全馏分催化汽油加氢脱硫工艺的标定与运行研究

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tang790330
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:随着原油结构的调整和石油品质要求的提高,降低汽油中的含硫量是生产清洁燃料,减少污染物排放的重要措施。全馏分催化汽油加氢脱硫技术能有效降低催化汽油的含硫量,生产出高标号汽油,既推动了企业的健康发展,又符合环境保护原则。本文首先阐述该工艺的开发思路,然后就其工艺流程、催化剂、装置标定等进行详细分析,并简述影响该技术脱硫效果的因素。
  关键词:全馏分 催化 加氢脱硫工艺 标定
  随着环保事业的可持续发展,石化行业的大气排放物必须符合标准。国家明文规定了车用汽油的标准以及硫含量、烯烃含量标准,对此,石化行业必须不断生产清洁能源,生产出更多低硫的高标号催化汽油(FCC)。因此,开展催化汽油的加氢脱硫技术研究是必要的。九江石化与抚顺石化研究院共同对柴油加氢精制装置进行了全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺的改造,弥补了全馏分催化汽油加氢脱硫领域的技术空白。
  1 工艺开发思路
  1.1 FCC汽油特点
  我国炼油厂生产的成品汽油中有80%是FCC汽油,这种催化汽油具有高硫含量和高烯烃含量特点,降低其硫含量和烯烃含量是保护环境的重要举措。从硫含量和烯烃含量高低角度来说,可以将FCC汽油分成五大类,如表1所示为这五类汽油的硫含量、烯烃含量和辛烷值。
  1.2 开发思路
  目前,我国大部分炼油厂生产出来的催化汽油含硫量为烯烃体积分数在25%-35%之间,国家规定,催化汽油的烯烃含量应≤35%,这一方面基本满足需求,因此,开发重点在脱硫工作上。全馏分催化汽油加氢脱硫工艺(FRS)主要朝着简化流程、新催化剂的开发、优化加氢条件等方面发展。
  2 全馏分催化汽油加氢脱硫工艺分析
  2.1 工艺流程
  北京海顺德钛催化剂有线公司与中海油惠州炼化公司合作开发的全馏分催化汽油加氢脱硫工艺(CDOS-FRCN)由镇海石化公司负责设计,2012年2月10日开始动工,2012年12月24日第一次開车成功,并生产出符合要求的高标号低硫低烯烃催化石油。该装置由加氢反应和汽油产品汽提两个部分组成,如图1所示为工艺流程示意图。首先是催化汽油进入脱二烯烃反应器(R-101)中进行选择性加氢脱双烯烃,接着就进如加氢脱硫反应器(R-102)中进行加氢脱硫反应,最后,加氢后的全馏分产品经过汽提塔分离后将成品汽油送出装置。该装置的工艺特点有:操作非常简单,能耗低,大大节省了CDOS-FRCN装置的投资费用。采用高活性催化剂,达到深度脱硫效果,达到Ⅴ类催化汽油标准。
  2.2 催化剂
  该工艺中采用的选择性加氢催化剂是HDDO-100,加氢脱硫催化剂为HD0S-200。HDDO-100催化剂除了能降低催化汽油中的烯烃体积分数外,还具有良好的烯烃异构功能,有助于提高催化汽油的辛烷值。HDOS-200催化剂的脱硫活性焦高,选择性好,能大大降低催化汽油中的硫含量,实现深度脱硫目标,且在实现脱硫目标的同时,其辛烷值和烯烃饱和率的损失较小。
  近年来,抚顺石油化工研究院开发出了第二代催化剂FGH-21/FGH-31,与第一代FGH-20/FGH-11催化剂相比,第二代催化剂能将硫含量为664ug·g-1和烯烃体积分数为31%、辛烷值为93.3的全馏分催化汽油中的硫含量降到50ug·g-1以下,第二代催化剂的饱和率比第一代催化剂的饱和率高32%,而辛烷值的损失少0.4,由此表明,第二代催化剂的性能更好。随着科学技术的发展,越来越多的催化剂被研发出来,催化汽油加氢脱硫的效果也会越来越好。
  2.3 装置标定
  2.4 影响因素
  蔡力在《OCT-M加氢汽油硫醇硫含量影响因素分析》一文中提出,加氢反应稳固和循环氢中硫化氢的浓度是影响脱硫效果的主要因素。CDOS-FRCN加氢脱硫装置中的新氢来自于天然气制氢。装置中设有循环氢脱硫设备,脱后循环氢中的H2S含量≤50ug/g。对此,在影响因素上,我们主要考虑反应温度。首先固定R-101的入口温度,改变R-102的入口温度,分析R-102入口温度对脱硫效果以及辛烷值损失的影响。结果为:当R-102入口温度为253℃时,脱硫率为96.73%,辛烷值损失为1.4;R-102入口温度为250℃时,脱硫率为94.29%,辛烷值损失为1.2;R-102入口温度为232℃时,脱硫率为79.26%,辛烷值损失为0.2。温度在232-253℃时,辛烷值损失在0.2-1.4内,满足辛烷值损失不超过1.5的标准。温度不同可以产出不同类别的催化汽油,若是要生产Ⅳ、Ⅴ类的催化汽油,那么只需将R-102的入口温度控制在235℃及以上即可。
  表3所示为某炼油厂500万吨/年扩建工程投产后的全厂各类汽油的基本性质,表4为经加氢脱硫处理后的汽油性质。从表中可以明显看出,处理后的汽油硫含量大大降低,烯烃含量也有所降低,满足车用汽油烯烃含量低于35%的标准,而辛烷值的损失并不大,说明该加氢脱硫工艺是可行的,值得广泛推广。
  3.结束语
  全馏分催化汽油加氢脱硫工艺的研发弥补了我国加氢脱硫工艺的空白,有助于炼油厂生产出更多高标号的催化汽油,提高经济效益,减少污染物的排放,推动环境保护工作的顺利进行。本文简单介绍了中海油惠州炼化公司的CDOS-FRCN加氢脱硫装置的工艺流程、催化剂、装置标定和脱硫效果的影响因素,实验证明,该装置有助于炼油厂生产出硫含量小于50ug/g的催化汽油,甚至可以生产出硫含量低于10ug/g的催化汽油,能根据实际情况需要调整反应器温度生产出不同标号品质的催化汽油。
  参考文献
  [1]钱伯章.全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺填补国内空白[J].天然气与石油,2007(2):46.
  [2]岳永伟,彭丙贵,王玉华,等.全馏分催化汽油加氢脱硫降烯烃技术研究[J].当代化工,2006,35(04):243-245.
  [3]龚朝兵,赵晨曦,谢海峰.全馏分催化汽油加氢脱硫工艺的标定与运行分析[J].化工进展,2014,33(1):253-256.
  [4]赵乐平,方向晨,刘继华,等.FRS全馏分FCC汽油加氢脱硫技术开发及工业应用[A].第4届全国工业催化技术及应用年会论文汇编[C].2007年:185-188.
其他文献
摘 要: 本文对壳牌煤气化工艺中一些连锁保护系统的多项改造进行了介绍,并简要分析了其改进后的效果。  关键词: 壳牌煤气化 连锁保护 改进  在国内使用的壳牌煤气化生产甲醇工艺中,壳牌煤气化装置负责将原料煤经过气化反应制成粗合成气送甲醇合成界区,是整个甲醇工程的重要生产环节。该装置采用引进技术,与类似技术相比,单台生产能力大、无需备炉、冷煤气效率高、热量回收充分、自动化程度高、节能、环保、安全;关
摘 要:压力容器产品检验工作中的重要组成部分是压力容器产品的监督检验。本文通过对现代压力容器产品质量评定的具体要求,对其重要环节压力容器产品制造的质量监督检验进行了讨论。  关键词:压力容器 检测与控制技术 现代化  前言  目前压力容器产品涉及航天、电力、化工、医药等诸多行业,其质量是否合格、是否安全可靠运行直接影响着我国工业的发展和人民的生活,所以必须加强压力容器产品检验,是保证压力容器产品质
摘 要:乙炔是一种重要的化工基础原料,传统的湿法乙炔生产工艺,耗水量大而且会产生大量的电石渣、废水、废气,污染环境,已经不适应当前节能减排新政策的要求。干法乙炔生产工艺绿色环保,逐渐受到了重视。本文介绍了干法乙炔生产的技术原理与工艺,分析了其在安全、环保、经济方面的优越性,具有一定的参考意义。  关键词:干法乙炔 生产工艺 简介  乙炔是一种重要的化工基础原料,主要用于生产PVC、PVA、焊接金属
摘 要:磨损是机械零件的三种主要破坏形式(磨损、腐蚀、断裂)之一,是降低机器效率、准确度甚至使其报废的一个主要原因。我国机械润滑设备的自动化程度依旧很低,大多數企业仍旧采用传统的润滑设备。本文在系统探讨了机械设备润滑理论之后,对新型脂润滑系统总体设计进行了探讨,致力于推广这种可靠、高效、灵活的润滑技术。  关键词:化工机械设备 润滑系统 脂润滑  一、摩擦与磨损原理及机械设备的润滑  1. 摩擦与
摘 要:螺旋输送机是目前最常用的输送方式之一,螺旋输送机按机构可以分为单螺旋输送机,无轴螺旋输送机和双螺旋输送机等,分别介绍了几种输送机的特点和适用情况。简单介绍了螺旋输送机输送量的确定方法和因素。  关键字:螺旋输送机;无轴螺旋输送机;输送量;  螺旋输送机是连续的输送机,该设备由一固定在管轴上的螺旋叶片和一固定的槽组成。物料从进料口加入,当转轴转动时带螺旋叶片的轴在固定的槽内旋转。物料受到螺旋
摘 要:弹簧管式一般压力表(以下简称压力表)在工业生产中应用广,数量大,易损坏。为确保示值准确,必须加强压力表计量检定和调修。  关键词:压力表 检定 故障  1 引言  随着工业生产技术的迅速发展和提高,压力表在工业过程控制与技术测量过程中应用越来越广,主要测量液体、气体和蒸汽压力,对生产或试验过程进行显示、记录、监控,以保证产品和科研成果的质量,为生产和科研过程提供安全保证和信息。因此,压力表
摘 要: 随着石化装置建设日益大型化,复杂化,以及对国外管道施工经验的借鉴和学习,越来越多的安装单位通过“试压包”这一行之有效的手段,大大促进了管道系统检验工作的进度和效率。  关键词:试压包 编制 应用  一、试压包定义  试压包是依据工艺流程、管道材质、设计试验压力等设计条件,结合现场管道平面布置,将一根管道或多根管道串联组合成一个管道系统。  二、管道试压包系统文件编制要点说明  试压包由施
摘 要:针对山西焦化回收车间存在剩余氨水除油、除杂质效果较差、设备堵塞的问题,分析了出现该问题的原因,并对几种技术方案进行了比较,最终确定采用射流气浮技术,确保了系统的正常运行。  关键词:除油 除渣原因分析方案比较 射流气浮法  1概述  山西焦化股份有限公司焦化厂二回收车间煤气净化采用AS流程,在系统运行中,氨水及焦炉的油、杂质是困扰系统正常运行的一个大的技术问题,长期以来,此问题得到了焦化行