论文部分内容阅读
摘要:由鹤岗电业局11型微机保护历史事故教训,总结出11型微机保护如果经大电阻接地故障,零序保护受3U0闭锁值影响,将造成11型微机保护零序元件拒动,建议措施退出3U0突变量闭锁及零序末段方向元件,并简述工频变化量方向元件新原理,弥补11型微机保护零序方向元件存在死区缺陷。
关键词:微机保护 零序保护 3U0突变量闭锁 零序功率方向 工频变化量方向
0 引言
11型微机线路保护装置是由单片机实现的数字式高压线路保护装置,主要由相间、接地距离保护、零序电流方向保护及三相一次重合闸构成,具有着常规保护所无法比拟的高可靠性,但是如果由于使用上的不当,又会引起不应发生的事故,给电力系统安全运行带来威胁。1998年的3月和1998年的6月,在鹤岗局金山一次变及伊春一次变各发生一次接地故障,因3U0闭锁问题使用不当,造成11型微机保护的零序元件拒动,从两次110KV线路接地故障后的11型微机保护报告分析,具有一定的代表性,因此,本文就此问题进行深入的探讨。
1 11型线路微机保护装置存在的问题
1998年1月,鹤岗局金山一次变新投,该变电所110kV线路保护均为许继公司生产的WXH-11/F型微机保护,在保护投运前的检验中,继电人员发现,用微机试验仪模拟较大电阻接地故障时,总是发生零序保护拒动现象。當时,继电人员经多次试验后比较分析,零序保护拒动与定值中投入3U0突变量闭锁有关,因为它是零序保护动作的门槛,说明书中解释其功能为:为防止CT断线及电压回路不平衡分量较大,引起灵敏的零序末段误动而设,但说明书中的3U0突变量闭锁值固定为2V,而我们模拟的单相接地故障经WXH-11/F保护采样报告3U0=UA+UB+UC计算已达到6V左右,再经过在几套同型号11型微机保护上多次模拟同样的故障,证明11型微机保护的3U0突变量闭锁值的确与说明书中不符,3U0突变量闭锁门槛在6.2~6.8V不等,即使采用模拟PT断线后,由WXH-11/F外部3U0位置加入零序保护门槛电压的方法,3U0突变量闭锁值也在6V左右,居高不下。但考虑到该保护未经历过实际故障检验,本着试验的目的,我们在负荷波动较大的电源线路上投入了3U0突变量闭锁功能。
2 3U0突变量闭锁功能造成保护拒动分析
1998年的3月,由于伐木工人在鹤岗局110kV鹿山线附近伐树,倒下的树枝与线路距离较近造成瞬间放电,虽然故障点在110kV鹿山线两侧零序I段范围内,但金山一次变侧,却由于弧光电阻,大树及岩石地面电阻较高,造成110kV鹿山线11型微机保护零序I段被3U0闭锁,不能出口,而鹿林山一次变侧110kV鹿山线配置的电磁式电流继电器(DL-21C)和整流型功率继电器(BG-13B型)共同组成的110kV零序保护跳闸,零序I段正常出口,虽然只是一侧跳闸,不能切断故障,但好在树木倒下后,故障自行消失,因而鹿林山一次变侧重合成功。该鹿、金一次系统联络图如图1:
结合山区地理特征,为防止类似事故再次发生,于11型微机保护拒跳当日将金山一次变、伊春一次变所有11型微机保护3U0突变量闭锁功能退出。
3 3U0最小动作电压过高造成保护拒动分析
经历了1998年3月的11型微机保护拒动及采取的相应措施,本以为零序保护与3U0闭锁不会再有任何关系,可是发生在1998年6月伊春一次变(与金山一次变同时投运)的一次单相接地故障,北京自动化设备研究厂的WXB-11 /E型微机保护经方向控制的零序Ⅳ段再次拒动,又引出3U0闭锁问题,当时伊、锦一次系统联络图如图2:
110kV伊锦线以下运行线路属于用户系统,当110kV伊锦线区外远方接地故障时,由于用户不按定值要求整定定值,保护不能按照选择性切除故障,造成保护层层越级,故障本应由110kV用户系统切除,但110kV用户系统定值整定过大,故障扩大到110kV伊锦线零序Ⅳ段(故障时3I0为2.2A ,110kV伊锦线微机保护零序Ⅳ段定值1.5A,时间1.5秒),但110kV伊锦线11型微机保护零序Ⅳ段拒动,故障又扩大到110kV总授,迫使伊春一次变110kV总授由主变电磁式电流继电器(DL-21C)和整流型功率继电器(BG-13B型)共同组成的110kV零序Ⅱ段保护跳闸(故障时3I0为2.2A ,主变110kV零序Ⅱ段1.7A,时间2.0秒),扩大停电范围,可结合伊、锦一次系统联络图图2分析。再利用110kV故障录波图及WXH-11/E微机保护采样报告分析,故障时3U0为1.6V,故障时3I0为2.2A,从故障时零序电流来看,伊锦线零序Ⅳ段和主变零序Ⅱ段均达到定值,(110kV伊锦线零序Ⅳ段本应先于主变110kV零序Ⅱ段动作却未动作,因为110kV伊锦线零序Ⅳ段动作时限较主变110kV零序Ⅱ段时限短一个时限级差0.5秒),既然伊锦线零序Ⅳ段没有出口,肯定又和3U0门槛有关,,有过上次的经验又经过类似上次的检验,发现3U0门槛仍然高达1.8 ~1.9V,使实际故障时WXH-11/E保护3U0无法越过门槛,而说明书中称投入零序方向后,其方向元件最小动作电压仅为1V固定,与实际相差较远,返回来再校验主变的110kV零序功率方向继电器(BG-13B型),其最小动作电压为1.3V,实际故障时3U0正好大于该主变零序功率继电器门槛,而小于110KV伊锦线WXH—11/E零序保护门槛,因此主变零序保护可以正常出口,而110kV伊锦线WXH—11/E零序保护不能出口。发现了问题并不是最终目的,关键是有一个方法解决问题,经过分析,一致认为应该一改过去110kV 系统零序保护必须经方向控制的原则,尤其是联网线路,应选择零序末段退出方向的方法,避免长时间的故障不能切除引起振荡或越级,在拒动与误动之间,应选择误动,何况零序末段退出方向并不一定意味着误动,例如图2退出方向的110kV伊锦线零序Ⅳ段,从时间上它可以躲开相邻线路的出口故障,而且220kV系统均有全线速动的高频保护,更不必担忧,况且能于110kV总授零序Ⅱ段动作前切除联网电源,既避免了扩大停电范围,又保障了稳定性。
问题是零序Ⅳ段退出3U0突变量闭锁值后,再退出方向闭锁,在发生CT二次回路断线后,易造成灵敏的零序Ⅳ段误动,为此,在退出方向后的零序末段保护,在现场对运行人员予以特殊交代:每次合切开关后,投入该运行线路保护前,无论二次回路是否有过作业,均应先停用零序Ⅳ段压板,待保护自检及手动采样分析正常后,方可投入零序Ⅳ段保护压板。
4 建议
基于投入零序方向的11型微机保护存在固有闭锁值偏高的缺陷,我们建议厂家将版本升级,在原方向元件投入基础上,以或关系并入可以反应任何故障类型的工频变化量方向原理,该工频变化量继电器具有明确的方向性,而且方向元件具有不受负荷电流影响,躲振荡、抗过渡电阻能力强等诸多优点,应是弥补目前11型微机保护方向元件存在死区缺陷的可行方案。
参考文献:
[1]崔家佩.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算.中国电力出版社,1993.
[2]高永昌.电力系统继电保护.水利电力出版社,1988.
[3]WXH-11/F型微机保护产品技术说明书.许昌继电器厂,1998.
关键词:微机保护 零序保护 3U0突变量闭锁 零序功率方向 工频变化量方向
0 引言
11型微机线路保护装置是由单片机实现的数字式高压线路保护装置,主要由相间、接地距离保护、零序电流方向保护及三相一次重合闸构成,具有着常规保护所无法比拟的高可靠性,但是如果由于使用上的不当,又会引起不应发生的事故,给电力系统安全运行带来威胁。1998年的3月和1998年的6月,在鹤岗局金山一次变及伊春一次变各发生一次接地故障,因3U0闭锁问题使用不当,造成11型微机保护的零序元件拒动,从两次110KV线路接地故障后的11型微机保护报告分析,具有一定的代表性,因此,本文就此问题进行深入的探讨。
1 11型线路微机保护装置存在的问题
1998年1月,鹤岗局金山一次变新投,该变电所110kV线路保护均为许继公司生产的WXH-11/F型微机保护,在保护投运前的检验中,继电人员发现,用微机试验仪模拟较大电阻接地故障时,总是发生零序保护拒动现象。當时,继电人员经多次试验后比较分析,零序保护拒动与定值中投入3U0突变量闭锁有关,因为它是零序保护动作的门槛,说明书中解释其功能为:为防止CT断线及电压回路不平衡分量较大,引起灵敏的零序末段误动而设,但说明书中的3U0突变量闭锁值固定为2V,而我们模拟的单相接地故障经WXH-11/F保护采样报告3U0=UA+UB+UC计算已达到6V左右,再经过在几套同型号11型微机保护上多次模拟同样的故障,证明11型微机保护的3U0突变量闭锁值的确与说明书中不符,3U0突变量闭锁门槛在6.2~6.8V不等,即使采用模拟PT断线后,由WXH-11/F外部3U0位置加入零序保护门槛电压的方法,3U0突变量闭锁值也在6V左右,居高不下。但考虑到该保护未经历过实际故障检验,本着试验的目的,我们在负荷波动较大的电源线路上投入了3U0突变量闭锁功能。
2 3U0突变量闭锁功能造成保护拒动分析
1998年的3月,由于伐木工人在鹤岗局110kV鹿山线附近伐树,倒下的树枝与线路距离较近造成瞬间放电,虽然故障点在110kV鹿山线两侧零序I段范围内,但金山一次变侧,却由于弧光电阻,大树及岩石地面电阻较高,造成110kV鹿山线11型微机保护零序I段被3U0闭锁,不能出口,而鹿林山一次变侧110kV鹿山线配置的电磁式电流继电器(DL-21C)和整流型功率继电器(BG-13B型)共同组成的110kV零序保护跳闸,零序I段正常出口,虽然只是一侧跳闸,不能切断故障,但好在树木倒下后,故障自行消失,因而鹿林山一次变侧重合成功。该鹿、金一次系统联络图如图1:
结合山区地理特征,为防止类似事故再次发生,于11型微机保护拒跳当日将金山一次变、伊春一次变所有11型微机保护3U0突变量闭锁功能退出。
3 3U0最小动作电压过高造成保护拒动分析
经历了1998年3月的11型微机保护拒动及采取的相应措施,本以为零序保护与3U0闭锁不会再有任何关系,可是发生在1998年6月伊春一次变(与金山一次变同时投运)的一次单相接地故障,北京自动化设备研究厂的WXB-11 /E型微机保护经方向控制的零序Ⅳ段再次拒动,又引出3U0闭锁问题,当时伊、锦一次系统联络图如图2:
110kV伊锦线以下运行线路属于用户系统,当110kV伊锦线区外远方接地故障时,由于用户不按定值要求整定定值,保护不能按照选择性切除故障,造成保护层层越级,故障本应由110kV用户系统切除,但110kV用户系统定值整定过大,故障扩大到110kV伊锦线零序Ⅳ段(故障时3I0为2.2A ,110kV伊锦线微机保护零序Ⅳ段定值1.5A,时间1.5秒),但110kV伊锦线11型微机保护零序Ⅳ段拒动,故障又扩大到110kV总授,迫使伊春一次变110kV总授由主变电磁式电流继电器(DL-21C)和整流型功率继电器(BG-13B型)共同组成的110kV零序Ⅱ段保护跳闸(故障时3I0为2.2A ,主变110kV零序Ⅱ段1.7A,时间2.0秒),扩大停电范围,可结合伊、锦一次系统联络图图2分析。再利用110kV故障录波图及WXH-11/E微机保护采样报告分析,故障时3U0为1.6V,故障时3I0为2.2A,从故障时零序电流来看,伊锦线零序Ⅳ段和主变零序Ⅱ段均达到定值,(110kV伊锦线零序Ⅳ段本应先于主变110kV零序Ⅱ段动作却未动作,因为110kV伊锦线零序Ⅳ段动作时限较主变110kV零序Ⅱ段时限短一个时限级差0.5秒),既然伊锦线零序Ⅳ段没有出口,肯定又和3U0门槛有关,,有过上次的经验又经过类似上次的检验,发现3U0门槛仍然高达1.8 ~1.9V,使实际故障时WXH-11/E保护3U0无法越过门槛,而说明书中称投入零序方向后,其方向元件最小动作电压仅为1V固定,与实际相差较远,返回来再校验主变的110kV零序功率方向继电器(BG-13B型),其最小动作电压为1.3V,实际故障时3U0正好大于该主变零序功率继电器门槛,而小于110KV伊锦线WXH—11/E零序保护门槛,因此主变零序保护可以正常出口,而110kV伊锦线WXH—11/E零序保护不能出口。发现了问题并不是最终目的,关键是有一个方法解决问题,经过分析,一致认为应该一改过去110kV 系统零序保护必须经方向控制的原则,尤其是联网线路,应选择零序末段退出方向的方法,避免长时间的故障不能切除引起振荡或越级,在拒动与误动之间,应选择误动,何况零序末段退出方向并不一定意味着误动,例如图2退出方向的110kV伊锦线零序Ⅳ段,从时间上它可以躲开相邻线路的出口故障,而且220kV系统均有全线速动的高频保护,更不必担忧,况且能于110kV总授零序Ⅱ段动作前切除联网电源,既避免了扩大停电范围,又保障了稳定性。
问题是零序Ⅳ段退出3U0突变量闭锁值后,再退出方向闭锁,在发生CT二次回路断线后,易造成灵敏的零序Ⅳ段误动,为此,在退出方向后的零序末段保护,在现场对运行人员予以特殊交代:每次合切开关后,投入该运行线路保护前,无论二次回路是否有过作业,均应先停用零序Ⅳ段压板,待保护自检及手动采样分析正常后,方可投入零序Ⅳ段保护压板。
4 建议
基于投入零序方向的11型微机保护存在固有闭锁值偏高的缺陷,我们建议厂家将版本升级,在原方向元件投入基础上,以或关系并入可以反应任何故障类型的工频变化量方向原理,该工频变化量继电器具有明确的方向性,而且方向元件具有不受负荷电流影响,躲振荡、抗过渡电阻能力强等诸多优点,应是弥补目前11型微机保护方向元件存在死区缺陷的可行方案。
参考文献:
[1]崔家佩.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算.中国电力出版社,1993.
[2]高永昌.电力系统继电保护.水利电力出版社,1988.
[3]WXH-11/F型微机保护产品技术说明书.许昌继电器厂,1998.