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[摘要]热轧精轧机的窜辊为平辊水平窜辊,可提高轧辊的使用效率,延长轧辊的使用寿命。精轧机的窜辊配合弯辊系统以控制板形、平直度和凸度,保证产品钢板厚度准确、板形良好。
[关键词]窜辊圆螺母活塞杆
中图分类号:TF089 文献标识码:TF 文章编号:1009―914X(2013)31―0336―01
一、前言
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的热轧分厂的精轧机采用6机架四辊全液压压下不可逆式精轧机。
精轧的窜辊移动座为窜辊装置的关键部位,窜辊液压缸体安装在换辊侧移动座上,换辊侧与传动侧的移动座分别与工作辊轴承座连接,通过工作辊形成钢性联接,实现工作辊的轴向窜动。位置传感器装在窜辊油缸上,用来测量上下工作辊的轴向位置偏移。
二、窜辊装置的结构和问题
精轧的窜辊装置安装在牌坊窗口内侧表面,主要由窜辊缸、固定座、移动座等组成(如下图):
窜辊液压缸活塞杆与锁紧螺母之间采用螺纹联接,锁紧螺母是固定在窜辊面板上。在调整好窜辊零位使用一段时间后,会出现窜辊零位正跑位。经过实际分析是由下面的原因所造成的:
1.锁紧螺母的定位销被切断或变形,导致窜辊跑位;
2.锁紧螺母的定位销未损坏时,在现场观察中,发现窜辊液压缸活塞杆与锁紧螺母之间的螺纹联接松动,判定是窜辊液压缸活塞杆在使用过程中缓慢径向转动而引起的。
针对上述原因,我们采取了以下解决方法:
1.窜辊面板背侧的圆垫板与窜辊液压缸活塞杆之间设计为键联接(采用双键);
2.圆垫板与窜辊面板之间用内六角螺钉固定,结合键联接和螺钉固定的方法防止了活塞杆的径向转动;
3.锁紧螺母与窜辊面板之间也采用内六角螺钉固定,防止锁紧螺母的径向转动。
三、使用效果
经过改造后的现场使用,取得了以下效果:
1.杜绝了每周1~2次的窜辊跑位故障,消除了隐患;
2.提高了窜辊的准确性,对轧机换辊提供了有力的支撑;
3.维护简单可靠,改造前每天都需对精轧机窜辊进行检查,改造后仅需要在每月的检修工作中进行正常维护,同时降低了备件费用。
(上接第335页)
但如果出现仪表故障需要维修时须遵守先简后繁的原则,按以下步骤操作:
(1)检查原始参数YH;PB;K值:首先检查仪表原始参数值与出厂状态是否一致,若不一致,须重新设定。
(2)在不采样的情况下先重新调整一遍地址码盘;
(3)测试供电电压是否在18~36V范围;
(4)检查波导丝回路(J4插座两端)的电阻情况(按5.5Ω∕m估算);
(5)检查VL、VS感应线圈电阻=104Ω±3Ω;
(6)若上述检查均正常再更换电路板;
(7)若更换电路板仍无效,须打开外保护管,适当向上提起内缆,观察液位变化,即可判断浮子位置。
(8)以上检查均无效,可以取出内缆,套上备用浮子观察液位变化,若仍无液位显示说明内缆结构有问题。
(9)最后可以打开内缆尾端,检查波导丝尾端状态,若有开焊,重新焊接。若仍不正常,须返厂维修。
5、结束语
通过在某厂芳构化、酮苯及轻质油罐区磁致伸缩液位仪的使用情况证实:MET型磁致伸缩液位仪在可靠性、适用性、准确性等方面较以往的液位测量仪表都有很大程度提高。掌握好磁致伸缩液位仪的工作原理、安装方式、日常维护及维修方法,就能更好的服务于生产。
参考文献
[1] 张祥兵等.磁致伸缩液位计在界面测量中的应用.《科技资讯》,2012.21
[2] MET磁致伸缩液位仪简明实用手册
[3] 宋建平.磁致伸缩技术在储罐中的应用.《内蒙古石油化工》,2006.07
[关键词]窜辊圆螺母活塞杆
中图分类号:TF089 文献标识码:TF 文章编号:1009―914X(2013)31―0336―01
一、前言
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的热轧分厂的精轧机采用6机架四辊全液压压下不可逆式精轧机。
精轧的窜辊移动座为窜辊装置的关键部位,窜辊液压缸体安装在换辊侧移动座上,换辊侧与传动侧的移动座分别与工作辊轴承座连接,通过工作辊形成钢性联接,实现工作辊的轴向窜动。位置传感器装在窜辊油缸上,用来测量上下工作辊的轴向位置偏移。
二、窜辊装置的结构和问题
精轧的窜辊装置安装在牌坊窗口内侧表面,主要由窜辊缸、固定座、移动座等组成(如下图):
窜辊液压缸活塞杆与锁紧螺母之间采用螺纹联接,锁紧螺母是固定在窜辊面板上。在调整好窜辊零位使用一段时间后,会出现窜辊零位正跑位。经过实际分析是由下面的原因所造成的:
1.锁紧螺母的定位销被切断或变形,导致窜辊跑位;
2.锁紧螺母的定位销未损坏时,在现场观察中,发现窜辊液压缸活塞杆与锁紧螺母之间的螺纹联接松动,判定是窜辊液压缸活塞杆在使用过程中缓慢径向转动而引起的。
针对上述原因,我们采取了以下解决方法:
1.窜辊面板背侧的圆垫板与窜辊液压缸活塞杆之间设计为键联接(采用双键);
2.圆垫板与窜辊面板之间用内六角螺钉固定,结合键联接和螺钉固定的方法防止了活塞杆的径向转动;
3.锁紧螺母与窜辊面板之间也采用内六角螺钉固定,防止锁紧螺母的径向转动。
三、使用效果
经过改造后的现场使用,取得了以下效果:
1.杜绝了每周1~2次的窜辊跑位故障,消除了隐患;
2.提高了窜辊的准确性,对轧机换辊提供了有力的支撑;
3.维护简单可靠,改造前每天都需对精轧机窜辊进行检查,改造后仅需要在每月的检修工作中进行正常维护,同时降低了备件费用。
(上接第335页)
但如果出现仪表故障需要维修时须遵守先简后繁的原则,按以下步骤操作:
(1)检查原始参数YH;PB;K值:首先检查仪表原始参数值与出厂状态是否一致,若不一致,须重新设定。
(2)在不采样的情况下先重新调整一遍地址码盘;
(3)测试供电电压是否在18~36V范围;
(4)检查波导丝回路(J4插座两端)的电阻情况(按5.5Ω∕m估算);
(5)检查VL、VS感应线圈电阻=104Ω±3Ω;
(6)若上述检查均正常再更换电路板;
(7)若更换电路板仍无效,须打开外保护管,适当向上提起内缆,观察液位变化,即可判断浮子位置。
(8)以上检查均无效,可以取出内缆,套上备用浮子观察液位变化,若仍无液位显示说明内缆结构有问题。
(9)最后可以打开内缆尾端,检查波导丝尾端状态,若有开焊,重新焊接。若仍不正常,须返厂维修。
5、结束语
通过在某厂芳构化、酮苯及轻质油罐区磁致伸缩液位仪的使用情况证实:MET型磁致伸缩液位仪在可靠性、适用性、准确性等方面较以往的液位测量仪表都有很大程度提高。掌握好磁致伸缩液位仪的工作原理、安装方式、日常维护及维修方法,就能更好的服务于生产。
参考文献
[1] 张祥兵等.磁致伸缩液位计在界面测量中的应用.《科技资讯》,2012.21
[2] MET磁致伸缩液位仪简明实用手册
[3] 宋建平.磁致伸缩技术在储罐中的应用.《内蒙古石油化工》,2006.07