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[摘要]给原油加热是油气集输过程中最基本的工艺技术,加热炉是提高原油温度的主要设备。在各个联合站、转油站,都有运用。它通过传导,对流,辐射三种传热方式,给原油升温,降低原油粘度,提高管线输送能力,减少能耗损失,降低管输成本,加快油水分离,给油田正常生产带来了极大的便利。加热炉加热设备以前采用人工点火,不安全,新研制的全自动燃烧器,安全、稳定、高效,在油田生产广泛应用。
[关键词]自动燃烧器 观火孔 改造 操作方便
1前言
原油在储存、运输、脱水、稳定等过程中,都需要将其加热到所需的温度。加热炉是给原油等介质加热的一种常用设备,利用燃料燃烧的火焰和烟气作为加热剂,来加热金属管内或容器中流动的原油或水,达到升高温度的作用。作为加热炉加热的主要设备燃烧器,它的性能好坏,对加热升温起关键作用。火联站1988年建成投产,燃烧器完全人工操作,人工点火,用一次风门、二次风门,调节燃烧火焰。2003年原油系统改造完成后,在三台加热炉、三台多功能,装了6台全自动燃烧器。燃烧器型号GAS5,燃烧介质天然气,服务厂家新疆美佳宁热能技术有限公司,该燃烧器机电一体化,具有良好的燃烧效果,全部工作过程都是自动完成。燃烧系统实现自动程控点火,火焰自动监测,熄火自动保护停炉,当加热炉燃烧系统出现火焰故障时,火焰监控系统自动切断燃料,进行保护停炉,防止发生二次燃烧和炉膛爆炸事故。并具有完善的保护功能。性能可靠,安装后,取得了良好的运行效果。
2存在的问题
加热炉三台燃烧器都没有设计观火孔,三台多功能燃烧器设计有观火孔,但很小,只能观察火焰燃烧情况,不能观察炉膛燃烧情况。
加热炉每月检查炉膛鼓包一次,由于观火孔很小,不能进行鼓包检查,只能将燃烧器卸下来,检查完以后,再装上去,劳动强度大,工作时间增加。
常常拆装燃烧器,各连接件容易松动,发生跑、冒、滴、漏现象。
3带来的危害
岗位人员看不到炉膛燃烧情况,不能判断火焰颜色,火焰长短,火焰强弱。
岗位人员无法观察炉膛鼓包、气化、分解和结焦现象的发生。
加热炉容易回火、爆喷,造成设备损坏和财产损失。
岗位人员不能及时发现炉管烧穿所造成的着火爆炸事故。
连接件松动,造成加热炉操作间天然气浓度超标,引起人员中毒和着火爆炸事故。
4改造设想
在火筒密封法兰上开一个孔,既可以观察炉膛燃烧情况,又可以不卸燃烧器进行鼓包检查。根据设计要求,观火孔只有在检查火焰时打开,平时必须关闭。直接开一个孔,不加密封盖,不符合设计要求。密封盖板必须是活动的,可以打开,可以关闭。
5改造措施
火筒法起密封火筒的作用;火筒法兰螺孔起紧固法兰的作用;火孔盖板固定螺杆负责悬挂、固定观火盖板;观火孔观察炉膛燃烧情况;平时用盖板盖主,以防冷风吸入。观火孔盖板封盖观火孔;观火孔固定孔与火孔盖板固定螺杆连接,用螺帽上紧螺杆;将观火板固定在观火孔上;盖板操作把手,操作盖板时用。
操作说明:利用观火盖板固定孔,将观火盖板悬挂在火筒法兰螺杆上,用螺帽紧固。看火时,卸松紧螺帽,手抓盖板旋转把手,平面旋转一定角度,观察炉膛燃烧情况,检查后,再向回旋转到原来位置,上紧螺帽。
6现场测试
加工完成后,在1#加热炉安装试用,不仅可以观察火焰燃烧情况,还可以看到炉膛燃烧情况,进行鼓包检查,很轻松观察炉膛全部。但在试用过程中出现下列问题:
(1)操作不方便,打开时要松螺帽,关闭时要紧螺帽。
(2)因为只有一个固定点,加热炉燃烧时有震动,有响声。效果不理想。
又进行了第二次改造(图1)
改造说明:火筒法兰1上,开一个观火孔2,在观火孔上下边沿,加工兩条滑行轨道3,加工一个观火盖板4,将安装在两滑行轨道之间5,检查时向后推打开5,检查完后向前推关闭6。安装盖板时拆下一个火筒法兰螺栓,盖板安装后,上紧火筒法兰螺栓,盖板打开至最大位置时,起固定盖板作用,使盖板不会掉到地下。平时在关闭位置。
施工完成后,在1#加炉安装试用,开关自如,盖板没有滑落现象,没有异常响声。没有震动。操作方便,不仅可以观察火焰燃烧情况,还可以看到炉膛燃烧情况,进行鼓包检查,很轻松观察炉膛全部。接下来在2#加热炉,3#加热炉以及三台多功能都进行了安装试用,效果非常理想(表1)。
7效果评价
岗位人员能够随时方便地观察炉膛燃烧情况
避免勉了炉管穿孔现象的发生,预防了加热炉着火爆炸事故的发生。
火筒鼓包检查,轻松进行,保证火筒工作安全可靠。
减少了拆卸燃烧器的劳动强度,工作时间。防止燃烧器在拆卸过程中引起损伤。
消除了加热炉着火爆炸的安全隐患,保证了人身安全和站库安全,保证了设备财产不受损失,避免了火筒鼓包事故的发生。
改进后燃烧器没有发生过故障,加热炉升温,降温正常,没有违背工艺设计要求。
[关键词]自动燃烧器 观火孔 改造 操作方便
1前言
原油在储存、运输、脱水、稳定等过程中,都需要将其加热到所需的温度。加热炉是给原油等介质加热的一种常用设备,利用燃料燃烧的火焰和烟气作为加热剂,来加热金属管内或容器中流动的原油或水,达到升高温度的作用。作为加热炉加热的主要设备燃烧器,它的性能好坏,对加热升温起关键作用。火联站1988年建成投产,燃烧器完全人工操作,人工点火,用一次风门、二次风门,调节燃烧火焰。2003年原油系统改造完成后,在三台加热炉、三台多功能,装了6台全自动燃烧器。燃烧器型号GAS5,燃烧介质天然气,服务厂家新疆美佳宁热能技术有限公司,该燃烧器机电一体化,具有良好的燃烧效果,全部工作过程都是自动完成。燃烧系统实现自动程控点火,火焰自动监测,熄火自动保护停炉,当加热炉燃烧系统出现火焰故障时,火焰监控系统自动切断燃料,进行保护停炉,防止发生二次燃烧和炉膛爆炸事故。并具有完善的保护功能。性能可靠,安装后,取得了良好的运行效果。
2存在的问题
加热炉三台燃烧器都没有设计观火孔,三台多功能燃烧器设计有观火孔,但很小,只能观察火焰燃烧情况,不能观察炉膛燃烧情况。
加热炉每月检查炉膛鼓包一次,由于观火孔很小,不能进行鼓包检查,只能将燃烧器卸下来,检查完以后,再装上去,劳动强度大,工作时间增加。
常常拆装燃烧器,各连接件容易松动,发生跑、冒、滴、漏现象。
3带来的危害
岗位人员看不到炉膛燃烧情况,不能判断火焰颜色,火焰长短,火焰强弱。
岗位人员无法观察炉膛鼓包、气化、分解和结焦现象的发生。
加热炉容易回火、爆喷,造成设备损坏和财产损失。
岗位人员不能及时发现炉管烧穿所造成的着火爆炸事故。
连接件松动,造成加热炉操作间天然气浓度超标,引起人员中毒和着火爆炸事故。
4改造设想
在火筒密封法兰上开一个孔,既可以观察炉膛燃烧情况,又可以不卸燃烧器进行鼓包检查。根据设计要求,观火孔只有在检查火焰时打开,平时必须关闭。直接开一个孔,不加密封盖,不符合设计要求。密封盖板必须是活动的,可以打开,可以关闭。
5改造措施
火筒法起密封火筒的作用;火筒法兰螺孔起紧固法兰的作用;火孔盖板固定螺杆负责悬挂、固定观火盖板;观火孔观察炉膛燃烧情况;平时用盖板盖主,以防冷风吸入。观火孔盖板封盖观火孔;观火孔固定孔与火孔盖板固定螺杆连接,用螺帽上紧螺杆;将观火板固定在观火孔上;盖板操作把手,操作盖板时用。
操作说明:利用观火盖板固定孔,将观火盖板悬挂在火筒法兰螺杆上,用螺帽紧固。看火时,卸松紧螺帽,手抓盖板旋转把手,平面旋转一定角度,观察炉膛燃烧情况,检查后,再向回旋转到原来位置,上紧螺帽。
6现场测试
加工完成后,在1#加热炉安装试用,不仅可以观察火焰燃烧情况,还可以看到炉膛燃烧情况,进行鼓包检查,很轻松观察炉膛全部。但在试用过程中出现下列问题:
(1)操作不方便,打开时要松螺帽,关闭时要紧螺帽。
(2)因为只有一个固定点,加热炉燃烧时有震动,有响声。效果不理想。
又进行了第二次改造(图1)
改造说明:火筒法兰1上,开一个观火孔2,在观火孔上下边沿,加工兩条滑行轨道3,加工一个观火盖板4,将安装在两滑行轨道之间5,检查时向后推打开5,检查完后向前推关闭6。安装盖板时拆下一个火筒法兰螺栓,盖板安装后,上紧火筒法兰螺栓,盖板打开至最大位置时,起固定盖板作用,使盖板不会掉到地下。平时在关闭位置。
施工完成后,在1#加炉安装试用,开关自如,盖板没有滑落现象,没有异常响声。没有震动。操作方便,不仅可以观察火焰燃烧情况,还可以看到炉膛燃烧情况,进行鼓包检查,很轻松观察炉膛全部。接下来在2#加热炉,3#加热炉以及三台多功能都进行了安装试用,效果非常理想(表1)。
7效果评价
岗位人员能够随时方便地观察炉膛燃烧情况
避免勉了炉管穿孔现象的发生,预防了加热炉着火爆炸事故的发生。
火筒鼓包检查,轻松进行,保证火筒工作安全可靠。
减少了拆卸燃烧器的劳动强度,工作时间。防止燃烧器在拆卸过程中引起损伤。
消除了加热炉着火爆炸的安全隐患,保证了人身安全和站库安全,保证了设备财产不受损失,避免了火筒鼓包事故的发生。
改进后燃烧器没有发生过故障,加热炉升温,降温正常,没有违背工艺设计要求。