论文部分内容阅读
摘 要:花草滩煤矿副井井筒冻结深度460m,冻结造孔总工程量18110m,通过对冻结的布置以及施工过程中钻进、测斜、防偏与纠偏等各个环节进行了论述,提高了冻结孔的施工质量,对今后在该地区冻结造孔施工积累经验。
关键词:冻结造孔;测斜;纠偏;技术
中图分类号:TF549+.3
1 工程概况
花草滩煤矿副井位于甘肃省张掖市山丹县城东南42公里处的老军乡,海拔2050米左右,南距312国道、连霍高速公路5公里,北临兰新铁路尖山站17公里,矿区交通、通讯便利。矿井年设计生产能力90万吨,井筒采用立井开拓,冻结法施工,是目前国内西部穿过砾石层最深的矿井。
副井冻结造孔工程于2011年8月29日开钻施工,至2011年11月 7日工程施工结束,历时70天。副井共完成各类钻孔41个,总工程量18110m。
2 地质简况
本工程冻结段钻孔穿过和揭露的地层自上而下分别为:第四系、上第三系、石炭系和寒武系,其第四系(Q)厚109.75m,不整合于上第三系之上,为河湖相冲积洪积地层,主要由砾石、砂砾石组成,夹中厚层的黄土层。砾石、砂砾石层总厚99.44m,占该段地层厚度的90.6%。上第三系(N)厚275.55m,不整合于下伏基岩之上,为河湖相冲积洪积地层,主要由泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、砂岩、砂砾岩、砾岩组成。泥岩、砂质泥岩、粉砂岩土黄色,厚~巨厚层,半固结,硬度不高,含砂不均一,其粘性、膨胀性均较强。,钻进过该层段后,经常因孔壁膨胀缩径而造成提钻困难,绝大多数孔内事故就发生在该层段。砂岩、砂砾岩、砾岩共4层,总厚101.81m,占该段地层的36.9%。
3 施工技术方案
3.1 冻结孔布置及工程量
根据《张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿副井冻结工程施工组织设计》,副井采用冻结孔插花布置的冻结方式。副井共布孔41个,其中冻结孔36个,测温孔3个,水文孔2个,设计各类钻孔总工程量18110m。
3.2钻孔结构
根据冻结管、测温管及水文管规格,同时考虑到上部多砾石层,施工难度大,为保证冻结管、测温管、水文管的顺利下放以及施工效率,确定钻孔孔径:整个冻结段均为Φ190mm。钻孔偏斜应满足以下几个方面:①径向内偏值:0~280m≤0.45m,280~460m≤0.6m。②按靶域控制:0~280m≤0.65m,280~460m≤0.8m。③最大相邻孔间距:≤2.9m。
4 冻结孔施工
4.1施工设备
施工用的主要设备有:①采用22m四角钻塔(配铁底盘)6套。②采用TSJ-2000A型钻机5台。③采用 TBW-850/5型泥浆泵6台。④采用Φ89mm钻杆和Φ165mm钻铤。⑤采用Φ190mm复合片钻头、Φ190mm三牙轮钢齿钻头及镶齿钻头。
4.2测斜、定向仪器
采用煤炭科学研究总院北京建井研究所生产的JDT-5A型陀螺测斜仪和TDJ6E型经纬仪为测斜仪器;采用煤炭科学研究总院北京建井研究所生产的JDT-6A型陀螺测斜定向仪和TDJ6E型经纬仪为定向仪器。
4.3正常钻进
在正常钻进过程中一要防止孔斜,二要提高钻进效率。要实现这两个目的,主要的技术工作有: ①正确选用钻头,钻进过程中在表土段(第四系、上第三系)应选用三牙轮钢齿钻头。由于表土段未成岩,地层松软,选用的三牙轮钢齿钻头齿长,而且耐磨性能较好,不仅钻进速度快,而且提钻次数少,综合效率高。该钻头与刮刀钻头相比具有较好的防斜性能。在基岩段应选用三牙轮镶齿钻头。基岩段地层坚硬,如选用三牙轮钢齿钻头钻进,钢齿很快被磨平,不但效率低下,而且成本高。用三牙轮镶齿钻头,其球齿坚硬,而且耐磨性能较好,它能将孔底和孔壁上的基岩切碾碎,同时具有较好的防斜性能。②采用合理的钻进参数,采用合理的钻进参数不仅能保持钻进的高效率,而且能有效地减少钻孔偏斜。钻进中要精心操作,根据进尺速度参考钻孔柱状图准确判层,换层钻进时要合理使用压力。软变硬时,降低钻压,待钻进0.5m后再恢复到该地层应使用的正常压力;当硬变软时,适当减小压力,降低转速。③使用性能适宜的泥浆,采用优质的化学泥浆作冲洗液,以携带岩粉、冷却钻头和保护孔壁。泥浆的主要成分是膨润土,添加剂主要為纯碱、火碱和水解聚丙烯晴铵盐等。泥浆粘度过低,护壁效果差,易造成砂砾层坍塌;且会因大颗粒岩粉长时间携带不上来,在孔底累积而造成孔斜和孔内事故。泥浆粘度过高、泥浆失水量过大时,不但会明显影响钻进效率,而且会加剧膨胀粘土层(泥岩)段的钻孔缩径现象,造成施工上的困难。
4.4防偏与纠偏
施工过程中以防偏为主,纠偏为辅。在防偏方面,除了采用合理的钻具组合外,首先力求开直孔;第二,采用合理的钻进技术参数,特别注意变层时的操作;第三,使用性能适宜的泥浆;第四,使用高硬度的三牙轮钢齿钻头和镶齿钻头。在钻孔测斜过程中,一旦发现孔斜有超限的趋势就应立即进行纠偏。常采用的纠偏方法有垫钻塔纠偏和螺杆钻纠偏两种。
4.5终孔测斜
测斜前,首先校准孔位,经复测,在孔位满足设计要求后,才进行终孔测斜工作。测斜原始方位均以井筒中心与钻孔的连线为基准,采用经纬仪定向。我们施工的所有钻孔终孔测斜后,冻结单位对我们施工的每个钻孔都进行了复测。终孔测斜成果资料真实客观,保证了钻孔的施工质量。
4.6终孔下管
冻结管下放是冻结孔施工的最后一道工序。为保证冻结管安全、顺利、快速地下放到设计深度,应做好以下工作:①为保证冻结管能下放到设计深度,钻孔终孔深度均比设计深度深0.5m左右。②为保证孔深的正确无误,终孔后都进行了钻具丈量。③为减少孔底岩粉的沉淀量,确保冻结管下放到设计孔深,下管前冲孔时间都不少于半小时。④为防止泥浆吸卡冻结管,保证下管的安全,下管前将泥浆调稀,其粘度不大于20s。⑤钻孔下管前提供下管通知单,内容包括孔号、孔深、测斜深度、偏率、偏值、偏向等。
5 施工体会
施工体会有:①钻孔施工难度大:第四系地层砂砾层、砾石层厚,易坍塌和孔斜;上第三系地层顶部泥岩膨胀性强、钻孔极易缩径造成提钻困难和孔内事故;基岩地层岩石倾角大,硬度高,很容易造成孔斜。在纠偏时选用了性能较好的化学泥浆,这大大加大了施工成本。围绕提高钻进效率,做了很多的尝试,试验了多种钻头和大量的钻进参数比较,也积累了较多的数据,后购买使用了高强度镶齿牙轮钻头,取得了较好效果。②采用新的钻进工艺与传统的施工工艺相结合;采用科学合理的钻孔护壁工艺和合理的劳动组织;采用有效的防偏、纠偏措施,并掌握钻孔偏斜规律,合理选择钻进参数,配合有效的定向纠偏技术手段,是保证钻孔质量、加快施工进度的有效途径。
6 结论
花草滩煤矿副井冻结造孔工程,经全体施工人员的共同努力,安全、优质、高效地完成了冻结造孔施工任务,冻结孔各项技术指标均满足设计和《规范》要求,对今后在该地区冻结孔造孔的施工由一定的借鉴意义。
参考文献
[1] GBJ50511-2010.煤矿井巷工程施工规范[S]
[2] 吴康宁.周油坊铁矿1#措施井快速冻结施工分析与研究[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2010,30(2):13-16.
[3] AQ2004-2005.地质勘探安全规程[S]
[4] 吴康宁.钱营孜煤矿西风井冻结施工技术[J].建井技术,2012,33(5):7-9,6.
[5] GB50213-2010.煤矿井巷工程质量验收规范[S]
关键词:冻结造孔;测斜;纠偏;技术
中图分类号:TF549+.3
1 工程概况
花草滩煤矿副井位于甘肃省张掖市山丹县城东南42公里处的老军乡,海拔2050米左右,南距312国道、连霍高速公路5公里,北临兰新铁路尖山站17公里,矿区交通、通讯便利。矿井年设计生产能力90万吨,井筒采用立井开拓,冻结法施工,是目前国内西部穿过砾石层最深的矿井。
副井冻结造孔工程于2011年8月29日开钻施工,至2011年11月 7日工程施工结束,历时70天。副井共完成各类钻孔41个,总工程量18110m。
2 地质简况
本工程冻结段钻孔穿过和揭露的地层自上而下分别为:第四系、上第三系、石炭系和寒武系,其第四系(Q)厚109.75m,不整合于上第三系之上,为河湖相冲积洪积地层,主要由砾石、砂砾石组成,夹中厚层的黄土层。砾石、砂砾石层总厚99.44m,占该段地层厚度的90.6%。上第三系(N)厚275.55m,不整合于下伏基岩之上,为河湖相冲积洪积地层,主要由泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、砂岩、砂砾岩、砾岩组成。泥岩、砂质泥岩、粉砂岩土黄色,厚~巨厚层,半固结,硬度不高,含砂不均一,其粘性、膨胀性均较强。,钻进过该层段后,经常因孔壁膨胀缩径而造成提钻困难,绝大多数孔内事故就发生在该层段。砂岩、砂砾岩、砾岩共4层,总厚101.81m,占该段地层的36.9%。
3 施工技术方案
3.1 冻结孔布置及工程量
根据《张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿副井冻结工程施工组织设计》,副井采用冻结孔插花布置的冻结方式。副井共布孔41个,其中冻结孔36个,测温孔3个,水文孔2个,设计各类钻孔总工程量18110m。
3.2钻孔结构
根据冻结管、测温管及水文管规格,同时考虑到上部多砾石层,施工难度大,为保证冻结管、测温管、水文管的顺利下放以及施工效率,确定钻孔孔径:整个冻结段均为Φ190mm。钻孔偏斜应满足以下几个方面:①径向内偏值:0~280m≤0.45m,280~460m≤0.6m。②按靶域控制:0~280m≤0.65m,280~460m≤0.8m。③最大相邻孔间距:≤2.9m。
4 冻结孔施工
4.1施工设备
施工用的主要设备有:①采用22m四角钻塔(配铁底盘)6套。②采用TSJ-2000A型钻机5台。③采用 TBW-850/5型泥浆泵6台。④采用Φ89mm钻杆和Φ165mm钻铤。⑤采用Φ190mm复合片钻头、Φ190mm三牙轮钢齿钻头及镶齿钻头。
4.2测斜、定向仪器
采用煤炭科学研究总院北京建井研究所生产的JDT-5A型陀螺测斜仪和TDJ6E型经纬仪为测斜仪器;采用煤炭科学研究总院北京建井研究所生产的JDT-6A型陀螺测斜定向仪和TDJ6E型经纬仪为定向仪器。
4.3正常钻进
在正常钻进过程中一要防止孔斜,二要提高钻进效率。要实现这两个目的,主要的技术工作有: ①正确选用钻头,钻进过程中在表土段(第四系、上第三系)应选用三牙轮钢齿钻头。由于表土段未成岩,地层松软,选用的三牙轮钢齿钻头齿长,而且耐磨性能较好,不仅钻进速度快,而且提钻次数少,综合效率高。该钻头与刮刀钻头相比具有较好的防斜性能。在基岩段应选用三牙轮镶齿钻头。基岩段地层坚硬,如选用三牙轮钢齿钻头钻进,钢齿很快被磨平,不但效率低下,而且成本高。用三牙轮镶齿钻头,其球齿坚硬,而且耐磨性能较好,它能将孔底和孔壁上的基岩切碾碎,同时具有较好的防斜性能。②采用合理的钻进参数,采用合理的钻进参数不仅能保持钻进的高效率,而且能有效地减少钻孔偏斜。钻进中要精心操作,根据进尺速度参考钻孔柱状图准确判层,换层钻进时要合理使用压力。软变硬时,降低钻压,待钻进0.5m后再恢复到该地层应使用的正常压力;当硬变软时,适当减小压力,降低转速。③使用性能适宜的泥浆,采用优质的化学泥浆作冲洗液,以携带岩粉、冷却钻头和保护孔壁。泥浆的主要成分是膨润土,添加剂主要為纯碱、火碱和水解聚丙烯晴铵盐等。泥浆粘度过低,护壁效果差,易造成砂砾层坍塌;且会因大颗粒岩粉长时间携带不上来,在孔底累积而造成孔斜和孔内事故。泥浆粘度过高、泥浆失水量过大时,不但会明显影响钻进效率,而且会加剧膨胀粘土层(泥岩)段的钻孔缩径现象,造成施工上的困难。
4.4防偏与纠偏
施工过程中以防偏为主,纠偏为辅。在防偏方面,除了采用合理的钻具组合外,首先力求开直孔;第二,采用合理的钻进技术参数,特别注意变层时的操作;第三,使用性能适宜的泥浆;第四,使用高硬度的三牙轮钢齿钻头和镶齿钻头。在钻孔测斜过程中,一旦发现孔斜有超限的趋势就应立即进行纠偏。常采用的纠偏方法有垫钻塔纠偏和螺杆钻纠偏两种。
4.5终孔测斜
测斜前,首先校准孔位,经复测,在孔位满足设计要求后,才进行终孔测斜工作。测斜原始方位均以井筒中心与钻孔的连线为基准,采用经纬仪定向。我们施工的所有钻孔终孔测斜后,冻结单位对我们施工的每个钻孔都进行了复测。终孔测斜成果资料真实客观,保证了钻孔的施工质量。
4.6终孔下管
冻结管下放是冻结孔施工的最后一道工序。为保证冻结管安全、顺利、快速地下放到设计深度,应做好以下工作:①为保证冻结管能下放到设计深度,钻孔终孔深度均比设计深度深0.5m左右。②为保证孔深的正确无误,终孔后都进行了钻具丈量。③为减少孔底岩粉的沉淀量,确保冻结管下放到设计孔深,下管前冲孔时间都不少于半小时。④为防止泥浆吸卡冻结管,保证下管的安全,下管前将泥浆调稀,其粘度不大于20s。⑤钻孔下管前提供下管通知单,内容包括孔号、孔深、测斜深度、偏率、偏值、偏向等。
5 施工体会
施工体会有:①钻孔施工难度大:第四系地层砂砾层、砾石层厚,易坍塌和孔斜;上第三系地层顶部泥岩膨胀性强、钻孔极易缩径造成提钻困难和孔内事故;基岩地层岩石倾角大,硬度高,很容易造成孔斜。在纠偏时选用了性能较好的化学泥浆,这大大加大了施工成本。围绕提高钻进效率,做了很多的尝试,试验了多种钻头和大量的钻进参数比较,也积累了较多的数据,后购买使用了高强度镶齿牙轮钻头,取得了较好效果。②采用新的钻进工艺与传统的施工工艺相结合;采用科学合理的钻孔护壁工艺和合理的劳动组织;采用有效的防偏、纠偏措施,并掌握钻孔偏斜规律,合理选择钻进参数,配合有效的定向纠偏技术手段,是保证钻孔质量、加快施工进度的有效途径。
6 结论
花草滩煤矿副井冻结造孔工程,经全体施工人员的共同努力,安全、优质、高效地完成了冻结造孔施工任务,冻结孔各项技术指标均满足设计和《规范》要求,对今后在该地区冻结孔造孔的施工由一定的借鉴意义。
参考文献
[1] GBJ50511-2010.煤矿井巷工程施工规范[S]
[2] 吴康宁.周油坊铁矿1#措施井快速冻结施工分析与研究[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2010,30(2):13-16.
[3] AQ2004-2005.地质勘探安全规程[S]
[4] 吴康宁.钱营孜煤矿西风井冻结施工技术[J].建井技术,2012,33(5):7-9,6.
[5] GB50213-2010.煤矿井巷工程质量验收规范[S]