论文部分内容阅读
摘 要:面对竞争日趋激烈的建筑市场,企业要想求生存、谋发展, 对工程项目施工工期、安全、成本的控制显得越来越重要,有一个好的施工方案是前提和基础。因此优化施工方案是为项目求得最大的经济效益的手段之一。该文结合工程实例的介绍,提出了工程项目施工方案进行优化的流程、管理办法。该文通过辽溪铁路工程几个方案优化的施工实例,加快了施工速度、保证了施工安全,降低了施工成本,对同类工程有借鉴意义。
关键词:施工 方案 优化 设计
中图分类号:U212 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)12(c)-0056-02
面对竞争日趋激烈的建筑市场,企业要想求生存、谋发展, 对工程项目施工工期、安全、成本的控制显得越来越重要,有一个好的施工方案是前提和基础。因此优化施工方案是为项目求得最大的经济效益的手段之一。该文结合工程实例的介绍,提出了工程项目施工方案进行优化的流程、管理办法。
1 方案优化流程
1.1 熟悉、审核施工图纸
主要是核对设计文件是否符合实际情况,对工程质量、安全和环保等有无影响;核对设计文件是否符合所提施工条件;核对主要尺寸、位置、标高有无错误,各专业图纸有无错误;设计有无特殊材料等要求。
1.2 确定施工方案
拟定多个技术上可能、经济上合理、施工质量和安全得到保证的施工方案,进行技术经济比较,从中选择各项指标较好的方案。以定量分析进行比较,即:用工期指标,劳动量指标,工程成本指标三个指标进行比较分析。尽量采用新材料、新工艺、新技术或新设备即“四新技术”。根据分析结果选择最经济的施工方案。
2 方案优化管理办法
第一,项目部和工区上下联动、横向沟通、齐抓共管,形成合力、充分利用资源、加强过程管理、不留死角、全员、全过程、全方位、有效推进施工方案优化工作。第二,定目标、定人员、定计划、定措施、定利润、定奖罚的原则,分层次、分阶段落实的目标。第三,项目经理负责设计方案优化工作的全面协调,项目总工程师负责设计方案优化文本的审查和设计、建设单位的沟通工作,项目部变更小组成员负责设计方案优化文本的计算、编制、核对,监理的审批由设计方案优化小组成员负责办理。第四,施工方案优化执行情况分析:优化的施工方案在实施过程中,每月应跟踪考核,对优化的施工方案实施阶段性经济技术分析,检验优化方案论证时的经济技术分析指标完成情况,分析影响方案和成本的各种因素,对优化方案进行改进及再优化。
3 辽溪铁路施工(设计)方案优化实例
3.1 辽溪乙线旧梁拆除方案优化
3.1.1 工程概况
辽溪乙线跨沈大线特大桥全桥885.3 m,单线桥,上部结构为有5孔为20 m低高度砼简支T梁,其他全为16 m低高度砼简支T梁,全桥52孔。该桥已停止运营。27#、28#墩分别位于改建辽溪铁路上、下行线的线路上,必须拆除27#、28#墩,以便辽溪铁路路基帮宽施工。该桥第28孔上跨沈大线,沈大线为运营双线电气化铁路,最高时速160 km,行车密度较大。桥下接触网线距梁底距离约50 cm,须提前申报垂停(上、下行线同时)封锁计划(封锁时间一般为30 min)。并严格要求在封锁点内进行施工。如何保证铁路运营的安全,是本桥拆除的难点与重点。
3.1.2 架桥机拆除方案
本桥拆除采用架桥机(带有水平横移装置)反向提梁拆除。提前做好架桥机从东辽阳站进入辽溪乙线的准运施工方案,并报沈阳铁路局批准。拆除顺序从桥尾向桥头反向拆除。拆除后的道碴、钢轨、枕木、桥梁用平板车、轨排运输车运送至东辽阳站指定地点存放。
拆除程序:人工拆除既有桥面系(人行道板及其托架、部分道碴)→拆除桥梁梁体间横、纵向连接板→拆除两梁间纵向湿接缝→拆除梁端横隔板的横向连接及防落梁设备→组装架桥机→架桥机试运行→主机运行至桥头对位、伸机臂、立零号柱→机动平车运行至桥头工地→吊除梁上轨排→装入2号车→送入换装架换装至平板车内→架桥机吊梁、出梁→放入1号车内→换装入运梁平板车→重复拆除第二片梁。
3.1.3 汽车吊拆除方案
沈大线右侧光缆线采取深埋、同时在地表面加强防护。拆除第28孔采用350T吊车拆除,其他孔采用220T吊车拆除。拆除顺序从桥头向桥尾拆除。在拆除跨越既有线的第28孔时,按照制定既有线防护措施施工。拆除后的道碴、钢轨、枕木、桥梁采用汽车运送至指定地点存放。
拆梁程序:人工拆除既有桥面系(人行道板及其托架、部分道碴)→吊车吊除梁上轨排→装车→拆除桥梁梁体间横、纵向连接板→拆除两梁间纵向湿接缝→拆除梁端横隔板的横向连接及防落梁设备→吊车吊梁→装车→重复拆除第二片梁。
3.1.4 方案比选
综上所述,架桥机反向提梁法拆除所需大型设备多,组装、拆除场地困难,需利用既有线运梁,安全风险大。且拆除费用大(153万元)。大吨位汽车吊法拆除法,所需设备相对简单,安全风险相对较小,拆除费用相对较少(121.2万元)。
因此,最终先用汽车吊拆除方案,进度快、成本较低,安全地完成了拆除任务。
3.2 辽溪铁路大桥架梁施工方案优化
3.2.1 工程概况
开工前,对架梁方案进行了详细研究、分析、安排,架梁方案为:从南雪梅铺轨基地向辽阳方向架梁至太子河1#特大桥,架桥机调头,从辽阳向小屯方向架至宝镜联络线跨汤河大桥,架桥机再次调头,最后从安平向辽阳方向经8次拨接,架设辽溪跨汤河大桥。共需架梁490单线孔。架梁设备:DJ168架桥机1台,DL24特种平板车8组,普通平板车2列。
平均架梁进度指标:100孔/月。
架桥机调头:15天/次。
架桥机、龙门吊移位:3天/次。 按进度指标、总架梁片数、调头次数,需7个月完成。计划2010年5月25日架梁,2010年12月25日完成架梁。(见图1)
3.2.2 进度情况
由于桥梁主要集中在辽阳侧,运距较远。太子河1#特大桥(上下行)、太子河2#特大桥(三线)为多线桥单线架梁,影响架梁效率;冬季低温,运架梁效率低(2孔/天)等因素的影响,至2010年12月25日,还剩太子河1#特大桥上行线82单线孔、辽溪线跨汤河大桥16单线孔、宝镜联络线20单线孔,共计118单线孔未架。
按照总工期倒排,架梁最迟必须于2011年2月20前完成才能满足接续铺轨施工需要,保证辽溪铁路按期建成通车。考虑春节期间农民工返乡影响1个月,如果按原施组进行,剩余118孔到2011年4月18日才能完成,影响总工期2个月。所以架梁工程是本工期关键线路上的控制性工程,是否能按期完成,直接影响总工期目标的实现。
3.2.3 施工方案优化
针对这种情况,优化的施工方案组织措施。
(1)在太子河1#桥桥头处临时增加一组道岔,以减少拨接运梁的时间。
(2)增加架梁专业施工人员,满足24h架梁需求。
(3)太子河1#桥(下行)辽溪上行10孔单线桥采用轨道平板车运梁至辽溪下行线,2台汽车吊架梁(1台300T、1台350T),减少了一次架桥机上车、下车就位的时间。
(4)联络线跨汤河大桥采用2台平板拖车运梁、2台汽车吊架梁(1台200T、1台220T),节省了一次架桥机上1#运梁小车、下1#运梁小车、就位的时间。同时减少了通过宝镜站迂回运梁。
(5)辽溪跨汤河大桥采用平板拖车运梁、2台汽车吊架梁(1台200T、1台220T),减少了一次架桥机上运梁小车、下运梁小车、就位的时间。同时解决了由于征拆不到位,路基不能形成,不具备架桥机运、架梁的现状。
3.2.4 优化后效果
通过优化施工组织,宝镜联络线跨汤河大桥于2011年1月2日~1月12日完成;辽溪跨汤河大桥于2011年1月13日~1月20日完成;下行1#特大桥辽溪上行线于2011年2月17日~2月21日完成。加快了施工进度,节约工期40d,为后续换铺长轨、整道赢得了时间,满足了转线通车的需要。不但解决了由于安平-辽溪跨汤河大桥间路基形成架桥机无法架梁的难题,而且保证了2011年4月30日264亩铺架基地能够按时复垦。
3.3 辽溪铁路新华立交桥降排水方案优化
3.3.1 工程概况
新华立交桥位处为太子河老河道,地层为细圆砾,透水性强。由于新华立交桥距太子河较近,太子河水位高于框构基底,且水系联通,基坑地下水丰富,涌水量大。季节性水位在自然地面6m左右。稳定水位在自然地面8.8m左右,基底自然地面下10m。12月份-3月份,太子河水位为14.0m左右,每日涌水量为1万方左右。4月份,太子河上游水库开始放水,估计每日涌水量达2-3万方。而新华立交桥西侧为沈大铁路、南侧为辽溪甲线、东侧为韩家河村、北侧为三家化工厂,没有沟渠可以利用;市政排污管径只有50 cm,排水能力不能满足降水要求。如果基坑水位降不下去,就无法进行顶进作业。
3.3.2 设计排水方案
设计降排排水方案为:在工作坑四周及铁路西侧打大口井,工作坑内大口井抽水至哈大铁路西侧。采用枕木间穿¢100 mmPVC管通过哈大铁路。在铁路西侧沿哈大客专埋设¢800 mm混凝土排水管至太子河大坝,约2100 m。太子河大坝以内挖明渠至太子河主河道。为保证流水顺畅,管道铺设坡度不小于3‰,必要时在管线中间合适部位,加一级泵站,提高水头。
3.3.3 优化方案
排水线路横穿辽溪甲线,沿沈大铁路上行路肩并排布设2根DN250螺旋焊管排水(有压)经北园立交桥至护城河。钢管两侧用600 cm长L50角钢打入地下固定。采用200WQ450-10-30潜水排污泵(水泵出口DN200,出水量450 m3/h,扬程10 m,功率30 kW),即日额定抽水量能达到10800 m3/日。两台合计日抽水量为2.16万m3/日。
3.3.4 方案比较
原设计方案工程量大,开挖沟渠需临时占地,排水结束后需恢复原状,费用较大;优化后的方案相对工程量较小,且排水后钢管可以回收,费用较小。
4 结语
由于辽溪铁路施工中,严格按照施工方案优化流程和管理办法实施,认真进行方案研讨,优化施工(设计)方案,不但缩短了工期、保证了安全,而且取得了较好的经济效益。
参考文献
[1] 孟令树.优化施工组织设计[J].海河水利,2009(2).
[2] 赵佟鑫.建筑工程设计方案优化重点[J].建筑科学技术,2009(5).
关键词:施工 方案 优化 设计
中图分类号:U212 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)12(c)-0056-02
面对竞争日趋激烈的建筑市场,企业要想求生存、谋发展, 对工程项目施工工期、安全、成本的控制显得越来越重要,有一个好的施工方案是前提和基础。因此优化施工方案是为项目求得最大的经济效益的手段之一。该文结合工程实例的介绍,提出了工程项目施工方案进行优化的流程、管理办法。
1 方案优化流程
1.1 熟悉、审核施工图纸
主要是核对设计文件是否符合实际情况,对工程质量、安全和环保等有无影响;核对设计文件是否符合所提施工条件;核对主要尺寸、位置、标高有无错误,各专业图纸有无错误;设计有无特殊材料等要求。
1.2 确定施工方案
拟定多个技术上可能、经济上合理、施工质量和安全得到保证的施工方案,进行技术经济比较,从中选择各项指标较好的方案。以定量分析进行比较,即:用工期指标,劳动量指标,工程成本指标三个指标进行比较分析。尽量采用新材料、新工艺、新技术或新设备即“四新技术”。根据分析结果选择最经济的施工方案。
2 方案优化管理办法
第一,项目部和工区上下联动、横向沟通、齐抓共管,形成合力、充分利用资源、加强过程管理、不留死角、全员、全过程、全方位、有效推进施工方案优化工作。第二,定目标、定人员、定计划、定措施、定利润、定奖罚的原则,分层次、分阶段落实的目标。第三,项目经理负责设计方案优化工作的全面协调,项目总工程师负责设计方案优化文本的审查和设计、建设单位的沟通工作,项目部变更小组成员负责设计方案优化文本的计算、编制、核对,监理的审批由设计方案优化小组成员负责办理。第四,施工方案优化执行情况分析:优化的施工方案在实施过程中,每月应跟踪考核,对优化的施工方案实施阶段性经济技术分析,检验优化方案论证时的经济技术分析指标完成情况,分析影响方案和成本的各种因素,对优化方案进行改进及再优化。
3 辽溪铁路施工(设计)方案优化实例
3.1 辽溪乙线旧梁拆除方案优化
3.1.1 工程概况
辽溪乙线跨沈大线特大桥全桥885.3 m,单线桥,上部结构为有5孔为20 m低高度砼简支T梁,其他全为16 m低高度砼简支T梁,全桥52孔。该桥已停止运营。27#、28#墩分别位于改建辽溪铁路上、下行线的线路上,必须拆除27#、28#墩,以便辽溪铁路路基帮宽施工。该桥第28孔上跨沈大线,沈大线为运营双线电气化铁路,最高时速160 km,行车密度较大。桥下接触网线距梁底距离约50 cm,须提前申报垂停(上、下行线同时)封锁计划(封锁时间一般为30 min)。并严格要求在封锁点内进行施工。如何保证铁路运营的安全,是本桥拆除的难点与重点。
3.1.2 架桥机拆除方案
本桥拆除采用架桥机(带有水平横移装置)反向提梁拆除。提前做好架桥机从东辽阳站进入辽溪乙线的准运施工方案,并报沈阳铁路局批准。拆除顺序从桥尾向桥头反向拆除。拆除后的道碴、钢轨、枕木、桥梁用平板车、轨排运输车运送至东辽阳站指定地点存放。
拆除程序:人工拆除既有桥面系(人行道板及其托架、部分道碴)→拆除桥梁梁体间横、纵向连接板→拆除两梁间纵向湿接缝→拆除梁端横隔板的横向连接及防落梁设备→组装架桥机→架桥机试运行→主机运行至桥头对位、伸机臂、立零号柱→机动平车运行至桥头工地→吊除梁上轨排→装入2号车→送入换装架换装至平板车内→架桥机吊梁、出梁→放入1号车内→换装入运梁平板车→重复拆除第二片梁。
3.1.3 汽车吊拆除方案
沈大线右侧光缆线采取深埋、同时在地表面加强防护。拆除第28孔采用350T吊车拆除,其他孔采用220T吊车拆除。拆除顺序从桥头向桥尾拆除。在拆除跨越既有线的第28孔时,按照制定既有线防护措施施工。拆除后的道碴、钢轨、枕木、桥梁采用汽车运送至指定地点存放。
拆梁程序:人工拆除既有桥面系(人行道板及其托架、部分道碴)→吊车吊除梁上轨排→装车→拆除桥梁梁体间横、纵向连接板→拆除两梁间纵向湿接缝→拆除梁端横隔板的横向连接及防落梁设备→吊车吊梁→装车→重复拆除第二片梁。
3.1.4 方案比选
综上所述,架桥机反向提梁法拆除所需大型设备多,组装、拆除场地困难,需利用既有线运梁,安全风险大。且拆除费用大(153万元)。大吨位汽车吊法拆除法,所需设备相对简单,安全风险相对较小,拆除费用相对较少(121.2万元)。
因此,最终先用汽车吊拆除方案,进度快、成本较低,安全地完成了拆除任务。
3.2 辽溪铁路大桥架梁施工方案优化
3.2.1 工程概况
开工前,对架梁方案进行了详细研究、分析、安排,架梁方案为:从南雪梅铺轨基地向辽阳方向架梁至太子河1#特大桥,架桥机调头,从辽阳向小屯方向架至宝镜联络线跨汤河大桥,架桥机再次调头,最后从安平向辽阳方向经8次拨接,架设辽溪跨汤河大桥。共需架梁490单线孔。架梁设备:DJ168架桥机1台,DL24特种平板车8组,普通平板车2列。
平均架梁进度指标:100孔/月。
架桥机调头:15天/次。
架桥机、龙门吊移位:3天/次。 按进度指标、总架梁片数、调头次数,需7个月完成。计划2010年5月25日架梁,2010年12月25日完成架梁。(见图1)
3.2.2 进度情况
由于桥梁主要集中在辽阳侧,运距较远。太子河1#特大桥(上下行)、太子河2#特大桥(三线)为多线桥单线架梁,影响架梁效率;冬季低温,运架梁效率低(2孔/天)等因素的影响,至2010年12月25日,还剩太子河1#特大桥上行线82单线孔、辽溪线跨汤河大桥16单线孔、宝镜联络线20单线孔,共计118单线孔未架。
按照总工期倒排,架梁最迟必须于2011年2月20前完成才能满足接续铺轨施工需要,保证辽溪铁路按期建成通车。考虑春节期间农民工返乡影响1个月,如果按原施组进行,剩余118孔到2011年4月18日才能完成,影响总工期2个月。所以架梁工程是本工期关键线路上的控制性工程,是否能按期完成,直接影响总工期目标的实现。
3.2.3 施工方案优化
针对这种情况,优化的施工方案组织措施。
(1)在太子河1#桥桥头处临时增加一组道岔,以减少拨接运梁的时间。
(2)增加架梁专业施工人员,满足24h架梁需求。
(3)太子河1#桥(下行)辽溪上行10孔单线桥采用轨道平板车运梁至辽溪下行线,2台汽车吊架梁(1台300T、1台350T),减少了一次架桥机上车、下车就位的时间。
(4)联络线跨汤河大桥采用2台平板拖车运梁、2台汽车吊架梁(1台200T、1台220T),节省了一次架桥机上1#运梁小车、下1#运梁小车、就位的时间。同时减少了通过宝镜站迂回运梁。
(5)辽溪跨汤河大桥采用平板拖车运梁、2台汽车吊架梁(1台200T、1台220T),减少了一次架桥机上运梁小车、下运梁小车、就位的时间。同时解决了由于征拆不到位,路基不能形成,不具备架桥机运、架梁的现状。
3.2.4 优化后效果
通过优化施工组织,宝镜联络线跨汤河大桥于2011年1月2日~1月12日完成;辽溪跨汤河大桥于2011年1月13日~1月20日完成;下行1#特大桥辽溪上行线于2011年2月17日~2月21日完成。加快了施工进度,节约工期40d,为后续换铺长轨、整道赢得了时间,满足了转线通车的需要。不但解决了由于安平-辽溪跨汤河大桥间路基形成架桥机无法架梁的难题,而且保证了2011年4月30日264亩铺架基地能够按时复垦。
3.3 辽溪铁路新华立交桥降排水方案优化
3.3.1 工程概况
新华立交桥位处为太子河老河道,地层为细圆砾,透水性强。由于新华立交桥距太子河较近,太子河水位高于框构基底,且水系联通,基坑地下水丰富,涌水量大。季节性水位在自然地面6m左右。稳定水位在自然地面8.8m左右,基底自然地面下10m。12月份-3月份,太子河水位为14.0m左右,每日涌水量为1万方左右。4月份,太子河上游水库开始放水,估计每日涌水量达2-3万方。而新华立交桥西侧为沈大铁路、南侧为辽溪甲线、东侧为韩家河村、北侧为三家化工厂,没有沟渠可以利用;市政排污管径只有50 cm,排水能力不能满足降水要求。如果基坑水位降不下去,就无法进行顶进作业。
3.3.2 设计排水方案
设计降排排水方案为:在工作坑四周及铁路西侧打大口井,工作坑内大口井抽水至哈大铁路西侧。采用枕木间穿¢100 mmPVC管通过哈大铁路。在铁路西侧沿哈大客专埋设¢800 mm混凝土排水管至太子河大坝,约2100 m。太子河大坝以内挖明渠至太子河主河道。为保证流水顺畅,管道铺设坡度不小于3‰,必要时在管线中间合适部位,加一级泵站,提高水头。
3.3.3 优化方案
排水线路横穿辽溪甲线,沿沈大铁路上行路肩并排布设2根DN250螺旋焊管排水(有压)经北园立交桥至护城河。钢管两侧用600 cm长L50角钢打入地下固定。采用200WQ450-10-30潜水排污泵(水泵出口DN200,出水量450 m3/h,扬程10 m,功率30 kW),即日额定抽水量能达到10800 m3/日。两台合计日抽水量为2.16万m3/日。
3.3.4 方案比较
原设计方案工程量大,开挖沟渠需临时占地,排水结束后需恢复原状,费用较大;优化后的方案相对工程量较小,且排水后钢管可以回收,费用较小。
4 结语
由于辽溪铁路施工中,严格按照施工方案优化流程和管理办法实施,认真进行方案研讨,优化施工(设计)方案,不但缩短了工期、保证了安全,而且取得了较好的经济效益。
参考文献
[1] 孟令树.优化施工组织设计[J].海河水利,2009(2).
[2] 赵佟鑫.建筑工程设计方案优化重点[J].建筑科学技术,2009(5).