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摘 要:本文结合新疆八一钢铁1#板坯连铸机在实际应用中的问题进行分析分析,针对伺服电动机的在线闭环控制、自控系统网络控制优化、在线标定等进行了深层次的分析。以对PLC程序控制的完善为主,从逻辑联锁、电气保护、机械保护、过程状态监控、设备管理等方面,论述了在线调宽实际应用中的问题。
关键词:热调宽 标定 伺服电动机 闭环控制 集中控制器TDC
1前言
连铸机的特性“最大程度的实现连续生产”,而在线调宽的作用就在于提高板坯连铸机作业率,减少开停机次数,降低各类综合消耗,从而达到降本增效的目的。同时在线调宽能实现板材产品的小合同期货,丰富八钢产品销售种类,最大限度的满足用户需求。
在此形式下,充分的显示出了在线调宽的意义,而如何实现高效的在线调宽,就成为了问题的关键。
2工艺及硬件简述
结晶器是由内、外弧两个宽边及左右侧两个窄边四块铜板装配组成。宽边铜板用螺栓固定在结晶器框架上,外弧侧铜板用螺杆调整外弧侧框架到外弧的准确位置后固定不动,内弧侧铜板用4 个液压缸和碟形弹簧组成夹紧和松开装置,对铜板进行松紧调节。宽度、锥度调整时由液压缸顶开夹紧装置,旋转调宽装置蜗轮副,推动由丝杆和套筒组成的伸缩装置,带动窄边铜板前后移动,实现宽度、锥度调节。这种机械式的结晶器调宽调锥机构,采用了导向杆与丝杆通过T 形螺纹旋转产生相对位移来实现,螺套整根加工完成后分割成两个零件,然后通过调整垫、定位键消除螺套、丝杆上的间隙。
2.1 在线调宽结晶器的结构图
图1在线调宽结晶器的结构图
2.2 板坯在线调宽实施步骤
2.2.1先测量结晶器上口尺寸是否符合断面尺寸设计值(以单边铜板到宽边铜板中心线的尺寸值,两边分别测量)。
2.2.2将锥度仪平靠到窄边铜板上,锥度仪的三个点必须靠在铜板面上(锥度仪的三个支点每次测锥前必须进行清洁,铜板面也必须清洁,用水或空气进行清扫,锥度仪靠到铜板上后,用手压住连接三个测量点的测量杆,保证测量点紧靠铜板面)。
2.2.3将锥度仪的旋钮松到百分表不再动作为止。
2.2.4将东西侧的水平尺调整到水平(水泡在中间),数显同样操作,以调整到水平后的数值为准。
2.2.5将旋钮逐渐顶紧到所需的锥度(看百分表的旋转圈数,一圈为1mm,每个刻度为0.1mm,过几个刻度就是零点几毫米)。
2.2.6调节结晶器调宽上下的联轴器(正转为窄边铜板向中心运动,反转为向两端运动)。使南北侧的水平尺水泡达到中心位置(注意上下同时动作,保证上口的开口度的同时,得到所需的锥度)。
2.2.7将锥度仪旋钮松开后,再将南北侧水泡顶到中心位置,读数,看是否为所需锥度。未达到所需锥度值再次进行调整,直至调锥结束。
2.2.8一侧完成后对另一侧进行调整。停机调锥时,应先对停机锥度进行测量后再调整锥度。调锥结束进行反拉法消除空行程。操作方法为上端联轴器反向旋转,下端联轴器正向旋转到水平尺水泡微微移动,但在锥度要求范围内。然后将上下联轴器固定。调整完毕后用水或空气清扫窄边缝隙,保证无渣子及杂物后再夹紧夹紧缸。为保证测量的准确性,每次测量锥度必须三次以上,分三个不同的点进行测量。
2.3 在线调宽自动化控制系统简述
2.3.1 在线调宽的自动化网络,1#板坯连铸机选用的是美国Rockwell公司的PLC,而CISDI公司开发的热调宽技术选用的是德国西门子公司的设备及软件。
3、2012年投产后逐步暴露出的问题
3.1因为行程速度设定、夹紧压力、位移量、转矩等关键参数的调整不当造成;
3.2驱动系统中原装进口的西门子伺服电机及电缆多次意外烧损;
3.3传动机构中的万向联轴器因现场蒸汽大而腐蚀,造成腐蚀、卡滞等问题;
3.4在每次停机时在线调宽的标定不规范,操作人员对结晶器入口开度、出口开度、锥度的测量缺乏标准,每次测量时数据偏差较大。
4、针對问题的研究及逐步解决
4.1自动化网络的调整
4.1.1采用西门子工业网络及以太网将调宽HMI、现场操作站、集中控制器TDC、伺服驱动器等设备进行了连接组态。
4.1.2将两套控制系统通过OPC协议,只在原铸流PLC中增在第三方模块实现原系统与在线调宽系统之间的通讯牵手。
4.1.3将在线调宽的相关报警、关键参数、数据监控等,利用原液压振动PLC及监控机上进行了存储,优化了设备资源
4.2 根据伺服电动机在运行中的电流、转矩、编码器反馈等关键参数的历史趋势的分析,逐步摸索出在线调宽过程的各种参数设定范围及保护、报警值:
4.3 针对运行过程中发生伺服电机电缆、编码器电缆烧损的问题,将8根电缆均改为了耐高温阻燃电缆,并在现场做了多种防护,另针对蒸汽大腐蚀传动设备的问题,将结晶器四周用钢板做了密闭遮挡。
4.4制定了结晶器在线调宽的在线标定及操作规程。
5.在线调宽实施后的效果
2013年下半年二炼钢1#板坯连铸机的在线调宽初步达到了预期效果,对生产实绩的热调宽实施后的开停机次数做了对比。
6.进一步的思考
通过不断实践,又发现了一些新的问题,主要有以下几点:
6.1调宽过程中一旦发生事故,由于现场触摸屏报警条过小且无声光报警,现场操作人员并没做出及时的反应。
6.2在线调宽的电机与结晶器链接的万向联轴器易脱落,此种型号万向联轴器不适合现场使用,易引发恶性事故,需重新进行选型更换。
6.3在线调宽过程中一旦出现从宽到窄的逆向操作时,结晶器内的传动机构易产生传动间隙,目前缺乏好的间隙检测及处理方法。
以上问题提出后,八钢公司也给与了大力支持,CISDI人员在4月底已到现场进行了深入了解确认,目前正在逐步解决中。
参考文献:
(1)宝钢2号连铸机改造项目资料(结晶器部分)
(2)结晶器调宽控制系统在连铸机中的应用,科技信息,2008.01
(3)板坯连铸机结晶器的在线调宽,一重技术,2007.4
(4)交流伺服控制系统在连铸结晶器调宽中的应用,伺服控制,2007.2
(5)在线调宽装置在板坯连铸机结晶器上的应用,冶金设备,2006.1
关键词:热调宽 标定 伺服电动机 闭环控制 集中控制器TDC
1前言
连铸机的特性“最大程度的实现连续生产”,而在线调宽的作用就在于提高板坯连铸机作业率,减少开停机次数,降低各类综合消耗,从而达到降本增效的目的。同时在线调宽能实现板材产品的小合同期货,丰富八钢产品销售种类,最大限度的满足用户需求。
在此形式下,充分的显示出了在线调宽的意义,而如何实现高效的在线调宽,就成为了问题的关键。
2工艺及硬件简述
结晶器是由内、外弧两个宽边及左右侧两个窄边四块铜板装配组成。宽边铜板用螺栓固定在结晶器框架上,外弧侧铜板用螺杆调整外弧侧框架到外弧的准确位置后固定不动,内弧侧铜板用4 个液压缸和碟形弹簧组成夹紧和松开装置,对铜板进行松紧调节。宽度、锥度调整时由液压缸顶开夹紧装置,旋转调宽装置蜗轮副,推动由丝杆和套筒组成的伸缩装置,带动窄边铜板前后移动,实现宽度、锥度调节。这种机械式的结晶器调宽调锥机构,采用了导向杆与丝杆通过T 形螺纹旋转产生相对位移来实现,螺套整根加工完成后分割成两个零件,然后通过调整垫、定位键消除螺套、丝杆上的间隙。
2.1 在线调宽结晶器的结构图
图1在线调宽结晶器的结构图
2.2 板坯在线调宽实施步骤
2.2.1先测量结晶器上口尺寸是否符合断面尺寸设计值(以单边铜板到宽边铜板中心线的尺寸值,两边分别测量)。
2.2.2将锥度仪平靠到窄边铜板上,锥度仪的三个点必须靠在铜板面上(锥度仪的三个支点每次测锥前必须进行清洁,铜板面也必须清洁,用水或空气进行清扫,锥度仪靠到铜板上后,用手压住连接三个测量点的测量杆,保证测量点紧靠铜板面)。
2.2.3将锥度仪的旋钮松到百分表不再动作为止。
2.2.4将东西侧的水平尺调整到水平(水泡在中间),数显同样操作,以调整到水平后的数值为准。
2.2.5将旋钮逐渐顶紧到所需的锥度(看百分表的旋转圈数,一圈为1mm,每个刻度为0.1mm,过几个刻度就是零点几毫米)。
2.2.6调节结晶器调宽上下的联轴器(正转为窄边铜板向中心运动,反转为向两端运动)。使南北侧的水平尺水泡达到中心位置(注意上下同时动作,保证上口的开口度的同时,得到所需的锥度)。
2.2.7将锥度仪旋钮松开后,再将南北侧水泡顶到中心位置,读数,看是否为所需锥度。未达到所需锥度值再次进行调整,直至调锥结束。
2.2.8一侧完成后对另一侧进行调整。停机调锥时,应先对停机锥度进行测量后再调整锥度。调锥结束进行反拉法消除空行程。操作方法为上端联轴器反向旋转,下端联轴器正向旋转到水平尺水泡微微移动,但在锥度要求范围内。然后将上下联轴器固定。调整完毕后用水或空气清扫窄边缝隙,保证无渣子及杂物后再夹紧夹紧缸。为保证测量的准确性,每次测量锥度必须三次以上,分三个不同的点进行测量。
2.3 在线调宽自动化控制系统简述
2.3.1 在线调宽的自动化网络,1#板坯连铸机选用的是美国Rockwell公司的PLC,而CISDI公司开发的热调宽技术选用的是德国西门子公司的设备及软件。
3、2012年投产后逐步暴露出的问题
3.1因为行程速度设定、夹紧压力、位移量、转矩等关键参数的调整不当造成;
3.2驱动系统中原装进口的西门子伺服电机及电缆多次意外烧损;
3.3传动机构中的万向联轴器因现场蒸汽大而腐蚀,造成腐蚀、卡滞等问题;
3.4在每次停机时在线调宽的标定不规范,操作人员对结晶器入口开度、出口开度、锥度的测量缺乏标准,每次测量时数据偏差较大。
4、针對问题的研究及逐步解决
4.1自动化网络的调整
4.1.1采用西门子工业网络及以太网将调宽HMI、现场操作站、集中控制器TDC、伺服驱动器等设备进行了连接组态。
4.1.2将两套控制系统通过OPC协议,只在原铸流PLC中增在第三方模块实现原系统与在线调宽系统之间的通讯牵手。
4.1.3将在线调宽的相关报警、关键参数、数据监控等,利用原液压振动PLC及监控机上进行了存储,优化了设备资源
4.2 根据伺服电动机在运行中的电流、转矩、编码器反馈等关键参数的历史趋势的分析,逐步摸索出在线调宽过程的各种参数设定范围及保护、报警值:
4.3 针对运行过程中发生伺服电机电缆、编码器电缆烧损的问题,将8根电缆均改为了耐高温阻燃电缆,并在现场做了多种防护,另针对蒸汽大腐蚀传动设备的问题,将结晶器四周用钢板做了密闭遮挡。
4.4制定了结晶器在线调宽的在线标定及操作规程。
5.在线调宽实施后的效果
2013年下半年二炼钢1#板坯连铸机的在线调宽初步达到了预期效果,对生产实绩的热调宽实施后的开停机次数做了对比。
6.进一步的思考
通过不断实践,又发现了一些新的问题,主要有以下几点:
6.1调宽过程中一旦发生事故,由于现场触摸屏报警条过小且无声光报警,现场操作人员并没做出及时的反应。
6.2在线调宽的电机与结晶器链接的万向联轴器易脱落,此种型号万向联轴器不适合现场使用,易引发恶性事故,需重新进行选型更换。
6.3在线调宽过程中一旦出现从宽到窄的逆向操作时,结晶器内的传动机构易产生传动间隙,目前缺乏好的间隙检测及处理方法。
以上问题提出后,八钢公司也给与了大力支持,CISDI人员在4月底已到现场进行了深入了解确认,目前正在逐步解决中。
参考文献:
(1)宝钢2号连铸机改造项目资料(结晶器部分)
(2)结晶器调宽控制系统在连铸机中的应用,科技信息,2008.01
(3)板坯连铸机结晶器的在线调宽,一重技术,2007.4
(4)交流伺服控制系统在连铸结晶器调宽中的应用,伺服控制,2007.2
(5)在线调宽装置在板坯连铸机结晶器上的应用,冶金设备,2006.1