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摘 要:大港油田第三采油厂枣南区块是老区块,随着开采时间的延长,层间矛盾突出,油层破坏程度较大,油井出砂、结垢、套管破裂、破损情况较多,油井开采工艺复杂,问题突出,问题一是低泵效井较多,问题二是偏磨现象较多,需要修井作业优化举升工艺设计,提高机采效率指标。
关键词:偏磨 机采工艺;配套技术;治理;优化
前言:
大港油田第三采油厂第二采油作业区共有抽油机井148口,有偏磨现象的井占抽油机井总数的83%,偏磨治理难度大,平均检泵周期短。而纯抽泵效低于30%的抽油井占总井数的19.3%,平均日产液量5.9方,平均泵效18.8%;电泵泵效不在合理区占29.4%,平均日产液量83.9方,日产油量5.59吨,平均泵效62.6%。主要原因是举升工艺参数与地层供液能力不匹配。这两个问题严重制约着油井的正常生产。
一、机采工艺优化及配套技术的应用工作及效果
1.动态优化举升工艺,使工艺适应性明显提高。
1.1优化工艺的应用
1.1.1对因注采关系变化、出砂等因素导致井筒举升工艺适应性差油井,结合作业进行优化调整,应用特种泵、套管贴堵、气锚、防垢器、旋流除砂器等配套技术,提高油井泵效及产量,共实施27井次,累增油243t,抽油机泵效提高6.76% 。
1.1.2对注采关系对应好、供液能力充足油井,及时采取泵挂提浅、换大泵径等优化工作。实施泵挂提浅15井次,更换大泵径井2次,累增油80吨。
1.1.3对注采井网欠完善,供液能力差油井,在长冲慢行基础上搞好泵挂加深、泵降级工作,挖掘低效井潜力。实施泵挂加深11井次,更换小泵径14井次,累增油186吨 ,泵效大大提高。
1.2特种泵技术的应用
1.2.1倒置悬挂泵技术的应用
倒置悬挂泵的特点:泵下部固定、上部悬浮,增加了可保护泵筒的外管,防止泵筒的弯曲变形,泵筒只受外压,下冲程时液柱重量作用于外管上,使泵筒免受冲击变形,提高了泵筒的疲劳寿命,与常规泵相比,下泵深度可加深。适应于泵挂深、供液差、内外压差大油井。
该泵在作业二区共应用6井次,泵效提高较多。
1.2.2大流道泵、抽稠泵、重球泵技术的应用
该泵的技术特点是:大流道泵活塞与泵底阀座加大了通径尺寸,进油阀流道面积大,减少了稠油进泵阻力,提高了泵的充满系数。抽稠泵游动阀采用了环形阀结构,机械强制开闭,解决了阀球关闭滞后及气锁等问题。重球泵泵阀采用新型无磁硬质合金粉末冶金合成,对磁性敏感程度为零,可同时适应稠油和强腐蚀井下介质。适应于对原油物性差、进泵困难具有腐蚀性油井。该泵在二区共应用12井次,累增油56t。
1.3井下工具新技术的应用
1.3.1套漏贴堵技术的应用
贴堵工艺原理:在套管与油管环空空间下入可钻式贴堵管,将水泥浆注入套管与贴堵管环空空间,实现对卡封层、套管漏失点的封堵目的。全年共应用4井次,效果很好;
1.3.2应用了除垢器、气锚等技术。
因结垢严重、气体影响大造成泵效低,应用了除垢器、气锚等技术3井次,累计增油78t。
2、科学开展偏磨治理,使检泵周期大大延长。
2.1长冲慢行技术的应用
2.1.1对进泵困难、供液差油井适时下调冲次,提高泵效,延长生产周期。共实施直接冲次下调77井次、通过电机改造、变频柜等下调6井次,平均交变下降16KN,日节电量580度。
2.1.2内衬油管防偏磨技术的应用
内衬油管耐磨、耐腐蚀、不结垢,能延长油水井维修周期。作业二区共应用内衬油管21井次,最大载荷减少6KN,交变载荷减少7KN,周期平均延长177天。
2.1.3应用成熟防偏磨技术
应用耐磨接箍+杆体扶正器工艺:减小杆柱上下行阻力,扶正杆体,延长接箍偏磨使用周期,减少接箍磨脱、磨断、油管磨漏。全年应用36井次,延长周期239天;
减少偏磨井段、低冲次减少磨损次数:根据地层供液尽量提前泵挂,避开最大井斜处及底部方位角变化大处并降冲次生产,全区共应用14井次,延长周期163天;
泵杆下行阻力大弯曲偏磨:增加加重杆数量,控制在全井泵杆总重量的7%以上。共应用4井次,延长周期152天;
防止偏磨上移工艺技术,连续防磨井段以上配3寸油管和耐磨接箍保护接箍来延伸保护,防止偏磨上移,应用10井次,延长周期186天。
(4)合理调整采油方式,解决了特殊油井工艺适应差的难题。
3.1电泵转抽工作
对电泵井生产时率低、作业次数频繁及高含水、低产量电泵井,实施电泵转抽工艺。共实施电转抽4井次,转抽后日产油量基本稳定,运行费用大幅度降低。
3.2转捞油工作
对产量低、运行费用高的负效益井应用捞油技术,既降低了运行费用,又保证了产量需求,共实施1井次。
全年共转变生产方式5井次,检泵周期延长101天,累计增油672.6t。
1、扎实推进油层保护工程,油层污染得到有效治理
4.1解决了低能油层漏失和强水敏造成的油层污染
在作业时应用油层暂堵技术,加入油溶性暂堵剂,靠压差在井壁内侧形成一层薄而低渗的屏蔽环带,保护油层的方法实施4井次,减少漏失量90方。
4.2推进了清蜡热洗工艺的革新
把自能洗井技术同化学清蜡相结合,在洗井过程中添加适量药剂,清蜡效果更好。该技术共应用37井次,单井产量恢复期平均缩短1.1-0.8天,减少产量损失465t。
全年共应用油层保护56井次,单井产量平均恢复期缩短2天,减少产量损失814吨,保护率达到100%。油层污染得到有效控制,基本接近了零污染的奋斗目标。
2、结论与认识
1.工艺参数优化调整长抓不懈,科学合理制定方案,是低效井治理的关键。
2.通过电机增级降速、变频装置等技术是降低冲次的方向。
3.长冲程+慢冲次+中泵径生产是解决低泵效油井的有效方法。
4、泵效是影响系统效率的主要因素之一,泵效的提高是提高经济效益的有效手段。
5.电泵采油工艺在部分井适应能力差、投入费用高,改变采油方式是提高工艺适应性和效益的根本途径。
参考文献
[1]罗英俊 《油田开发生产中的保护油层技术》 中国石油出版社 1996-08
关键词:偏磨 机采工艺;配套技术;治理;优化
前言:
大港油田第三采油厂第二采油作业区共有抽油机井148口,有偏磨现象的井占抽油机井总数的83%,偏磨治理难度大,平均检泵周期短。而纯抽泵效低于30%的抽油井占总井数的19.3%,平均日产液量5.9方,平均泵效18.8%;电泵泵效不在合理区占29.4%,平均日产液量83.9方,日产油量5.59吨,平均泵效62.6%。主要原因是举升工艺参数与地层供液能力不匹配。这两个问题严重制约着油井的正常生产。
一、机采工艺优化及配套技术的应用工作及效果
1.动态优化举升工艺,使工艺适应性明显提高。
1.1优化工艺的应用
1.1.1对因注采关系变化、出砂等因素导致井筒举升工艺适应性差油井,结合作业进行优化调整,应用特种泵、套管贴堵、气锚、防垢器、旋流除砂器等配套技术,提高油井泵效及产量,共实施27井次,累增油243t,抽油机泵效提高6.76% 。
1.1.2对注采关系对应好、供液能力充足油井,及时采取泵挂提浅、换大泵径等优化工作。实施泵挂提浅15井次,更换大泵径井2次,累增油80吨。
1.1.3对注采井网欠完善,供液能力差油井,在长冲慢行基础上搞好泵挂加深、泵降级工作,挖掘低效井潜力。实施泵挂加深11井次,更换小泵径14井次,累增油186吨 ,泵效大大提高。
1.2特种泵技术的应用
1.2.1倒置悬挂泵技术的应用
倒置悬挂泵的特点:泵下部固定、上部悬浮,增加了可保护泵筒的外管,防止泵筒的弯曲变形,泵筒只受外压,下冲程时液柱重量作用于外管上,使泵筒免受冲击变形,提高了泵筒的疲劳寿命,与常规泵相比,下泵深度可加深。适应于泵挂深、供液差、内外压差大油井。
该泵在作业二区共应用6井次,泵效提高较多。
1.2.2大流道泵、抽稠泵、重球泵技术的应用
该泵的技术特点是:大流道泵活塞与泵底阀座加大了通径尺寸,进油阀流道面积大,减少了稠油进泵阻力,提高了泵的充满系数。抽稠泵游动阀采用了环形阀结构,机械强制开闭,解决了阀球关闭滞后及气锁等问题。重球泵泵阀采用新型无磁硬质合金粉末冶金合成,对磁性敏感程度为零,可同时适应稠油和强腐蚀井下介质。适应于对原油物性差、进泵困难具有腐蚀性油井。该泵在二区共应用12井次,累增油56t。
1.3井下工具新技术的应用
1.3.1套漏贴堵技术的应用
贴堵工艺原理:在套管与油管环空空间下入可钻式贴堵管,将水泥浆注入套管与贴堵管环空空间,实现对卡封层、套管漏失点的封堵目的。全年共应用4井次,效果很好;
1.3.2应用了除垢器、气锚等技术。
因结垢严重、气体影响大造成泵效低,应用了除垢器、气锚等技术3井次,累计增油78t。
2、科学开展偏磨治理,使检泵周期大大延长。
2.1长冲慢行技术的应用
2.1.1对进泵困难、供液差油井适时下调冲次,提高泵效,延长生产周期。共实施直接冲次下调77井次、通过电机改造、变频柜等下调6井次,平均交变下降16KN,日节电量580度。
2.1.2内衬油管防偏磨技术的应用
内衬油管耐磨、耐腐蚀、不结垢,能延长油水井维修周期。作业二区共应用内衬油管21井次,最大载荷减少6KN,交变载荷减少7KN,周期平均延长177天。
2.1.3应用成熟防偏磨技术
应用耐磨接箍+杆体扶正器工艺:减小杆柱上下行阻力,扶正杆体,延长接箍偏磨使用周期,减少接箍磨脱、磨断、油管磨漏。全年应用36井次,延长周期239天;
减少偏磨井段、低冲次减少磨损次数:根据地层供液尽量提前泵挂,避开最大井斜处及底部方位角变化大处并降冲次生产,全区共应用14井次,延长周期163天;
泵杆下行阻力大弯曲偏磨:增加加重杆数量,控制在全井泵杆总重量的7%以上。共应用4井次,延长周期152天;
防止偏磨上移工艺技术,连续防磨井段以上配3寸油管和耐磨接箍保护接箍来延伸保护,防止偏磨上移,应用10井次,延长周期186天。
(4)合理调整采油方式,解决了特殊油井工艺适应差的难题。
3.1电泵转抽工作
对电泵井生产时率低、作业次数频繁及高含水、低产量电泵井,实施电泵转抽工艺。共实施电转抽4井次,转抽后日产油量基本稳定,运行费用大幅度降低。
3.2转捞油工作
对产量低、运行费用高的负效益井应用捞油技术,既降低了运行费用,又保证了产量需求,共实施1井次。
全年共转变生产方式5井次,检泵周期延长101天,累计增油672.6t。
1、扎实推进油层保护工程,油层污染得到有效治理
4.1解决了低能油层漏失和强水敏造成的油层污染
在作业时应用油层暂堵技术,加入油溶性暂堵剂,靠压差在井壁内侧形成一层薄而低渗的屏蔽环带,保护油层的方法实施4井次,减少漏失量90方。
4.2推进了清蜡热洗工艺的革新
把自能洗井技术同化学清蜡相结合,在洗井过程中添加适量药剂,清蜡效果更好。该技术共应用37井次,单井产量恢复期平均缩短1.1-0.8天,减少产量损失465t。
全年共应用油层保护56井次,单井产量平均恢复期缩短2天,减少产量损失814吨,保护率达到100%。油层污染得到有效控制,基本接近了零污染的奋斗目标。
2、结论与认识
1.工艺参数优化调整长抓不懈,科学合理制定方案,是低效井治理的关键。
2.通过电机增级降速、变频装置等技术是降低冲次的方向。
3.长冲程+慢冲次+中泵径生产是解决低泵效油井的有效方法。
4、泵效是影响系统效率的主要因素之一,泵效的提高是提高经济效益的有效手段。
5.电泵采油工艺在部分井适应能力差、投入费用高,改变采油方式是提高工艺适应性和效益的根本途径。
参考文献
[1]罗英俊 《油田开发生产中的保护油层技术》 中国石油出版社 1996-08