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由于风力发电出力具有波动性、随机性、间歇性等特点,利用小时数低,电能质量较差,电网调峰调压压力困难,对电网安全可靠运行带来较大影响,如何消除或减少风力发电对电网运行带来的负面影响,将风电场合理的接入电力网络已成为制约风力发电的主要因素。因此本文就风电场接入对电网系统的运行影响和方案优化进行了详细的研究与分析。本文分析肇庆德庆经济形势与负荷电量增长趋势,对电网电力负荷进行预测分析。结合德庆电网结构现状和电力发展规划,研究德庆电网风电接纳能力并进行详细分析。就大顶山风电场接入系统提出两套可行的接入方案,并在经济性、电压等级、运行方式等方面进行分析比较确定最优接入方案,并验证方案的有效性与可行性。应用电力系统仿真软件PSCAD对大顶山风电场接入系统后的电网运行进行仿真分析,得出系统配置及运行建议。分析了风电电源接入系统的继电保护及重合闸方式的配置。因并网点的110kV官圩站并未投产,分析了并网点的无功补偿设备与容量的配置。从夏大、冬小方式分别分析了区域电网在风电场接入后正常运行方式和重要线路故障下区域电网的电压及网损情况。同时比较了AVC最不经济的无功调压方案与人工干预下的无功调压方案,得出最优无功调压方案。本文经过对各种措施的理论研究和实际运用情况进行对比,基本可以得出以下结论:肇庆德庆大顶山风电场经110kV官圩站接入系统。为提高运行可靠性,建议继电保护考虑官圩站侧110kV康官线保护动作后不跳本线开关,而是联切110kV大官线,使官圩站、香山站快速失压,通过康州站侧检无压重合闸恢复供电。经计算及仿真验证,应配置官圩站的无功补偿容量4.008×4MVar。正常运行方式下,人工干预下的最优无功调压方案能够确保各电压检测点电压合格,夏大方式下可减少网损191.3万kWh,冬小方式下可减少网损62.2万kWh。110kV大官线永久性故障,人工干预下的最优无功调压方案夏大方式下可减少网损功率250kW,冬小方式下可减少网损功率50kW。110kV康官线瞬时性故障,人工干预下的最优无功调压方案夏大方式下可减少网损功率670kW,冬小方式下可减少网损功率260kW。