸酐、乙二胺和长链溴代烷为单体合成了一种新型双子表面活性剂SZ?11,并复配非离子型表面活性剂AEO?3,形成了一种适合低渗透油藏驱油用的耐温抗盐型表面活性剂驱油体系,并对其综合性能进行了评价.结果表明,该驱油体系具有良好的耐温性能和抗盐性能,在140℃下老化后,界面张力仍能达到0.008 mN/m,体系在较高质量浓度的NaCl(150000 mg/L)、CaCl2(9000 mg/L)
【机 构】
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大庆油田有限责任公司 勘探开发研究院,黑龙江 大庆,163000
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针对大庆油田M区块储层低孔、低渗、高温以及高矿化度的特点,采用常规表面活性剂往往不能取得较好的驱油效果.因此,以顺丁烯二酸酐、乙二胺和长链溴代烷为单体合成了一种新型双子表面活性剂SZ?11,并复配非离子型表面活性剂AEO?3,形成了一种适合低渗透油藏驱油用的耐温抗盐型表面活性剂驱油体系,并对其综合性能进行了评价.结果表明,该驱油体系具有良好的耐温性能和抗盐性能,在140℃下老化后,界面张力仍能达到0.008 mN/m,体系在较高质量浓度的NaCl(150000 mg/L)、CaCl2(9000 mg/L)和MgCl2(2500 mg/L)盐水中仍具有较低的界面张力;该驱油体系具有良好的乳化性能和润湿性能,可以通过乳化原油和改变岩石表面润湿性来提高驱油效率;储层天然岩心在水驱后注入0.4 PV表面活性剂驱油体系,能使岩心的采收率提高19.5%,具有良好的驱油效果.现场应用结果表明,实施表面活性剂驱油措施后,M区块内5口生产井日产油量明显提高,含水率下降,取得了良好的增油效果.
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